introductory
國內煤炭企業的選煤廠基本都使用板框壓濾機進行煤、泥、水的分離過濾,在這一環節,煤、泥、水處理的質量與效率是保證煤碳產出質量及產量的關鍵,如何保證板框壓濾機的設備完好和正常運行,是提高煤、泥、水處理工藝的關鍵。如果不重視加強設備的日常檢修和維護,不能及時發現和排除設備存在的問題和隱患,勢必會造成機器設備的損壞,影響產品生產、降低產品質量。
1問題的研究
1.1板框壓濾機工作效率的影響因素
研究發現影響Plate and frame filter press運行效率的主要因素有以下三方面:一是員工缺乏工作經驗,對機器設備的基本情況及作業規范不了解,不能正確操作設備。二是不能按照規程完成設備日常的檢修維護,過濾網破損不能及時處理,煤泥就會封堵濾板造成入料壓力不足,反復入料,延長時間,磨損機器,降低效率。三是煤泥水處理系統需要改進,以滿足設備入料料度,提高設備運行效率。
1.2prescription
在對filter press工作的效率不高原因進行研究分析,對其產生效率低下的問題制定解決方案如下:-是編制出壓濾機結構及其工作原理資料、壓濾機的操作手冊、壓濾機設備的工藝流程,根據以上資料對在崗工人進行崗位培訓,細化壓濾機設備的操作規范,定期對操作人員進行考評。二是制定壓濾機設備維護、保養制度,使設備始終處于最佳工作狀態。三是在壓濾機工作時,對煤料要進行粗細篩選⑵。
2解決方案的實施過程
2.1提高在崗工作人員的崗位技能
加大對在崗員工的定期考核、定期培訓,提高崗位操作人員的操作技能、責任心,從而打造出一流的設備操作隊伍,壓濾機的崗位操作人員一定要經過崗位培訓,經過嚴格的考試通過后,拿到上崗操作證才能持證上崗。企業單位每月定期進行崗位操作能手比賽活動,每月都能通過理論考評、實際設備操作考評,評選出月崗位操作能手,對崗位能手進行物質、精神上的獎勵,以此帶動廣大職工掀起學技術的熱潮山。
壓濾機操作人員崗位責任是:操作人員必須遵守廠安全規程;操作人員保證機器能夠正常運轉,發現問題及時上報處理;定時觀察濾液水管是否暢通,如有問題及時處理;定時觀察濾餅顆粒,發現問題及時處理。
壓濾機安全操作注意事項:壓濾機濾板不得低于規定數量,定時檢查液位,液位不得低于視鏡;壓濾機機械傳動應加液體潤滑油,不能用黃油替代;進料口清理一定要干凈;壓濾機在進行檢修時必須斷開電源;更換濾板、濾布時,壓濾機必須斷開電源團。
崗位操作人員的培訓內容主要是:壓濾機的結構、工作原理、日常維護、操作流程等,劃分出細致的崗位操作規范、制定崗位職能,嚴格考核崗位操作人員,做到獎罰分明以獎為主的原則。
2.2加強對壓濾機設備的管理與維護
針對壓濾機日常維護不認真的情況,對維修人員與設備操作人員提出批評,并按相關獎罰制度進行處理,利用制度、設備日常檢查結果考核操作員工,從而確保壓濾機設備始終處于最佳的工作狀況,對壓濾機經常出現的故障及處理方法進行整理造冊,這樣有利于維修人員、操作人員對設備故障進行快速處理。
現以HMZG800\2000壓濾機為參考,對常用壓濾機的常見故障進行分析、處理。固定螺母松動:檢查螺母,磨損嚴重應更換,能夠使用的應涂抹松動劑后擰緊。氣壓管線松動漏氣:對管線接頭處理并擰緊。繼電器損壞:維修或更換。清洗工作不好:檢査動力原,檢査壓力及相關原件,如有損壞應更換。拉爪操作時的速度過快或過慢:應檢查相應的節流閥體。拉爪動力不足不能拉動濾板:應檢查壓力安全閥,安全閥設定壓力為45Pa。機器關閉時不到位:檢查接近開關是否良好、線路是否有問題。拉爪在工作后不能回位:檢查接近開關是否良好、線路是否存在故障、模塊是否損壞。清洗工作時出現漏洗:這是由于速度過快、節流閥調整不當、抱閘調整不當。頭板發生傾斜:檢查調整接近開關,檢查其安裝位置是否變化,清洗過濾板。清洗作業時不
上水:檢查皮帶是否斷裂,檢查閥體是否損壞,檢查變頻器所設參數是否正確,檢查擠壓水泵是否工作正常,擠壓水泵的出水閥是否打開,擠壓泵水管是否損壞、濾板是否損壞,擠壓的回水閥門是否關閉不到位甚至無法關上,液位傳感器是否損壞,擠壓水桶液位不能及時自動的得到補充,造成擠壓水桶液位過低,壓濾機高風壓的壓力達不到7Pa,檢查擠壓泵、人料泵的設置是否在自動的位置,檢查傳感器的設定值正確與否。琦璘瑣的送入料壓力低,料供不上,這時可能是入料的閥門不能打開或者是閥門打開過小,入料運輸管線堵塞,回料閥門沒有關閉,入料泵控制變頻器設置參數不對,入料泵傳動皮帶打滑或者斷裂,入料泵內的葉輪損壞嚴重虬
