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鐵精礦漿脫水壓濾機(jī)濾布異常更換原因的分析

Category.Maintenance 584

introductory

尖山鐵礦過(guò)濾作業(yè)區(qū)安裝了三臺(tái)壓濾機(jī),用于反浮選鐵精礦漿的脫水。壓濾機(jī)的基本參數(shù)為:每臺(tái)壓濾機(jī)裝109塊1.5mxl.5m的PP材質(zhì)廂式濾板;過(guò)濾面積421m2;注礦濃度66%;要求濾餅水分8.9%;脫水工作壓力0.7MPa;單個(gè)循環(huán)時(shí)間12min;單臺(tái)產(chǎn)能150t/h。過(guò)濾介質(zhì)為單絲錦綸紡織濾布:尺寸1.58mx2.078mx1.06mm;經(jīng)緯向線密度224和72根/吋;平米克重645.65g/m2;透氣量703L/m2-s。

濾布作為filter press的脫水過(guò)濾介質(zhì),材質(zhì)和編織形式不僅影響過(guò)濾效率和濾餅水分,而且其使用壽命也是壓濾機(jī)工況好壞的重要表象if。本作業(yè)區(qū)使用的壓濾機(jī)濾布,正常情況下工作900個(gè)循環(huán)后,濾布孔隙就被礦粒堵塞降效而被迫更換,此為正常更換。但是,在沒(méi)有達(dá)到設(shè)定循環(huán)數(shù)量濾布就因噴礦或夾礦等原因而被迫提前更換,則屬于異常更換。異常更換濾布的循環(huán)數(shù)量不一定,有大有小,有的接近預(yù)定循環(huán)數(shù),有的裝機(jī)使用一個(gè)循環(huán)后就必須更換。

鐵精礦漿脫水壓濾機(jī)濾布異常更換原因的分析-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

本文對(duì)近一年半時(shí)間內(nèi)三臺(tái)壓濾機(jī)異常更換濾布數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),分析了其內(nèi)在原因,并采取了多項(xiàng)針對(duì)性措施,以減少異常濾布更換,提高壓濾機(jī)作業(yè)效率。

1異常更換濾布統(tǒng)計(jì)情況

從2012年2月至2013年5月共16個(gè)月480天內(nèi),三臺(tái)壓濾機(jī)異常更換濾布的數(shù)量統(tǒng)計(jì)情況如圖1(由下至上分別為1#、2#、3#壓濾機(jī)),按月統(tǒng)計(jì)的分析數(shù)據(jù)如表1所示。

鐵精礦漿脫水壓濾機(jī)濾布異常更換原因的分析-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

 

月份? 日平均數(shù)量 數(shù)量極差 方差
1#機(jī) 2#機(jī) 3#機(jī) 1#機(jī) 2#機(jī) 3#機(jī) 1#機(jī) 2#機(jī) 3#機(jī)
1 4.4 7.2 2.5 14 19 11 13.1 26.3 7.1
2 6 11.8 4.9 20 26 19 26.2 473 20.8
3 4.2 11.1 2.6 12 29 12 7.7 46.8 9.2
4 2.7 8 2.8 9 21 17 5.3 39.3 12.4
5 2.2 11.2 3.7 8 21 8 3.7 18.9 4.6
6 1.5 7.9 2.8 6 23 7 2.4 27.4 4.3
7 3.5 10.1 6.6 14 25 22 9.1 23.1 30.3
8 3.5 7.1 3.5 11 21 10 8.8 23.0 6.5
9 3.6 6.1 5.6 13 11 16 11.3 10.0 15.5
10 2.9 4.3 7.4 8 12 19 53 9.6 19.8
11 3.1 6.5 10.8 10 19 21 5.6 16.7 30.6
12 2.5 4.5 5.5 9 10 25 5.4 8.6 26.2
13 2.8 8.5 4.9 8 22 16 5.1 29.7 14.5
14 3.1 9.5 9.4 9 22 28 5.9 41.4 41.0
15 3.8 10.7 8.1 12 21 22 8.7 37.8 31.9
16 2.1 9.9 5.2 8 19 11 4.3 25.4 11.6
合計(jì) 3.2 8.4 5.4 20 29 28 9.1 32.8 23.8

