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污泥深度脫水工藝在全地下污水處理廠

分類:技術(shù)文獻(xiàn) 447

項目概況

甘肅省天水市成紀(jì)新城地下凈水廠是該市建設(shè)的第一座,也是西北地區(qū)首座全地下污水處理廠,設(shè)計規(guī)模8×104m3/d,位于渭河和耤河交匯處。污水、污泥處理設(shè)施全部位于地下車間內(nèi),地面部分打造成城市運動公園,與渭河、耤河沿河景觀帶融為一體。該廠污水處理主體工藝采用MBR,出水水質(zhì)執(zhí)行一級A排放標(biāo)準(zhǔn),剩余污泥含水率降至60%后外運處置。由于脫水車間位于地下,受占地和內(nèi)部空間的限制,脫水工藝的選擇需綜合考慮,既要達(dá)到含水率要求、運行安全可靠,又要求占地節(jié)省、空間上適應(yīng)地下式污水處理廠的特點。該項目最終采用兩段式污泥深度脫水工藝,解決了地下有限空間內(nèi)污泥深度脫水的問題。目前該項目已竣工投產(chǎn),運行良好,泥餅含水率穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

設(shè)備原理和特點

國內(nèi)污泥脫水應(yīng)用較多的是離心機(jī)、傳統(tǒng)帶式脫水機(jī)、疊螺脫水機(jī)和板框壓濾機(jī),但用于地下式污水處理廠則存在不同程度的局限性。離心機(jī)裝機(jī)功率大、能耗高、噪聲大,尤其在地下空間內(nèi)影響更為顯著。盡管傳統(tǒng)帶式脫水機(jī)的裝機(jī)和運行功率低,但由于其體積大、密封性不好,不便于進(jìn)行除臭,工作環(huán)境較差,地下空間內(nèi)檢修困難,目前新建污水處理廠已較少采用。疊螺脫水機(jī)裝機(jī)功率低,運行噪聲和振動小,密封效果較好,但其故障率略高,易堵塞,對進(jìn)泥量和濃度變化的適應(yīng)性略差,含水率不好控制,且其大處理量設(shè)備的體積與傳統(tǒng)帶式脫水機(jī)相當(dāng),故該脫水機(jī)一般適用于中小規(guī)模污水處理廠。以上3種設(shè)備的出泥含水率僅可達(dá)到80%,板框脫水機(jī)在加藥調(diào)理的情況下可以達(dá)到60%以下,但由于板框脫水機(jī)體積大,在全地下污水處理廠中的應(yīng)用受到一定的限制。經(jīng)比較,選擇兩段式污泥深度脫水工藝,即第一段利用全自動旋轉(zhuǎn)擠壓脫水機(jī),將污泥含水率降至80%,第二段利用高壓帶式連續(xù)深度脫水機(jī),將污泥含水率降至60%以下。

全自動旋轉(zhuǎn)擠壓脫水機(jī)

全自動旋轉(zhuǎn)擠壓脫水機(jī)是一款進(jìn)口新型污泥脫水設(shè)備,具有體積小、裝機(jī)功率低、運行穩(wěn)定、噪聲低等特點。采用模塊化設(shè)計,單個模塊盤直徑900mm,處理能力70kgDS/h。擴(kuò)容方便,單機(jī)處理能力最大可擴(kuò)容8倍,最大處理能力0.56tDS/h,可以實現(xiàn)自動化控制和遠(yuǎn)程控制。污泥被注入內(nèi)部的一個橫截面為矩形的環(huán)形通道,并且在兩個平行轉(zhuǎn)動的特制不銹鋼篩孔板(旋轉(zhuǎn)鼓面)之間旋轉(zhuǎn),當(dāng)污泥在通道中前進(jìn)時,濾液通過篩孔板快速濾出,污泥被不斷地濃縮,在出口處形成泥餅。由于特殊旋轉(zhuǎn)鼓面的摩擦力及污泥出口限流器的作用,使得出口污泥的含水率降低,脫水后泥餅含水率可達(dá)80%以下。系統(tǒng)進(jìn)泥壓力為2~50kPa,出口限流器壓力為0~500kPa。工作流程:首先利用進(jìn)料泵將剩余污泥注入絮凝反應(yīng)裝置,在反應(yīng)裝置內(nèi)停留2~3min,與加入的絮凝劑發(fā)生充分的絮凝反應(yīng),然后進(jìn)入污泥脫水機(jī),脫水后的泥餅從污泥出口脫落,并通過封閉式污泥輸送管道運到污泥脫水區(qū)域的外部,過濾清液則通設(shè)有反沖洗系統(tǒng),用于在需要時對整個污泥脫水通道進(jìn)行清洗。正常清洗一般僅需要5min/d,每周需要一次約15min的清洗。利用PLC對預(yù)處理系統(tǒng)、污泥泵的運行(通過進(jìn)口流量和壓力)、設(shè)備出口壓力、絮凝反應(yīng)攪拌器、加藥反應(yīng)槽攪拌器、加藥泵等進(jìn)行自動化控制,可通過觸摸屏進(jìn)行人機(jī)對話和操控。

