国产资源在线观看_中日韩免费视频_久色porn_久久精品视频首页_久草成人在线_午夜视频久久

板框式壓濾機(jī)在中能航天爐裝置中的優(yōu)化及應(yīng)用

Category.Technical Literature 456

introductory

目前,安徽晉煤中能化工股份有限公司(簡(jiǎn)稱中能公司)航 天 爐 一、二期裝置配套的真空帶式過濾機(jī)運(yùn)行效果不理想,過濾后濾餅的含水質(zhì)量分 數(shù) 在60%左 右,在運(yùn)輸過程中容易造成污染,影響環(huán)境,需要通過增設(shè)輥式壓濾機(jī)裝置進(jìn)一步脫水后才能勉強(qiáng)運(yùn)輸。將真空過濾后的濾餅經(jīng)過輥式壓濾機(jī)重新脫 水,雖 然 可 以 降 低5%左 右的水分質(zhì)量分?jǐn)?shù),但是卻導(dǎo)致了濾餅處理費(fèi)用的大幅升高。三期航天爐裝置工藝設(shè)計(jì)在一、二期基礎(chǔ)上做出了部分優(yōu)化,在設(shè)計(jì)中氣化濾餅的處理也采用了相對(duì)先進(jìn)的板框式壓濾機(jī)系統(tǒng)。隨著三期航天爐系統(tǒng)板框式壓濾機(jī)的投運(yùn),可以考慮將一、二期的淤漿送至三期板框式壓濾機(jī),停運(yùn)一、二期真空帶式過濾機(jī)以達(dá)到降低運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用的目的。因此,確保三期板框式壓濾機(jī)的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行是實(shí)現(xiàn)一、二期淤漿持續(xù)穩(wěn)定輸送至壓濾機(jī)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

1工藝簡(jiǎn)介航天爐系統(tǒng)中氣化爐激冷室和合成氣洗滌塔底部排出來的黑水經(jīng)減壓后送入高壓閃蒸系統(tǒng),高壓閃蒸后底部的固液混合物進(jìn)入真空閃蒸系統(tǒng);真空閃蒸后底部進(jìn)一步濃縮的固液混合物自流進(jìn)入沉降槽進(jìn)行沉降并固液分離;沉降下來的淤漿被耙料機(jī)送到沉降槽底部的出口,通過沉降槽底流泵送至壓濾機(jī)進(jìn)行處理,處理后的濾餅送出界區(qū)。板框式壓濾機(jī)由交替排列的濾板和濾框構(gòu)成一組濾室。濾板的表面有溝槽,其凸出部位可以支撐濾布。濾框和濾板的邊角上有通孔,組裝后構(gòu)成完整的通道,能通淤漿、洗滌水和引出濾液。濾板、濾框兩側(cè)各有把手支托在橫梁上,由壓緊裝置壓緊濾板、濾框。濾板、濾框之間的濾布起密封墊片的作用。正常生產(chǎn)時(shí)由淤漿泵將淤漿液壓入濾室,在濾布上形成濾渣,直至充滿濾室。濾液穿過濾布并沿濾板溝槽流至板框邊角通道,集中排出。過濾完畢后,可通入洗滌水洗滌濾渣。洗滌后,有時(shí)還通入壓縮空氣,除去剩余的洗滌液。隨后打開壓濾機(jī)卸除濾渣,清洗濾布,重新壓緊濾板、濾框,開始下一個(gè)工作循環(huán)。

板框式壓濾機(jī)在中能航天爐裝置中的優(yōu)化及應(yīng)用-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

2技改措施一、二期淤漿重新設(shè)計(jì)管線至三期壓濾機(jī),將淤漿送至壓濾機(jī)進(jìn)行試車、調(diào)試及運(yùn)行;確保利用一、二期的淤漿可以保持壓濾機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,為三期的開車運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。由于三期板框式壓濾機(jī)在中能公司的使用沒有經(jīng)驗(yàn)可循,在實(shí)際運(yùn)行中遇到諸多問題,導(dǎo)致壓濾機(jī)系統(tǒng)不能連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,影響一、二期淤漿的穩(wěn)定、連續(xù)輸送。因此,優(yōu)化技改三期板框式壓濾機(jī),使其穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行,是亟需解決的問題。針對(duì)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,提出具體技改方案并實(shí)施。

