白土精制是油與白土在一定溫度下充分混 合,利用白土表面的吸附性能,經(jīng)加熱、蒸發(fā)、過 濾等工序,將潤滑油中氮氧化合物、膠質(zhì)、瀝青 質(zhì)、水分、機械雜質(zhì)等除去,從而達到改善油品顏 色、殘?zhí)恐怠⒖寡趸捕ㄐ浴⒖垢g性、抗乳化性 等指標的目的。白土與油混合后白土充分吸附油中 雜質(zhì),吸附完雜質(zhì)的白土需與油分開,這個分離過程是通過板框式壓濾機(以下簡稱濾機)來完成 的,因此濾機是白土精制裝置中的重要設備,其運 轉(zhuǎn)正常與否制約著整個裝置正常生產(chǎn)。
濾機由filter press濾板、液壓站系統(tǒng)、壓濾機 框、濾板傳輸系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)等五大部分組成。
板框壓濾機工作運行原理
先通過液壓施力(液壓站)壓 緊板框組,油漿從濾機的尾板入料口進入各濾板 之間。由于板框壓緊油漿無法外溢,油透過濾 布,從濾布和濾板之間的油槽下部出油孔排出, 而白土被濾布擋在濾室內(nèi),逐漸增多形成濾餅。 當濾機過滿,板框泄壓,濾板拉開,濾餅因重力 作用落下,由汽車拉走。根據(jù)幾年來的運行資料 分析,壓濾機故障多發(fā)生在液壓站系統(tǒng)上,而液 壓站系統(tǒng)的故障難于查找,需要熟悉液壓站的系 統(tǒng)工作原理,具有一定的實踐經(jīng)驗,對故障進行 綜合分析,才能確定故障部位,排除故障。本文以板框式壓濾機液壓站為例,對液壓站的常見故 障進行分析,提出了解決方案。
液壓站系統(tǒng)工作原理及流程
液壓站系統(tǒng)工作原理 液壓站系統(tǒng)結(jié)構(gòu)由電機、油泵、溢流閥(調(diào) 節(jié)壓力)、換向閥、壓力表、油路、油箱等組 成。液壓站結(jié)構(gòu)組成見圖1。工作時液壓缸壓緊濾 板,保壓過濾,過濾完畢后液壓缸快速退回,拉 開濾板卸料,完成一個循環(huán)。 液壓站系統(tǒng)工作原理:電機帶動柱塞泵旋 轉(zhuǎn),泵從油箱中吸油后泵油,將機械動能轉(zhuǎn)化為 液壓油的壓力勢能,液壓油通過集成塊(或閥組 合)被液壓閥實現(xiàn)方向、壓力、流量調(diào)節(jié)后經(jīng)外 接管路傳輸?shù)揭簤簷C械的油缸中,從而控制了液 動機方向的變換、力量的大小及速度的快慢,推 動各種液壓機械做功。濾機過濾工作時,各濾板 之間應有足夠的壓緊力以達到密封效果,液壓系 統(tǒng)為濾機液壓缸提供動力達到濾板的壓緊效果, 通過液壓馬達為濾板移動器自動拉、取板機構(gòu)提 供動力,完成逐片拉動濾板卸掉濾餅的目的。 液壓站系統(tǒng)完成壓濾機的壓緊、松開、保壓、補 壓、拉板、取板等動作。
板框壓濾機工作流程
液壓油機械壓緊時,由液壓站提供高壓油, 油缸與活塞構(gòu)成的元件腔充滿油液,當壓力大于 壓緊板運行的摩擦阻力時,壓緊板緩慢地壓緊濾 板,當壓緊力達到溢流閥設定的壓力值(由壓力 表顯示)時,濾板被壓緊,溢流閥開始卸荷,這 時,切斷電機電源,壓緊動作完成;退回時,換 向閥換向,壓力油進入油缸的有桿腔,當油壓能 克服壓緊板的摩擦阻力時,壓緊板開始退回。液 壓壓緊為自動保壓時,壓緊力由電接點壓力表控 制的,將壓力表的上限指針和下限指針設定在工 藝要求的數(shù)值,當壓緊力達到壓力表的上限時, 電源切斷,油泵停止供電,由于油路系統(tǒng)可能產(chǎn) 生的內(nèi)漏和外漏造成壓緊力下降,當降到壓力表 下限指針時,電源接通,油泵開始供油,壓力達 到上限時,電源切斷,油泵停止供油,以此循環(huán) 達到過濾物料過程中保證壓緊力的目的。
故障分析及解決方案
filter press出現(xiàn)的典型故障是機頭壓不緊、機頭 壓緊不保壓、機頭松不開、濾機不拉取板或拉取 板不正常等。
機頭故障表現(xiàn)及處理
