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板框式壓濾機在釩制品行業(yè)應用改進

Category.Technical Literature 509

introductory

Plate and frame filter presses作為食品、化工企業(yè)常用的固液分離設備,以其構(gòu)造簡單、分離效率高而被廣泛使用。釩制品廠在沉淀工序所使用的APV濃漿是生產(chǎn)三氧化二釩、五氧化二釩的重要原料,必須經(jīng)過固液分離得到水分合乎要求的APV干粉。其物理特征是固體顆粒尺寸較小達到0.02 微米以下,液體含有害成分如鉀、鈉必須予以洗滌清除,液體具有一定黏度等等。壓濾效果取決于多方面因素,比如壓縮空氣壓力、濾布特性、壓濾工藝等。由于備件價格昂貴且組織困難,又無任何圖紙資料,隨著生產(chǎn)能力的不斷擴大,越來越不適應生產(chǎn)需要,故障頻繁,一旦發(fā)生故障對整個生產(chǎn)線的影響巨大。又考慮到生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大,擬增設備機兩臺,而進口整機價格高達180萬元/臺,是國產(chǎn)整機價格的3.6倍,所以有必要先期對其進行國產(chǎn)化,成熟后可在擴容增設備機時直接使用國產(chǎn)壓濾機,可大大減少投資。因此,有必要對進口壓濾機進行國產(chǎn)化轉(zhuǎn)化.摸索合理的國產(chǎn)化設計制造、生產(chǎn)工藝優(yōu)化方案。由于現(xiàn)場位置有限,無法安裝專用進料管道系統(tǒng),新增的壓濾機擬與原有進口板框壓濾機共用一套進料系統(tǒng),包括進料泵、進料管道閥門以及出液罐、壓縮空氣管道等。

板框式壓濾機在釩制品行業(yè)應用改進-板框廂式隔膜壓濾機

板框壓濾機概

壓濾原理壓濾機構(gòu)由多塊帶凸凹紋路的濾板和濾框交替排列于機架而構(gòu)成。板和框一般制成方形,其角端均開有圓孔,這樣板、框裝合,壓緊后即構(gòu)成供濾漿、濾液或洗滌液流動的通道。框的兩側(cè)覆以濾布,空框與濾布圍成了容納濾漿和濾餅的空間。懸浮液從框上角的通道(位于框內(nèi))進入濾框,固體顆粒被截留在框內(nèi)形成濾餅,濾液穿過濾餅和濾布到達兩側(cè)的板,經(jīng)板面從板的左下角旋塞排出。待框內(nèi)充滿濾餅,即停止過濾。如果濾餅需要洗滌,先關閉洗滌板下方的旋塞,洗液從洗板上角的通道(位于框內(nèi))進入,依次穿過濾布、濾餅、濾布,到達非洗滌板,從其下角的旋塞排出。濾液的排出方式有明流和暗流之分,若濾液經(jīng)由每塊板底部旋塞直接排出,則稱為明流;若濾液不宜暴露于空氣中,則需要將各板流出的濾液匯集于總管后送走,稱為暗流。本文所述濾液的排出方式即為暗流方式。

濾布位于隔膜板和濾板之間,在兩層濾布通入需壓濾的濃漿后利用濾布的過濾特性實現(xiàn)固液分離。濾布的選擇對過濾效果很重要。一般可按物料的特性,即酸堿度、溫度、顆粒理化性質(zhì)等因素來選擇濾布的性質(zhì)和織法。最好能通過小樣試驗的結(jié)果來進行選擇。常用濾布材質(zhì)的特性表如表1所示。壓濾過程原理如圖3所示。

板框壓濾機的特點

優(yōu)點結(jié)構(gòu)簡單:造價低;過濾面積大;輔助設備少:動力消耗低。

缺點由于是間歇操作,因此效率較低。同時,如果無專用的供氣設備,則壓縮空氣的壓力不易保證,從而影響壓濾過程的出水效果。此外,由于使用板框壓濾機進行固液分離的混合物一般都具有較強的黏性,因此壓濾結(jié)束后濾布總會有濾餅殘留,不易清洗。

改進型板框壓濾機結(jié)構(gòu)功能

特性和用途經(jīng)過慎重選型,采用Automatic Chamber Filter Press作為改進型。該機型是間隙操作的加壓過濾設備,應用于固液兩相的分離。