(1)技改導(dǎo)料斗,穩(wěn)定皮帶機(jī)運(yùn)行。板框式壓濾機(jī)裝置上部為壓濾系統(tǒng),下部為導(dǎo)料斗。導(dǎo)料斗設(shè)計(jì)為錐形,出口為長(zhǎng)方形,出口下方設(shè)置1條接收濾餅的卸料皮帶。壓濾成型的塊狀濾餅下落高度距皮帶約3m,壓濾機(jī)在卸料時(shí),灰餅直接落在皮帶上對(duì)皮帶沖擊較大,皮帶易變形損壞且導(dǎo)料斗也易受沖擊磨損,導(dǎo)致多次出現(xiàn)皮帶超負(fù)荷跳停和皮帶故障跑偏等問題。針對(duì)此情況,對(duì)導(dǎo)料斗進(jìn)行技改來解決濾餅沖擊問題。通過在導(dǎo)料斗內(nèi)部焊鋼結(jié)構(gòu)支撐,形成網(wǎng)格形狀以破碎塊狀濾餅,從而減小對(duì)皮帶的沖擊,使濾餅均勻分布在 輸 送 皮 帶 上。技改后確保了皮帶的穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到穩(wěn)定濾餅輸送的目的。

(2)機(jī)泵密封水優(yōu)化,確保系統(tǒng)穩(wěn)定。壓濾機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)使用中水作為各密封點(diǎn)的密封水。由 于 中 水 壓 力 偏 低,一 般 在0.05~0.20MPa,不能滿足正常生產(chǎn)運(yùn)行期間的密封作用,致使各液位計(jì)、壓濾機(jī)進(jìn)料壓力表、淤漿給料泵、濾液泵等機(jī)封密封沖洗效果差,故障頻繁。淤漿儲(chǔ)罐液位計(jì)、壓濾機(jī)進(jìn)料壓力表參與壓濾機(jī)運(yùn)行聯(lián)鎖,液位計(jì)、壓力顯示出現(xiàn)錯(cuò)誤都會(huì)導(dǎo)致壓濾機(jī)不能正常運(yùn)行;機(jī)泵機(jī)封得不到有效沖洗導(dǎo)致故障較為頻繁,同樣也影響到壓濾機(jī)的正常運(yùn)行。為提高密封水的壓力,并且穩(wěn)定、持續(xù)地供應(yīng)密封水,可以通過增加中水管道加壓泵來實(shí)現(xiàn)。增加1個(gè)揚(yáng)程為50m、體積流量為12.5m3/h的管道泵 后,水 壓 由0.1MPa左 右 提 高 至0.4~0.6MPa,保障了壓濾機(jī)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。管道泵的投運(yùn)使各機(jī)泵的密封水得到持續(xù)穩(wěn)定的供應(yīng);各液位、壓力點(diǎn)顯示正常,各機(jī)泵機(jī)封的穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行得到了保障,為壓濾機(jī)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。

(3)filter press給料泵進(jìn)口過濾器改進(jìn),穩(wěn)定機(jī)泵運(yùn)行。壓濾機(jī)給料泵進(jìn)口原設(shè)置濾網(wǎng)孔徑為5mm,該泵在運(yùn)行過程中經(jīng)常出現(xiàn)濾網(wǎng)堵塞,影響機(jī)泵淤漿 流 量 的 情 況,造成壓濾機(jī)不能持續(xù)、穩(wěn) 定 運(yùn)行。壓濾機(jī)給料泵進(jìn)口濾網(wǎng)設(shè)計(jì)時(shí)沒有考慮到航天爐裝置淤漿攜帶垢片等異物的實(shí)際特點(diǎn),孔徑及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,需要進(jìn)行改進(jìn)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況取消原設(shè)計(jì)的Y形過濾器,增加自制立式過濾器,過濾器內(nèi)部設(shè)置濾網(wǎng)孔徑為10mm,濾網(wǎng)筒體為圓柱形,過濾器進(jìn)口側(cè)設(shè)置排污口;在濾網(wǎng)堵塞時(shí)可以通過排污口排出雜物,從而避免因?yàn)V網(wǎng)堵塞頻繁拆檢濾網(wǎng)的事件發(fā)生,穩(wěn) 定 了 機(jī) 泵運(yùn)行。

