概 述
蘆嶺煤礦選煤廠是一座生產能力為3. 0 Mt/a 的礦井型煉焦煤選煤廠,主導產品為九級精煤。選 煤工藝為原煤全重介,煤泥浮選,尾煤壓濾的聯合 流程。2010年煤泥水系統改造后,浮選精煤脫水 設備由沉降過濾式離心機和快開式diaphragm filter press替代原來的加壓過濾機和圓盤過濾機。
Quick-opening diaphragm filter press(簡稱精煤壓濾機,型號 KZG500/1600-U)是集機、電、液為一體的精煤 脫水設備,可通過PLC控制程序自動進行操作, 也可手動操作。其一般程序是:壓緊濾板,給料泵 給料、壓榨、反吹、卸料。該設備自投入運用以 來,運行穩定,具有維護簡單、故障少、適應性 強、使用成本低的特點,同原脫水設備相比,優勢明顯。
精煤壓濾機系統問題及處理
精煤壓濾機給料筒濺料
原因:Fine Coal Filter Press壓榨結束后即進行反吹操作,由于反吹回料管是 直接連入給料筒,反吹時中心孔中殘留的煤泥與高 壓反吹風組成的氣漿混合物一起高速進入給料筒, 導致給料筒內煤漿被濺起,甚至濺到給料筒外,既造成精煤損失也惡化生產環境。
改進措施:在反吹回料管上設計安裝氣水分離器,實施氣料分離。
實施效果:氣漿混合物經切線方向進入氣水分 離器后,氣漿混合物壓力得到釋放,速度變慢,同 時氣漿混合物在氣水分離器分呈螺旋運動,氣體上 升經排氣管道排出,回料則下沉至氣水分離器底部 經排料管排至給料筒,實現氣漿分離,解決了氣漿 混合物高速進入給料桶造成的濺漿現象。
濾餅粒度較大,不符合用戶要求。
原因: 壓濾機卸板時每板濾餅基本上是整體脫落,濾餅在 跌入刮板機、轉載至膠帶過程中雖會分裂成大小不 一的多塊,但其中仍占多數的大塊濾餅導致精煤均 質程度差。
改進措施:在刮板機頭增設濾餅破碎機將大塊濾餅進行破碎。
實施效果:濾餅經破碎機破碎后,濾餅粒度得 到有效控制,精煤均質度得到保證。
刮板機機尾積聚物料、水。
原因:刮板機 工作時下刮板將濾餅刮至膠帶,而上刮板會將黏附 的濾餅帶至機尾并堆存于機尾輪與機尾槽之間無法 刮走。另外壓濾機進料過程中部分濾板因種種原因 有少量積水,匯集至刮板機機尾的積水因積聚的煤 泥阻隔而不能順暢排出刮板,形成機尾積水,卸板 前開啟刮板機時積水會被刮帶到轉載膠帶上并最終 進入產品中,影響產品水分。
破碎效果對比表
編號粒級/ mm | 471號濾餅 | 472號波餅 | 473號濾餅 | |||
質量/kg | 產率/% | 質量/kg | 產率/% | 質量/kg | 產率/% | |
最大粒度/ mm | 120×130 | 110×80 | 220×180 | |||
>100 | 4.0 | 12. 23 | 3.0 | 8. 67 | 18.5 | 44. 26 |
100 – 50 | 3.5 | 10. 70 | 3.5 | 10.12 | 7.0 | 16. 75 |
50-25 | 4.7 | 14. 37 | 4.6 | 13. 29 | 2.8 | 6. 70 |
<25 | 20.5 | 62. 69 | 23. 5 | 67. 92 | 13.5 | 32. 30 |
合計 | 32.7 | 100.0 | 34.6 | 100.0 | 41. 8 | 100.0 |
改進措施:在刮板機機尾輪安裝圓弧形擋煤 板,且在擋煤板下底部、機尾槽下部開透水孔。
實施效果:安裝機尾輪擋煤板后,被上刮板帶 至機尾的濾餅由于擋煤板擋隔不會進到原濾餅積聚 區而會直接被下刮板刮走,實現了機尾基本無積煤。 當機尾積水時,通過清理透水孔可放掉機尾積水, 解決了刮板機機尾積水進入產品影響水分的問題。
電磁閥被煤漿堵塞,電磁氣動閥失靈。
原 因:精煤壓濾機反吹風氣管后段與前端進料管后段 是共用管路,當逆止閥磨損、反吹風電磁氣動閥動 作異常等因素可導致進料時煤漿通過反吹風管回竄 至空壓機風包。由于精煤壓濾機6個電磁氣動閥所 用風源來自風包,被煤漿污染的高壓風會造成電磁 閥失靈、氣動閥不動作,系統的進料、壓榨、反吹 均無法進行。
改進措施:在反吹風電磁氣動閥前端安裝煤漿 竄料監控裝置(圖4),監控反吹風管內是否有回 竄煤漿。①電磁氣動閥。逆止閥。煤漿竄料監控裝置色聲光報警器圖4煤漿竄料監控裝置安裝示意
實施效果:煤漿竄料后會被煤漿監控裝置探測 到,并通過聲光報警器自動報警,回竄煤漿可立即 被發現,閥門磨損、電磁氣動閥動作異常均可得到 及時處理,避免氣源被污染現象。
壓濾機給料桶泡沫溢出。
原因:因浮選精 煤槽與精壓給料桶約有5m高差,含有起泡劑的 浮選精煤經管道直接落入給料桶,與料桶內原有的 精煤沖擊,形成大量泡沫,導致給料桶常有泡沫溢 出,影響環境,也損失部分精煤。
改進措施:在給料桶上部安裝緩沖分料板(圖 5),浮選精煤先落到緩沖分料板上,再通過分料板 上多個孔眼進入給料桶。
實施效果:浮選精煤落到緩沖分料板上,煤漿 下降速度得到緩沖,同時一股煤漿被分成多股煤 漿,再次緩解了煤漿直接與桶內煤漿的沖擊,避免 泡沫的再產生,基本杜絕給料桶漫泡沫現象。
結 語
通過釆取以上措施,解決了精煤壓濾機在生產 運行中存在的問題,保證了精煤壓濾機系統運行質 量和運行效果,可對使用精煤壓濾機出現類似問題 的選煤廠借鑒參考。