壓濾機工作循環(huán)壓濾機工作循環(huán)可見。正吹風是指在濾布與隔膜板之間通入壓縮空氣,通過隔膜板的變形擠壓濾餅,反吹風是指在濾布與濾餅之間通入壓縮空氣,可以達到簡單清洗濾布、加速濾液通過濾布的效果。交叉洗滌是指通過濾板左上角進水、右下角出水,濾板右上角進水、左下角出水的洗滌方式,更加徹底地進行濾餅洗滌,適用于對鉀、鈉成分控制要求較高的場合。

改進型壓濾機試車調(diào)試、改進

方案制定經(jīng)過仔細分析,以進口設備的常規(guī)操作步驟為依據(jù),結(jié)合現(xiàn)場工人實際操作經(jīng)驗,制定了詳細的壓濾機工作步驟方案,以及壓榨過程中出水口進氣口設置方案。方案組合含水量為最低,雖仍未能達到20%的指標,但證明在保持整機結(jié)構(gòu)和管線的前提下,合理設置壓榨和反吹時間以及交替次數(shù)是提高工作效率的主要途徑。據(jù)此進行的對整機結(jié)構(gòu)和管線的改進后調(diào)試,也應按照這一思路進行。根據(jù)現(xiàn)場操作經(jīng)驗和觀察出液量的大小,在進行一次反吹出液后不立即進行下次壓榨,而是再進行一次反吹出液操作時,初期仍有大量濾液排出,由此判斷,濾室內(nèi)排出的濾液仍有一大部分停留在膠板表面與濾布之間,由于小顆粒通道阻塞、吹掃力度不足、系統(tǒng)內(nèi)壓保持的原因,不能因重力和吹掃排向出液孔,吹掃停止后又迅速回滲至濾餅,如此反復,濾餅內(nèi)水分始終不能排盡,造成含水量不能達標。

改進型主要設計缺陷分析通過9次帶料實驗,結(jié)合現(xiàn)場分析和工人經(jīng)驗依據(jù),排除壓縮空氣壓力不足,APV濃漿黏度波動造成進料不足、濾餅過薄等外部因素,證明改進型存在較為嚴重的缺陷,是導致含水量無法達標的直接原因,缺陷主要集中在以下幾個方面:

1.濾板凸臺數(shù)量及位置從濾板結(jié)構(gòu)可知,原設計濾板有均布的八個凸臺,主要作用是在機構(gòu)壓緊時對濾板提供受力支撐點,避免濾板在重壓下變形。由于其數(shù)景太多,位置過于均勻,導致隔膜板和濾布在濾室內(nèi)的變形程度受到極大限制,對濾餅的擠壓不充分,濾液壓出量因此降低,濾餅含水量居高不下。

2.隔膜板小顆粒通道阻塞根據(jù)壓榨過程中出水量很少、反吹風過程初期出水量較大的現(xiàn)象判斷,由于小顆粒受壓后變形較大,顆粒高度被壓迫,其間的濾液通道被阻塞,導致壓榨過程中濾液穿過濾布后仍大量滯留在隔膜板小顆粒通道中,沒有匯集到濾板下方的暗流出水孔,出水量較小。反吹風時,由于通入的壓縮空氣使濾餅離開小顆粒表面,小顆粒通道得以恢復通暢,因此初期會大量出水,但大部分的濾液仍被濾餅回吸。如此反復,雖調(diào)整各動作時間和出水口設置,水分仍不能被有效濾出。因此,使用具有一定彈性的丁腈橡膠材質(zhì)制作的隔膜板及其表面的小顆粒,雖然能夠在受到背面壓力時能發(fā)生有效的彈性變形,達到對濾餅進行擠壓的目的,但也因其彈性變形,造成小顆粒高度被壓縮,通道阻塞,濾液濾出后隨壓力減小或消失又被回吸。

3.出液孔尺寸判斷濾板、壓縮板下角的出液孔明顯偏小,直觀表現(xiàn)為延長反吹時間后出液仍持續(xù)不斷,除上一條原因所致外,證明出液管路內(nèi)的大量濾液未能及時排出,如單純延長出液時間,則造成系統(tǒng)內(nèi)壓損失,同時也延長了系統(tǒng)操作時間,不利于經(jīng)濟高效運行。

