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濟鋼煉鐵系統污水處理使用的是Chamber Filter Press,該filter press的主要功能是:在壓力油的推動下液壓缸活塞帶動壓緊板向前壓緊全部濾板,向后帶動壓緊板復位;通過液壓馬達的正反轉運動使拉板往復動作。該系統投入以來,由于設計不合理,制造粗糙,經常出現故障,故我們對此進行了改造。
改造前的液壓系統該系統采用高、低壓液壓泵分別與高、低壓溢流閥連接,控制系統壓力,系統高壓為13MPa,低壓為4MPa;使用液控單向閥對液壓缸進行保壓;液壓缸活塞運動方向控制則采用電液換向閥進行;高壓齒輪泵與節流閥連接,控制拉板速度;液壓馬達正、反轉控制則采用電磁換向閥;采用兩只壓力繼電器來實現拉板器的前進、后退自動控制。
系統存在的主要問題:
1)設計不合理,易造成污染液壓泵在油箱里,油管是從油箱上的孔里出來的,各種污物通過孔直接進入油箱,造成污染。
2)檢修不方便在處理故障時,必須通過拆下液控單向閥來泄壓,清理油箱時要吊出電機泵裝置,拆下所有電氣接線和閥塊以及高壓膠管等。
3)電液換向閥選型不合理原系統液壓缸是通過液控單向閥來保壓,但是液控單向閥前面不應該選擇中位是0型的電液換向閥。因為當壓緊板壓緊時,液控單向閥鎖住保壓,此時電液換向閥在中位,液控單向閥前后腔都有一定的壓力,閥芯會有可能浮動,有一定的泄漏,這樣保壓效果不好。
4)溢流閥的選用不合理由于采用電磁溢流閥,當壓緊板壓緊全部濾板時,高、低壓齒輪泵全部停電,通過液控單向閥保壓,很多時候壓緊板的壓緊時間是在兩個小時以上。電接點壓力表在壓力低點時直接控制高壓泵,使泵頻繁起動,縮短了泵的使用壽命,增加了備件費用,造成了浪費。
5)拉板拉力小,速度慢,液壓沖力大4改造后的廂式過濾機液壓系統針對上述情況將系統進行改造:
(1)重新設計油箱,上面不放置管路,泵不放在油箱上,油箱上面密封;
(2)將泵電機組放在地下(有接油盤),重新布置走管,安裝空氣過濾器,油箱做大,中間用隔板;
(3)0型電液換向閥改為Y型電液換向閥;
(4)電磁溢流閥改為溢流閥;
(5)在進油路上增加蓄能器。
改造后的效果
系統改造后,經過試車運行,在防治污染、保壓、節能、布局等方面性能良好,收到很好的效果。改造后,液控單向閥保壓時間長,延時15~20S高壓泵正常停泵,拉板正常工作,系統無噪聲,各方面運行良好,效率顯著提高,收到良好的效果,保證了該廠污水處理工作的正常進行。