(1)系統(tǒng)壓力不足造成機頭壓不緊 溢流閥發(fā)生故障,溢流閥調(diào)壓值設定太小, 機頭壓緊油缸未達到電接點壓力表設定的壓緊值 就溢流泄壓;溢流閥閥體密封有缺陷、內(nèi)漏或 溢流閥彈簧折斷;油泵柱塞桿脫落,壓力不夠; 進、出口管線密封墊損壞,漏油;電磁換向閥失 效,造成機頭不工作。閥芯被臟物卡住、電磁閥 失效或者線路接反,自動泄壓、閥活塞與閥體配 合間隙過大、閥彈簧折斷、閥密封面損壞是電磁 換向閥失效的原因。解決方法:調(diào)整旋鈕,增大 壓力,調(diào)整溢流閥壓力為8.5~11MPa;修理或更 換溢流閥;檢查管線各密封處,更換密封墊:清 洗閥芯,更換電磁閥。
(2)系統(tǒng)流量不足造成機頭壓不緊,油箱油面過低,油泵吸入不良;油液粘度 太大或太小;泵磨損嚴重,性能下降;油缸、閥 密封元件損壞、內(nèi)漏太大等。通過補油、清洗過 濾,器、更換粘度合適的油品、修理或更換液壓元 件,可以解決流量不足問題。
(3)機頭壓緊不保壓或機頭松不開 液控單向閥出現(xiàn)故障,錐形密封有泄漏;電 磁球閥出現(xiàn)故障,電磁失效或者線路接反、閥活 塞與閥體配合間隙過大、閥彈簧折斷、閥密封面 損壞、電接點壓力表不給信號等。解決方法:清 洗或更換液控單向閥,修理或更換電磁球閥等。
拉板故障分析及處理
濾機不拉取板的最常見原因是液壓站壓力繼 電器不動作。除了管線漏油致使油壓打不起來造 成其不動作外,頻繁出現(xiàn)的一個故障是隔膜損壞 漏油造成其不動作。隔膜損壞的原因有以下幾個方面:
(1)油壓調(diào)得太高,造成隔膜被油壓沖破 有時在對濾機檢修中,出現(xiàn)人為操作不可避 免,如自行調(diào)整液壓元件,解決當時的故障,有 可能油壓會被調(diào)高,對濾機的壓力繼電器隔膜造 成損傷。
(2)壓力繼電器接觸開關(guān)的固定元件安裝不 牢固 接觸開關(guān)位置松動,造成隔膜損壞。杠桿壓 動接觸開關(guān)觸發(fā)電磁繼電器動作,使濾機拉或取 濾板。壓下接觸開關(guān)頭后通常有一個力繼續(xù)作用 在開關(guān)上,開關(guān)固定不牢固,使用一段時間后開 關(guān)會有移位,杠桿需要更大的行程才能壓下開關(guān) 頭,所以繼電器的油壓、隔膜的行程都必須增大 才能實現(xiàn),這是造成隔膜損壞較多的一個原因。
prescription
石化公司II套白土裝置的板框式壓濾機投用,已運行16年。老式液壓站壓力 繼電器的設計不夠合理,一是接觸開關(guān)的固定設 計有缺陷,二是傳動杠桿在動作過程中容易出現(xiàn) 擺動卡住現(xiàn)象,造成濾機不能正常拉取板。液壓 站液壓系統(tǒng)元件使用年限較長,使用過程中多次 出現(xiàn)更換液壓元件的情況。對裝置的安全平穩(wěn)運 行帶來隱患。對濾機液壓站系統(tǒng)進行 整體更換,該液壓站是專為板框式自動壓濾機配 套設計的,由該液壓站提供動力.通過液壓執(zhí)行機構(gòu)來完成過濾床的夾緊、保壓、補壓、松開以 及濾板移動器的取板、拉板等功能。 新液壓站具有結(jié)構(gòu)緊湊、維護簡單、操作方 便、性能穩(wěn)定、動作可靠等優(yōu)點。液壓系統(tǒng)的主要控制元件, 液壓元件密封性能好,不漏油,動作靈敏可靠, 無誤動作,使用壽命長,各項技術(shù)性能指標滿足 了不同用戶的工況需要,為板框式自動壓濾機的 各液壓執(zhí)行機構(gòu)提供準確、安全、平穩(wěn)的液壓動 力。
3改造實施效果
更換液壓站后的運行效果更換液壓站后故障率大幅度減少。其中電磁換向閥失效次數(shù)從更換前的全年24次減少到更換后的全年只有1次,故障率減少 95%;溢流閥故障從11次降低到零;壓力繼電器故 障從28次減少到3次,故障率減少89%。更換液壓 站后故障率大大減少,提高了濾機的運行質(zhì)量, 保證了裝置正常生產(chǎn)。節(jié)約了大量維修費用,提高了原料泵運行的安全系數(shù),減輕了操作工的勞動強度.取得了可觀的改造效果。
concluding remarks
通過板框式壓濾機液壓站常見故障進行的分 析,提出了科學合理的處理方案。日常使用和維護 中應掌握原理、認真操作,提高液壓站的穩(wěn)定性。
關(guān)鍵詞:板框式壓濾機;液壓站;故障分析;解決方案