4.進料管道積料拉開板框后,發(fā)現(xiàn)各板中心進料口部位積料嚴重,原因是濃漿進入濾室開始洗滌程序后,由于重力作用流向進料口并造成積料。積料對于整機濾餅含水量的影響是比較大的,因為在壓榨和吹風過程中,含水量約為65%的積料幾乎沒有受到積壓和吹干,在卸料后含水均混入濾餅中,造成濾餅整體含水量居高不下。綜上所述,整機在設計方面存在較大缺陷,沒有充分考慮到水分含量20%以下對常規(guī)設計思路改進的要求,需要做較大的改動,才能從硬件上保證整機性能。

試探性改進

針對原設計存在的上述四個方面的缺陷,利用現(xiàn)有條件和經(jīng)驗,對其進行了如下改進:

1.濾板凸臺手工鏟除第1、第11、第22塊濾板,第2、第12、第23塊壓縮板上共24個凸臺,保證此處膠板及濾布的變形程度。試車后此三塊濾餅的水分含量平均值為23.88%,中間處濾餅含水量更是達到了21.5%的水平。結(jié)果證明,凸臺數(shù)量及分布在極大程度上影響了整機壓榨和出水能力,但在濾板、壓縮板現(xiàn)有材質(zhì)性能的前提下,全部鏟除一半的凸臺勢必影響整機壓緊后的受力,會對整機安全運行造成直接威脅。因此,必須對濾板、壓縮板進行重新設計,采用強度指標更高的材料進行設計制造,才能從根本上滿足結(jié)構(gòu)需要。

]2 .出液孔尺寸針對濾板、壓縮板下角的出液孔偏小的缺陷,選取第3、第13、第21塊濾板,第4、第14、第22塊壓縮板下角的出液孔進行了手工擴孔。試車結(jié)果此三處濾餅的含水量平均值達到了22.45%,且卸料后濾布表面的干燥情況明顯好于其它位置。結(jié)果證明擴大出液孔尺寸,對加速濾液排出具有良好的效果,但不宜超過中50衄,否則會對內(nèi)壓造成巨大損失。考慮到濾板、壓縮板被身材質(zhì)強度的因素,再由于濾板、壓縮板下角剩余尺寸不足,因此沒有進一步大面積地擴孔。

3 .框內(nèi)布料器針對進料管道積料的缺陷,設計制作了PVC材質(zhì)的框內(nèi)布料器,通過螺紋連接安裝在進料口上(見圖6所示),取得了一定的效果,但縮小了進料口尺寸,且缺口方向不一,極易造成進料時噴料,和濃漿分布不均,不利于整機性能的發(fā)揮,因此需重新在板框上設計螺栓孔以均勻一致地安裝框內(nèi)布料器。

4.壓力測量及控制進口機在進風口、主推板內(nèi)側(cè)均裝有壓力傳感器,隨時將內(nèi)壓參數(shù)傳回PLC,并聯(lián)鎖主推油缸進行補壓,實現(xiàn)了動態(tài)的壓力補償,從而能實現(xiàn)整機的高效運行,避免不必要的壓力損失和操作時間損失。而國產(chǎn)機只是在主推油缸出口設有一塊壓力表,且未與主推油泵聯(lián)鎖,不能自動進行推力補壓,內(nèi)壓損失較大,影響了整機效率。此外,在洗滌操作時,進口機能實現(xiàn)洗滌液排出的同時反復擠壓濾餅,進行壓榨之前的預壓緊,保證了濾餅厚度。而國產(chǎn)機由于PLC設計控制點不足,無法實現(xiàn)這一動作,濃漿一次打入濾室后不再有再充滿的機會,濾餅厚度受制于濃漿來料黏度的程度較大,含水量波動較為劇烈。

5.框內(nèi)布料器進口機的中間進料口設計了框內(nèi)布料器,且用內(nèi)六角螺栓固定在濾板、壓縮板上,布料方向一致,安裝方便快捷,有效地實現(xiàn)了濃漿流下時繞開進料口從而避免了積料現(xiàn)象,既保證了濾餅整體含水量,也大大減輕了工人清理積料的勞動強度。更為重要的是,框內(nèi)布料器凸臺起到了加強濾板、壓縮板強度的作用,中心支承所產(chǎn)生的受力點分擔了板上凸臺的受力,使得板上凸臺數(shù)量減少成為可能,進而改善了隔膜板與濾布的鼓脹程度,提高了壓榨效率。

