使用的原鹽大部分為價格相對低的粗鹽,含鈣、鎂離子及泥沙較多。通過一次鹽水精制反應系統,鈣鎂雜質需通過化學沉淀法被除去,化學沉淀和泥沙等經預處理系統或陶瓷膜系統過濾后排至鹽泥池,經壓濾后的泥餅直接作為固廢物外送處理。據數據統計,我司鹽泥運輸總量高達 15600 噸。根據質監部門分析得知,鹽泥中含鹽量為 16~25%;按平均含鹽 20%計算,每年將會造成 3120 噸的氯化鈉的損失,造成直接經濟損失 70 余萬元。鹽泥池每小時產泥漿量為 55m3/h,鹽泥溫度保持在 50℃左右,鹽泥池液位持久不下,操作工每班至少排壓濾機 3~4臺,壓濾機狀況不佳時甚至排 7 臺,操作工操作負荷較重。此外,壓濾出的泥餅較稀,含鹽及含水量極大,稀濾餅一方面鹽回收率低,另一方面壓濾機泥餅形成的稀泥流至鹽場及馬路,嚴重污染現場環境。因此,鹽泥處理系統優化設計亟需開展,這不僅可以使壓濾機正常工作,還可以節約大量成本、減輕操作工負擔,同時保護生產工作環境。本文根據前述幾章節分析,結合我司生產實況,對我司采用的鹽泥壓濾系統進行優化設計。
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