2.3優化壓濾機工況
增加Filter Press Cloth清洗頻率。板框壓濾機因為日常維護、使用不到位,從而造成壓濾機在工作過程中由煤、泥堵塞濾板,在入料過程中濾液無法通過濾板,造成壓力的外泄,從而導致濾餅不能形成型或者濾餅非常薄,因為濾布堵塞、破損,使得壓濾機工作效率明顯降低,所以,建議生產部門在清洗壓濾機濾板時,清理徹底并增加清理頻率,對濾布損壞不能達到使用標準的,必須進行更換。在實際工作中,如果定期對壓濾機濾板進行清洗,可以快速提高濾板的過濾效果,其工作過程中,容易卸料、所含水分非常低、濾餅厚等,壓濾機處理清洗能力在原來的每班3次清洗循環提高到每班4次清洗循環,產品的含水量由原來的33.26%降到現在的31.48%回。
入料的摻粗。選煤廠選煤處理系統的工作原理,主要運用板框的壓濾機與加壓的過濾機相結合的方法進行處理,加壓的過濾機在工作的過程中,輸入的原料相對較粗,板框的壓濾機在工作過程中,輸入的原料相對比較細,所以,原來工藝是利用加壓的過濾機進行第一級的粗顆粒過濾,用板框的壓濾機進行二級較為細顆粒過濾,但在實際生產過程中出現板框壓濾機實際工作只能保持2個清洗循環,在兩個工作循環后,壓濾機將會出現入料的時間過長、料餅的成型太差、工作效率太低。經過對壓濾機工作效率低進行分析、研究,發現其主要的原因是在入料時,原料過細,從而導致液體粘度增大,壓濾機在工作過程中,細泥堵塞濾布造成過濾的效果變差,產品很難成餅甚至不能成餅、產品水分過高、卸料非常困難,在壓濾機工作入料時,較為細膩的泥粒會在濾布表面形成薄層,這時形成的薄層附著在濾布上和濾布同時進行過濾其它介質,當泥層不斷增厚,流通阻力不斷增大,入料的時間不斷加長,過濾阻力不斷增大,最后將岀現設備停止過濾純
2.4進行入料的摻粗實驗
利用對入料顆粒釆樣分析研究,通過實驗對設備進行技術改造,當壓濾機工作過程中,加入適量的粗顆粒的原料,從而達到提高壓濾機工作效率的作用。壓濾機實驗前與實驗后的對比數據表1。
粒級/mm | 實驗前 | 實驗后 | ||
產率/% | 灰分/% | 產率/% | 灰分/% | |
>0.5 | 0.50 | 6.03 | 1.40 | 7.82 |
0.5-0.25 | 1.12 | 8.55 | 5.91 | 8.36 |
0.25-0.125 | 6.37 | 8.17 | 22.19 | 9.00 |
0.125-0.074 | 7.91 | 9.55 | 10.83 | 11.44 |
0.074-0.045 | 6.26 | 15.95 | 8.17 | 17.16 |
<0.045 | 77.84 | 39.47 | 51.50 | 43.68 |
合計 | 100 | 33.13 | 100 | 27.74 |
從表中數據看出,當煤料泥土顆粒小于0.045mm的含量增大時,泥料不能排出,并且附著在濾布上,是造成壓濾機工作效率低的原因所在,怎樣將這一級別的細泥排除,是提高壓濾機工作效率主要方向,通過實驗數據可以看岀,在入料過程中加人粗顆粒原料,可以提高壓濾機的工作效率。
2.5改進煤泥過濾水系統
經過對壓濾機工藝過程分析知道,在二次旋流器的下流物中,粗顆粒所占比例較高,通過改進3503后,二次旋流器下流物進入舊的濃縮池,經過新舊池混合后再對壓濾機進行送料,從而達到入料顆粒的加粗,使壓濾機工作循環達到每班5次,提高效率達到20%,而且,每兩個工作循環清洗一次就能保證設備的高效率運轉。
concluding remarks
在選煤場壓濾機工作中,煤、泥、水的處理是極其重要的,而且在選煤的過程中,能夠使煤、泥、水分離并順利排出,是衡量壓濾機工作效率的依據,在加壓過濾與板框壓濾結合作業中,當板框壓濾入料煤、泥過細,會降低其工作效率,在入料中加入一定粗顆粒原料,可提高壓濾機的工作效率。
Technical: 188517-18517
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