高壓帶式連續(xù)深度脫水機(jī)

高壓帶式連續(xù)深度脫水機(jī)為第二段深度脫水設(shè)備,配套系統(tǒng)主要有固化劑、改性劑投加系統(tǒng)和改性混合機(jī)等,可以將污泥含水率由80%降至60%以下。該設(shè)備在國內(nèi)生產(chǎn),應(yīng)用案例較多。工藝流程見圖3。

污泥深度脫水工藝在全地下污水處理廠-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

工作原理:首先利用改性劑破壞細(xì)胞壁,使膠體脫穩(wěn),從而起到降低污泥持水性的作用,使結(jié)合水轉(zhuǎn)化為脫穩(wěn)水,污泥顆粒化、孔隙化,然后利用連續(xù)深度脫水壓榨機(jī)反復(fù)、多次高壓壓榨,使污泥形成5~10mm多孔隙薄片狀,確保脫穩(wěn)后的水分被充分?jǐn)D出。工作流程:一階段脫水污泥與改性劑、固化劑在改性混合機(jī)內(nèi)快速、均勻地混合;改性后污泥輸送到高壓帶式連續(xù)深度脫水機(jī),在高壓、密集作用力下實現(xiàn)污泥脫水;深度脫水后的污泥持水性大幅降低,且泥餅孔隙率大,放置固化后污泥含水率可持續(xù)降低。

脫水車間設(shè)計特點

本項目設(shè)計剩余污泥干質(zhì)量約15.8t/d,濕污泥1975m3/d(以含水率99.2%計)。第一段采用3臺全自動旋轉(zhuǎn)擠壓式脫水機(jī),2用1備,單臺6個模塊,設(shè)計脫水能力50m3/h,進(jìn)料污泥含固率0.8%~1.0%,污泥產(chǎn)量2.5t/h(以含水率80%計),設(shè)計污泥產(chǎn)量79t/d。第二段采用3套高壓帶式連續(xù)深度脫水設(shè)備,2用1備,設(shè)計單套脫水能力2.5t/h,可根據(jù)一階段脫水機(jī)的出泥速度和運行時間調(diào)整深度脫水機(jī)的處理速度和運行時間,達(dá)到前后匹配。設(shè)計運行時間為19h/d。配套污泥切割機(jī)3臺,2用1備,Q=50m3/h,P=4.0kW;污泥進(jìn)料泵(螺桿泵),Q=50m3/h,H=0.6MPa,P=15kW,變頻調(diào)節(jié);污泥混凝反應(yīng)器,混合速度為100~450r/min,P=0.75kW,變頻調(diào)節(jié);絮凝劑制備投加裝置2套,單套投藥能力4kg/h,加藥濃度0.1%~0.3%;改性劑儲存及投加系統(tǒng)和固化劑投加系統(tǒng)各一套;脫水機(jī)配套沖洗系統(tǒng)1套,沖洗采用污水廠尾水。兩段主要設(shè)備分別見表1、2。

污泥深度脫水工藝在全地下污水處理廠-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

由于脫水車間位于地下負(fù)一層,地下車間內(nèi)空間有限,平面布置時考慮盡量減少污泥中間轉(zhuǎn)輸過程,以節(jié)省占地。一級3臺脫水機(jī)并排布置,出泥利用無軸螺旋輸送機(jī)分別輸送至污泥改性混合機(jī),經(jīng)加藥改性后,污泥直接掉落至二級脫水機(jī)入口。這樣兩段脫水機(jī)之間僅有一道螺旋輸送機(jī),既節(jié)省能耗,又減小占地,同時提高了整個系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。各組設(shè)備間凈距2.4m,有充足的安裝、操作、維修間距。由于設(shè)備體積較小,主體設(shè)備布置區(qū)占地僅19.2m×14.6m。地下負(fù)一層脫水車間的豎向凈高為5.2~5.7m,為滿足設(shè)備安裝,在負(fù)一層下方設(shè)有夾層,深2.4m。一段脫水機(jī)安裝于負(fù)一層,利用混凝土支墩架高1.25m,設(shè)備高約1.9m,污泥改性機(jī)則貼近負(fù)一層地面布置,而二段脫水機(jī)安裝在設(shè)備夾層內(nèi)。改性機(jī)出泥直接進(jìn)入二段脫水機(jī),二段脫水機(jī)的出泥利用刮板機(jī)輸送至泥庫,刮板機(jī)最大傾角60°,可以有效減小設(shè)備占地。脫水車間豎向布置見圖4。

