一、板框壓濾機脫水效果差是怎么回事
第一步壓緊:壓濾機操作前須進行整機檢查:查看濾布有無打折或重疊現象,電源是否已正常連接。檢查后即可進行壓緊操作,首先按一下“啟動”按鈕,油泵開始工作,然后再按一下“壓緊”按鈕,活塞推動壓緊板壓緊,當壓緊力到達調定高點壓力后,液壓系統自動跳停。
第二步進料:當壓濾機壓緊后,即可進行進料操作:開啟進料泵,并緩慢開啟進料閥門,進料壓力逐漸升高至正常壓力。
這時觀察壓濾機出液情況和濾板間的滲漏情況,過濾一段時間后壓濾機出液孔出液量逐漸減少,這時說明濾室內濾渣正在逐漸充滿,當出液口不出液或只有很少量液體時,證明濾室內濾渣已經完全充滿形成濾餅。
如需要對濾餅進洗滌或風干操作,即可隨后進行,如不需要洗滌或風干操作即可進行卸餅操作。
第三步洗滌或風干:壓濾機濾餅充滿后,關停進料泵和進料閥門。開起洗滌泵或空壓機,緩慢開啟進洗液或進風閥門,對濾餅進行洗滌或風干。
操作完成后,關閉洗液泵或空壓機及其閥門,即可進行卸餅操作。
第四步卸餅:首先關閉進料泵和進料閥門、進洗液或進風裝置和閥門,然后按住操作面板上的“松開”按鈕,活塞桿帶動壓緊板退回,退至合適位置后,放開按住的“松開”按鈕,人工逐塊拉動濾板卸下濾餅,同時清理粘在密封面處的濾渣,防止濾渣夾在密封面上影響密封性能,產生滲漏現象,至此一個操作周期完畢。一、基本原理1、舊式壓濾機基本工作原理如下:壓濾機的過濾部分:
1)止推板,2)濾板,3)壓緊板,4)濾布組成工作原理如下:壓緊板在外力PI作用下,將各濾板壓緊,在各濾板之間形成空腔。固液混合液在輸液泵的作用下被泵入各腔室,液體穿過濾布,經濾板暗孔排出,而固體則被濾布阻隔,逐漸在濾板空腔中堆積,形成濾渣。
為方便收集和運輸濾渣,同時也為避免再次污染環境,一般要求濾渣在出濾板時其含水率為75%。
由此可知,各濾板之間形成的濾室容積是不能改變的。2、技術創新點:濾板組合由濾板、剛性墊塊和濾框三部分組成,壓濾在外力PI的作用下,將各濾板壓緊。
當輸液泵停止工作后,卸去剛性墊塊,這時在濾板和濾框之間便形成了一個空間,此空間在外力P3的作用下將會合攏。濾板空腔的橫向距離將會減小,亦即減少剛性墊塊的寬度C。由于濾板室中的濾渣都含有一定含水率,濾板空腔體積的縮小將使濾渣中的部分水分擠出來,亦即濾渣的含水率將會降低。板式壓濾機的特點在于:
(1)相同的工作條件下(如輸液泵的功率和其工作時間等)。
板式壓濾機可利用機械外力,縮小濾板空腔容積,擠出濾渣中的水分,令其含水率進一步降低。
(2)目前國內外任何品牌的壓濾機,其濾渣含水率都隨著輸液泵工作時間的延長而降低。
由輸液泵的工作時間—濾渣含水率特性曲線可知,其輸液泵工作時間—濾渣含水率特性曲線都非常相似。
其中輸液泵開始工作的前3小時,濾渣含水率的下降幅度非常明顯,由最初的99%降至約82%(下降幅度達17%),之后輸液泵再工作再工作約5小時,其含水率將降至約75%(下降幅度僅為7%)。