從異常更換濾布的數(shù)量統(tǒng)計(jì)可得出兩點(diǎn)規(guī)律:(1)三臺(tái)壓濾機(jī)之間的差異較大,在整個(gè)統(tǒng)計(jì)時(shí)段內(nèi)1#壓濾機(jī)在日平均數(shù)量、數(shù)量級(jí)差和方差等都屬最小,而2#壓濾機(jī)則最大;(2)在一些時(shí)段存在三臺(tái)壓濾機(jī)的濾布更換數(shù)量同時(shí)增長(zhǎng)的情況,如第40、60、210、240、320、390、440天的時(shí)間附近呈現(xiàn)此規(guī)律。

2濾布異常更換原因分析

雖然造成異常濾布更換的直接原因只有噴礦、濾布降效和濾液漏礦等三種,但是究其深層次的原因則是多方面的,異常濾布更換的數(shù)量統(tǒng)計(jì)也呈現(xiàn)出不同的規(guī)律。

2.1礦漿的原因

礦漿異常造成的壓濾機(jī)濾布更換,一般都會(huì)有明顯的時(shí)效特征:三臺(tái)壓濾機(jī)的正常更換濾布的循環(huán)數(shù)都會(huì)減小(提前降效),同時(shí)異常更換濾布的數(shù)量同步增加,而一旦礦漿恢復(fù)正常后,濾布的循環(huán)數(shù)就會(huì)上升、異常更換濾布的數(shù)量會(huì)明顯降低。礦漿異常的原因大致有以下幾種情況:

采礦到邊坡或者夾雜粘土礦時(shí),礦漿中的細(xì)小粘土顆粒將加速濾布堵塞,使濾布提前降效,更為嚴(yán)重的則是粘土含量高的鐵精礦濾餅的粘性大、水分高、卸礦難度也大,很容易粘附于濾板的密封面,難以沖洗干凈。當(dāng)濾板再次壓緊注入礦漿時(shí)將造成噴礦,損壞濾板和濾布,必須及時(shí)停機(jī)更換濾布和濾板。

采礦遇到低品位鐵礦時(shí),為保證精礦的品位合格,一般磨礦的粒度較小,且浮尾品位高,礦漿中反浮選藥劑,特別是淀粉抑制劑會(huì)加大劑量,同樣也會(huì)造成濾布循環(huán)數(shù)減小,因?yàn)V餅粘性太大和卸礦難而噴礦。

酸化不足的礦漿。為防止淀粉對(duì)過(guò)濾的影響,提高過(guò)濾效率,采用的工藝措施是在過(guò)濾前加濃硫酸將礦漿酸化至PH=7.0~5,使淀粉降解。如果加入硫酸的數(shù)量不足,淀粉酸解不充分的話,也會(huì)因?yàn)V餅粘性大和卸礦難而噴礦。

通過(guò)對(duì)注入壓濾機(jī)礦漿的酸度、精礦粉的粒度和硅含量、大井水的顏色和濁度的觀察與檢測(cè)可以進(jìn)行判別。如第40、60、210、240、320、390、440天等時(shí)間附近的增長(zhǎng)應(yīng)該屬于此種原因。

2.2濾布的原因

濾布本身的質(zhì)量和尺寸不合適也是造成濾布更換數(shù)量上升的原因。當(dāng)濾布的拉伸強(qiáng)度不足和孔隙率不合適時(shí)一般會(huì)造成濾布的循環(huán)數(shù)減小,提前降效。錦綸絲的質(zhì)量以及紡織布的整理工藝都有可能造成濾布的拉伸強(qiáng)度的下降。

如果濾布尺寸不合適,或太大或太小,都會(huì)造成濾布異常更換數(shù)量的上升:尺寸太大時(shí)濾布會(huì)在濾板的板面位置形成皺褶而很快破損;尺寸太小則會(huì)給鎖緊環(huán)安裝造成困難,濾布也會(huì)在鎖緊環(huán)附近很快破損。濾布的厚度不足時(shí),會(huì)使注礦時(shí)濾板壓緊壓力不足,出現(xiàn)噴礦現(xiàn)象。濾布質(zhì)量原因造成的異常更換也具有時(shí)效特點(diǎn),且會(huì)在三臺(tái)機(jī)上同時(shí)出現(xiàn),但是仔細(xì)檢査換下的濾布可以發(fā)現(xiàn)具體原因。