污泥深度脫水工藝在全地下污水處理廠-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

 

運行效果

該項目竣工至今,已穩(wěn)定運行一年多,污泥含水率降至60%后外運處置,實現(xiàn)了污泥穩(wěn)定化、減量化和無害化的目標(biāo)。對于脫水后的污泥,除了運至垃圾場填埋,還可以用于制磚、制水泥等用途。在不加改性劑的情況下,出泥含水率達(dá)到70%左右,可進(jìn)行堆肥,也可以用于制水泥、電廠摻燒、垃圾焚燒廠摻燒等。因此,該工藝也為將來的污泥資源化留有可能。由于兩種設(shè)備密封性好,只需將除臭系統(tǒng)風(fēng)管接至設(shè)備預(yù)留的排氣孔即可達(dá)到臭氣收集的目的。經(jīng)過除臭后,脫水車間內(nèi)臭味閾值低,工作環(huán)境良好,同時也降低了污泥脫水過程對地下車間內(nèi)整體空氣質(zhì)量的影響。

設(shè)備投資及運行成本由于全自動旋轉(zhuǎn)擠壓脫水機(jī)為原裝進(jìn)口設(shè)備,尚未實現(xiàn)國產(chǎn)化,設(shè)備價格相對較高。按照處理量計算,兩段式深度脫水系統(tǒng)設(shè)備投資約15萬元/t泥(以80%含水率計)。脫水系統(tǒng)的運行成本主要為藥劑費、電費和污泥外運費。一段脫水主要用電設(shè)備為切割機(jī)、進(jìn)料泵、污泥混凝反應(yīng)器、全自動旋轉(zhuǎn)擠壓脫水機(jī)、絮凝劑制備投加系統(tǒng)及脫水機(jī)配套沖洗系統(tǒng)。二段脫水主要用電設(shè)備為高壓帶式脫水機(jī)、污泥改性混合機(jī)、輸送機(jī)、加藥系統(tǒng)和沖洗系統(tǒng)。深度脫水系統(tǒng)3套,整體2用1備,處理能力79t/d(以污泥含水率80%計),設(shè)計運行時間19h/d,運行功率一段約55kW,二段約40kW,總運行功率95kW。污泥改性劑投加量按進(jìn)料濕污泥量的5%投加,污泥改性劑市場價按600元/t計;污泥固化劑投加量按進(jìn)料濕污泥量的1%投加,市場價按2500元/t計;PAM平均投加量3kg/tDS,市場價按20000元/t計;PAC平均投加量折算后為0.01kg/m3,市場價按2500元/t計。污泥外運運距20km,外運單價按50元/m3計。電價按0.73元/(kW·h)計。

可以看出,兩段式污泥深度脫水工藝的運行成本為0.13846元/m3,與板框深度脫水工藝相比,成本相當(dāng)。兩段式深度脫水工藝占地節(jié)省,節(jié)約豎向高度約2.5m,總體積1940m3,土建投資約節(jié)省155萬元,約為脫水車間土建成本的25%。同時,該工藝為連續(xù)運行,操作簡單,減輕了人員的工作量。設(shè)備運行故障率低,降低了維護(hù)成本。考慮土建成本、人工成本和維修管理費用,該工藝具有較明顯的優(yōu)勢。

結(jié)論

兩段式污泥深度脫水工藝設(shè)備占地小,可降低25%土建成本,適應(yīng)全地下污水處理廠的特點;連續(xù)運行,性能穩(wěn)定可靠,自動化程度高,有效降低工人勞動強(qiáng)度;系統(tǒng)裝機(jī)功率低,節(jié)能降耗;設(shè)備封閉性好,車間臭味小,運行噪聲低,環(huán)境友好。實踐證明,采用全自動旋轉(zhuǎn)擠壓脫水機(jī)和高壓帶式連續(xù)深度脫水機(jī)的兩段式污泥深度脫水工藝,適應(yīng)全地下污水處理廠的特點,達(dá)到了污泥穩(wěn)定化、減量化和無害化的目標(biāo),并為污泥資源化留有充分的余地。


作者:陳志真教授, 邱明教授, 魏 斌教授, 李國洪教授, 羅志賓教授

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