(4)壓濾機(jī)副進(jìn)料管線反吹管原位置設(shè)置不合理,死區(qū)較長(zhǎng),易堵塞,技改消除或減少死區(qū)。由于淤漿較為黏稠,在輸送過程中沉淀后不能及時(shí)清理,導(dǎo)致壓濾機(jī)副進(jìn)料管線堵塞,堵塞后無法進(jìn)行反吹,致使壓濾機(jī)裝置不能長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。壓濾機(jī)系統(tǒng)在原始配管時(shí)沒有充分考慮到淤漿的沉淀、結(jié)垢、堵塞管道等特性,反吹管連接點(diǎn)設(shè)置不合理,導(dǎo)致反吹副進(jìn)料管線死區(qū)較長(zhǎng),處于死區(qū)的淤漿不能被及時(shí)反吹清理,長(zhǎng)時(shí)間沉淀結(jié)垢,堵塞管道。通過對(duì)副進(jìn)料反吹管線進(jìn)行技改,將反吹點(diǎn)前移,減小了死區(qū),提高反吹效果,避免或減緩了管線的堵塞、結(jié)垢,穩(wěn)定了壓濾機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行。

(5)進(jìn)料口取壓點(diǎn)位置優(yōu)化,降 低 濾 餅 含水量。壓濾機(jī)進(jìn)料口取壓點(diǎn)壓力的顯示是程序中設(shè)定保證進(jìn)料量的重要控制點(diǎn),其主要作用是判斷壓濾機(jī)投料后,淤漿管線達(dá)到進(jìn)料壓力時(shí)并且延時(shí)120s進(jìn)料步驟完成的控制依據(jù)。由于該取壓點(diǎn)位置的原設(shè)計(jì)在進(jìn)料口切斷閥之后,壓力點(diǎn)設(shè)置沖洗水持續(xù)沖洗,避免堵塞影響正常顯示;而當(dāng)進(jìn)料結(jié)束,切斷閥關(guān)閉時(shí),取壓點(diǎn)的密封水仍然能通過進(jìn)料口進(jìn)入壓濾機(jī),從而造成濾餅的含水量偏高,影響壓濾效果。鑒于此,將進(jìn)料口的取壓點(diǎn)改到切斷閥之前,只要壓濾機(jī)的進(jìn)料環(huán)節(jié)結(jié)束,切斷閥關(guān)閉,壓濾機(jī)進(jìn)料壓力點(diǎn)的沖洗水就會(huì)順著淤漿管線回流到淤漿罐,避免了沖洗水進(jìn)入壓濾機(jī)內(nèi)造成濾餅含水量高的情況,確保了濾餅含水量合格。

(6)皮帶運(yùn)行聯(lián)鎖優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。板框式壓濾機(jī)導(dǎo)料斗出口對(duì)應(yīng)設(shè)置1個(gè)卸料小皮帶,濾餅通過卸料小皮帶送至大皮帶機(jī),再由大皮帶機(jī)送出裝運(yùn)或存儲(chǔ)。該系統(tǒng)小皮帶輸送機(jī)與壓濾機(jī)設(shè)置聯(lián)鎖:當(dāng)壓濾機(jī)卸料時(shí)小皮帶機(jī)自動(dòng)啟動(dòng)運(yùn)行,當(dāng)壓濾機(jī)卸完料后小皮帶機(jī)自動(dòng)停運(yùn),而大皮帶機(jī)只能手動(dòng)操作且一直運(yùn)行。考慮節(jié)約用電、減少設(shè)備磨損及系統(tǒng)安全運(yùn)行,通過與廠家溝通協(xié)調(diào)將大皮帶機(jī)和小皮帶機(jī)設(shè)置聯(lián)鎖,可實(shí)現(xiàn)大皮帶機(jī)自動(dòng)啟動(dòng)和停運(yùn),即卸料小皮帶運(yùn)行前1min啟動(dòng)大皮帶;若大皮帶無法啟動(dòng)時(shí),壓濾機(jī)保持工作狀態(tài),不進(jìn)行卸料,直至將故障消除;卸料小皮帶停運(yùn)2min后停運(yùn)大皮帶。如此既能實(shí)現(xiàn)壓濾機(jī)的安全運(yùn)行,又實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗的目的。