2.3設(shè)備本身的原因

壓濾機(jī)本身的結(jié)構(gòu)缺陷和機(jī)械異常或故障也是造成濾布更換數(shù)量增加的重要原因之一。比如,壓濾機(jī)大梁變形(1#和2#壓濾機(jī)中部的軌間距較兩端分另!I少10mm和20mm,濾板裝卸難,拉開后濾板傾斜,難卸料)、軌道面不均勻磨損(見(jiàn)圖3)、地腳偏移、壓緊濾板的液壓系統(tǒng)行程不足或者不同步、PP塑料濾板多年擠壓形成的永久性厚度縮減變形、濾板支架和滾輪的磨損等都會(huì)直接導(dǎo)致濾布的異常更換。

因壓濾機(jī)本身原因造成的濾布異常更換有比較明顯的規(guī)律性,而且一旦設(shè)備問(wèn)題解決,異常更換的濾布數(shù)量就馬上降下來(lái),突變效應(yīng)比較顯著。如在整個(gè)統(tǒng)計(jì)時(shí)段內(nèi),2#壓濾機(jī)的狀態(tài)一直不佳,異常濾布更換數(shù)量高于另外兩臺(tái)壓濾機(jī)。

2.4濾板破損和更換濾布的原因

破損濾板的密封面修補(bǔ)水平度不夠、修補(bǔ)膠與濾板基體粘結(jié)不好而掉塊、現(xiàn)場(chǎng)快速修補(bǔ)過(guò)程中手法不當(dāng)、濾液排出口的破損濾網(wǎng)沒(méi)有及時(shí)更換、鎖緊環(huán)螺絲緊固不夠等都會(huì)造成濾布的異常破損和更換,這種情況一般沒(méi)有規(guī)律性,隨機(jī)性比較強(qiáng)。

3減少壓濾機(jī)濾布異常更換的措施

針對(duì)上述濾布異常更換的深層次原因,采取了如下具體應(yīng)對(duì)措施:

(1)加強(qiáng)壓濾機(jī)的日常維護(hù)和管理。利用大檢修的時(shí)間對(duì)壓濾機(jī)進(jìn)行針對(duì)性檢修維護(hù):補(bǔ)焊磨損的軌道面、重新制作地腳和軌道立柱以保證軌道間距、校正變形的大梁、壓緊濾板的液壓系統(tǒng)加裝同步器、微調(diào)軌道兩側(cè)液壓缸的位置等;此外,定期補(bǔ)充新濾板15塊/年替換變形損壞嚴(yán)重的舊濾板、改進(jìn)滾輪支架的結(jié)構(gòu)、定期更換磨損的V型滾輪和平滾輪。

建立礦漿質(zhì)量預(yù)警機(jī)制。利用內(nèi)網(wǎng)的信息互通渠道,及時(shí)了解采礦和選礦情況,掌握低品位礦和邊坡礦的到礦時(shí)間,并加強(qiáng)對(duì)礦漿酸度、鐵精礦品位、硅含量、細(xì)度以及大井水顏色和濁度等指標(biāo)的監(jiān)控,對(duì)難脫水的礦漿采取應(yīng)對(duì)措施:適當(dāng)增加礦漿加酸量、延長(zhǎng)濾餅的吹風(fēng)時(shí)間、增加新濾布的更換數(shù)量等。

建立新濾布入廠的檢測(cè)辦法。對(duì)入廠濾布進(jìn)行厚度、色澤、單塊凈重、絲徑等簡(jiǎn)單指標(biāo)進(jìn)行測(cè)量,如有異常則不予掛機(jī)使用,并與供應(yīng)廠家協(xié)商。

此外,還對(duì)上機(jī)的修復(fù)濾板、濾液排出口的護(hù)網(wǎng)、鎖緊環(huán)安裝等一些易導(dǎo)致濾布異常破損和更換的作業(yè)也加強(qiáng)了管控和監(jiān)管。

鐵精礦漿脫水壓濾機(jī)濾布異常更換原因的分析-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

reach a verdict

Filter Press Cloth異常更換的主要原因是壓濾機(jī)工況異常,礦漿性質(zhì)和濾布質(zhì)量的波動(dòng)是具有時(shí)效特點(diǎn)的偶發(fā)性原因;

通過(guò)采取多項(xiàng)措施加強(qiáng)壓濾機(jī)的檢修和維護(hù)、建立科學(xué)完善的礦漿監(jiān)測(cè)機(jī)制和濾布質(zhì)量監(jiān)測(cè)辦法,可以顯著減少濾布異常更換的數(shù)量,濾布的單耗控制在105塊/萬(wàn)噸精礦的指標(biāo)之內(nèi)。


Technology: 18851718517

E-mail: suton@su-ton.com

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