板式壓濾機充分利用了輸液泵的工作時間—濾渣含水率特性曲線的特性,在輸液泵工作了3小時后即停止其工作,卸去剛性墊塊,用外力P3將濾渣中的部分水分擠出,使濾渣的含水率能迅速降至約75%,大大地縮短了濾渣出濾板—濾框的時間,提高了工作效率。由此可知,板式壓濾器是一種節能、高效的環保產品。二、技術關鍵1、輸液泵與壓濾機的合理匹配2、針對不同的濾渣合理選擇不同的濾布三、主要技術指標及條件要求1、壓濾機可連續24小時工作,由原來的每天2班變為每天4班2、輸液泵工作6小時濾渣含水率由99%降至75%左右四、主要設備及運行管理1、主要設備污水提升泵、加藥泵、攪拌機、空氣壓縮機、輸液泵、壓濾機。2、運行管理系統自動化程度高,液位浮球控制污水提升泵運行,加藥泵、攪拌機與提升泵聯動,加酸、堿泵受pH計控制運行,其它設備根據系統處理需要運行。壓濾機工作的全過程可實現半自動化。五、投資效益分析(使用者)1、投資情況總投資600萬元,其中,設備投資400萬元主體設備壽命15年,運行費用136萬元/年。2、經濟效益分析(1)可縮短整個壓濾周期,提高工作效率約60%;(2)可節約能源約37.5%,操作簡單,保養、維修方便;(3)每年節約投資成本約43%,約兩年可收回投資成本;(壓濾機的使用壽命為7~10年)(4)渣含水率低,便于收集和運輸,無二次環境污染。3、環境效益分析每年可削減污染物排放總銅8767kg,總氰化物35609kg,COD值25748kg,大量減少對水環境污染,節約水資源,避免了環境糾紛。Copyright@2010上海朗東過濾設備有限公司Allrigthsreserved.
二、壓濾機不壓咋是什么原因請回復
可能原因:電器故障,沒有信號啟動壓榨泵有條件為滿足開始壓榨的情況,比如,板框閉合壓力不夠,壓榨水槽水位低,壓力傳感器信號不對,已經在壓榨壓力高位。
。。壓榨泵本身故障,無法啟動
三、500平板框壓濾機出泥率
板框壓濾機也是常用的污泥處理設備之一,相對于其他種類污泥壓濾機,板框壓濾機的污泥脫水效果較好,出泥含水率可達到75%左右,還比較低。廂式壓濾機與隔膜壓濾機污泥處理后泥餅含水率大多也在75%-80%之間。
四、板框壓濾機不會自動掉掉泥的處理
如果板框壓濾機中的泥餅無法自動脫落,可能存在以下幾個原因:
1.泥性不適應:板框壓濾機與脫水污泥的泥性不相適應,可能是因為化學調理沒有改善泥性或者選擇的化學調理藥劑不合適。在比阻仍然得不到有效改善時,說明該污泥不適合使用板框壓濾機進行脫水。可以嘗試使用適合的藥劑,或者添加一些石灰作為助凝劑,改善污泥的粘滯度。
2.進泥壓力不夠:板框機進泥壓力不夠,導致板框空間內充填的污泥量不足,從而產生的泥餅厚度太薄(最好達到3cm),無法克服與濾布之間的粘力,導致泥餅無法掉下來。可以調整進泥壓力,確保充填的污泥量足夠。
3.濾布不合適:選用的濾布不合適,可能存在濾布表面的毛刺太多,導致泥餅容易粘附在濾布上無法掉下來。可以嘗試選擇合適的濾布材料,確保濾布表面光滑,減少泥餅的粘附。
4.濾布織法和孔型不合理:濾布的織法和選用的孔型不合理,也會導致泥餅無法自動脫落。可以選擇合適的濾布織法和孔型,確保泥餅能夠順利脫落。
如果以上方法仍然無法解決問題,建議咨詢專業的壓濾機制造商或技術人員,進行進一步的故障排除和解決方案。