(7)設(shè)置給料罐溢流水封,確保環(huán)保運(yùn)行。壓濾機(jī)反吹時(shí)將進(jìn)料通道的淤漿用0.40~0.65MPa工廠空氣反吹到淤漿料罐中,淤漿罐的溫度在80°C左右,反吹時(shí)大量的熱氣就會(huì)通過給料罐的溢流管冒出,不僅污染環(huán)境,而且腐蝕周圍設(shè)備,同時(shí)大量的熱氣冒出影響現(xiàn)場(chǎng)正常的巡檢和操作。為避免或減少反吹時(shí)產(chǎn)生的熱氣影響,同時(shí)確保淤漿罐及時(shí)溢流避免影響安全事件的發(fā)生,為給料罐溢流管增設(shè)了水封裝置。水封設(shè)置為圓柱狀,根據(jù)反吹時(shí)現(xiàn)場(chǎng)壓力表測(cè)得的淤漿給料罐頂部壓力設(shè)定水封高度、水封槽補(bǔ)水溢流出口高度等。水封的設(shè)計(jì)投用不僅改善了現(xiàn)場(chǎng)冒氣現(xiàn)象,而且不影響正常溢流,確保了壓濾機(jī)系統(tǒng)的穩(wěn)定環(huán)保運(yùn)行。

(8)優(yōu)選夾布器材質(zhì),穩(wěn)定壓濾機(jī)運(yùn)行。通過不斷地優(yōu)化技改,壓濾機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行周期得到了進(jìn)一步的提升。經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行后,發(fā)現(xiàn)夾布器容易故障損壞,且容易堵塞濾液泵進(jìn)口,造成泵不打量,檢修、拆檢頻繁,因此還需要對(duì)壓濾機(jī)夾布器進(jìn)行優(yōu)化技改。壓濾機(jī)夾布器原使用的材質(zhì)為塑料聚丙烯。由于淤漿溫度在80°C左右,溫度相對(duì)偏高,聚丙烯長(zhǎng)時(shí)間受高溫影響易變形變脆,變脆后會(huì)斷裂破碎,造成壓濾機(jī)濾布無法正常工作。由此可見,目前使用的材質(zhì)不能滿足壓濾機(jī)系統(tǒng)的穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行需要。通過與壓濾機(jī)廠家溝通協(xié)調(diào),同時(shí)借鑒兄弟廠家壓濾機(jī)的使用情況,決定將夾布器的材質(zhì)由聚丙烯改換成碳鋼。技改后壓濾機(jī)的夾布器使用壽命由原來的3個(gè)月提高至12個(gè)月以上,目前運(yùn)行良好。

3結(jié)語(yǔ)通過對(duì)板框式壓濾機(jī)的優(yōu)化技改,為航天爐裝置環(huán)保、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。壓濾機(jī)的運(yùn)行周期由原平均10d左右,提高至360d以上,使用壽命大大延長(zhǎng),一、二期淤漿得到穩(wěn)定的輸送。一、二期濾餅穩(wěn)定送入三期壓濾機(jī),一、二期真空帶式過濾機(jī)處于備用狀態(tài),每年降低電耗和維修維護(hù)費(fèi)用60萬(wàn)元左右。板框式壓濾機(jī)在中能公司的應(yīng)用初期雖然存在一些問題,但通過不斷地技改、優(yōu)化,逐步消除了制約板框式壓濾機(jī)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的因素,濾餅的水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)穩(wěn)定在45%左右,有效解決濾餅運(yùn)輸、存儲(chǔ)困難的問題,實(shí)現(xiàn)了一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。


Disclaimer: The copyright of this article belongs to the original author and the original source.

Welcome to call us for consultation, technical exchange, and material experiment.

Previous. Next post.
Expand More
Welcome to visit our factory!