6. 材質(zhì)選用國產(chǎn)機隔膜板上附著的小顆粒是為橡膠材質(zhì),硬度不足,當隔膜板受壓后鼓脹時,其與濾餅之間巨大的壓力使得小顆粒變形,顆粒之間形成的通道即不復存在,濾液滲過濾布后無法通過此通道完全排出,當受壓停止時又迅速回滲至濾餅,也是造成濾餅含水量高的重要原因。相比之下,進口機隔膜板上小顆粒突起材質(zhì)為硬質(zhì)工程塑料,內(nèi)壓2.5MPa時仍能保持原有突起狀態(tài),保證了濾液排出通道的通暢,避免了濾液回滲,壓濾效率得到保障。此外,進口機大部分構(gòu)件材質(zhì)為不銹鋼,在高溫、強酸環(huán)境下使用壽命得到了保證,而國產(chǎn)機過于追求造價節(jié)省,選用的構(gòu)件材質(zhì)大部分為普通碳鋼,經(jīng)過一段時間的運行后銹蝕加劇,在縮短使用壽命的同時又增加了更換構(gòu)件后重新調(diào)整的難度,實屬得不償失.

總體改進實施

根據(jù)上述試探性改進的實施效果,制定了全面改進方案,聯(lián)系設備制造廠家對原型機設計進行了相應的改進,重新設計并制作了壓縮板、過濾板和隔膜板,著重對隔膜板進行了材質(zhì)改進,其表面小顆粒突起采用了硬質(zhì)工程塑料成型、覆蓋于橡膠質(zhì)地隔膜板之上的新工藝,既保證了隔膜板變形的有效性,又保證了小顆粒突起的強度,從根本上解決了濾液回吸問題。此外,對影響過濾效果的其它問題也都一并做了改進:a.重新設計制造濾板、壓縮板,使濾板中部凸臺數(shù)目和位置更為合理;

b.改造控制系統(tǒng)相關線路,使進料、洗滌、反吹風三個步驟與舊板框相分離,提高兩套設備的綜合生產(chǎn)效率;

c.增加框內(nèi)布料器,避免進料管道積料:

d.增加濾板下部出液孔數(shù)量,并增大出液孔尺寸一倍以上(由現(xiàn)有的由10衄達到由40mm),加快出液速度;

e.主推油缸增加壓力測量點,在系統(tǒng)內(nèi)壓損失后自動補壓,保持恒定的內(nèi)壓水平;

f.采用高硬度工程塑料替代橡膠制作隔膜板表面小突起顆粒,保證其濾液排出通道的暢通,避免濾液回滲。由實驗結(jié)果可知,改進后的壓濾機壓濾效果十分理想,達到了20%-25%的水分要求,改進思路和方案取得了明顯的效果。但由于國內(nèi)對于高硬度工程塑料小顆粒成型技術尚不成熟,因此改進后的隔膜板仍為國外進口。

reach a verdict

通過前后數(shù)次、歷時兩年的實驗改進,80%以上的改進型板框壓濾機現(xiàn)已投入正常運行。通過實驗改進過程,可以得出以下結(jié)論。

1 .國產(chǎn)大型板框壓濾機在改進主要功能部件材質(zhì)的基礎上,能夠勝任濾餅水分含量要求在20%左右的固液分離工作:

2.實驗證明,保持隔膜板暗流通道的暢通,是保證壓濾效果的關鍵因素。對于過濾面積≥100 mz、過濾壓力≥1 MPa的大型壓濾機來說,為確保隔膜板暗流通道的暢通,隔膜板及其所附著的小顆粒突起結(jié)構(gòu)必須分別采用橡膠和工程塑料制作成型:

3.實驗證明,機架左下出水口開、右下出水口關閉、壓板右側(cè)面及上部進氣口進氣的各介質(zhì)管道設置方法,結(jié)合進料、洗滌各持續(xù)10分鐘、壓榨15分鐘一反吹風5分鐘交替8次左右的運行方案,能夠取得理想的過濾效果;

]4.釩專業(yè)化大型板框壓濾機的研制,應充分關注于諸如布料均勻、隔膜板變形程度、濾液通道等關鍵因素,同時應借鑒國外同類設備在內(nèi)壓監(jiān)測及補償?shù)纫蛩氐某墒旒夹g。

板框式壓濾機在釩制品行業(yè)應用改進-板框廂式隔膜壓濾機

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