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煤泥壓濾機效率優化

分類:維護保養 731

引言

隨著采煤和選煤機械化程度的提高,煤泥量大幅增加,相應細粒級選煤產品產量也大幅增加。細煤泥含量的提高給煤泥水處理及煤泥脫水回收、實現固液分離增加了難度。

1?板框過濾機在神東礦區選煤廠的應用

板框壓濾機作為一種固液分離設備,主要用于煤泥脫水回收并實現固液分離,在選煤廠應用廣泛。影響板框壓濾機工作效果的主要因素有閉合壓力、擠壓壓力、保壓時間、入料時間及入料性質(主要是物料的密度、粒度分布、濃度、黏度、沉降速度等特性)。洗選中心大部分板框壓濾機小時處理量是設計量的82.7%,平均水分不合格率8.5%。

2?石圪臺選煤廠煤泥水處理系統

石圪臺選煤廠板框壓濾機主要處理矸石旋流器溢流、二級旋流器溢流、加壓過濾機和板框壓濾機濾液等高灰細泥煤泥水濃縮底流。具體工藝流程如圖1所示。

煤泥壓濾機效率優化-板框廂式隔膜壓濾機

3.1細煤泥水分高

石圪臺選煤廠板框壓濾機產品水分達33%,主要原因是石圪臺選煤廠矸石易泥化以及板框壓濾機入料粒度過小。

3.1.1矸石易泥化

石圪臺選煤廠矸石存在嚴重的泥化現象,采用分選工藝為3mm濕法脫泥,>13mm淺槽分選機分,選13~3mm采用重介旋流器分選,末煤精煤和矸石脫介篩下稀介質混合后采用磁選機回收,磁選尾礦返回原生煤泥桶,導致矸石稀介質中大量高灰細泥再次進入煤泥水系統循環。這部分矸石泥進一步泥化,進入濃縮池后,在壓濾過程中形成極難沉降和壓濾的矸石泥。

3.2.1粒度太細

板框壓濾機入料粒度太細不僅會影響產品水分,還會降低板框壓濾機的處理能力。粒度太細,入料過程中靠近濾布的煤泥迅速成餅,后續煤泥水分無法排出,成餅困難,在入料壓力達到設定值時,濾餅內部仍含有大量水分。此時出現2種情況:①直接進入下一過程,每個濾腔內的煤泥量較少,影響處理能力;②再次入料,增加濾腔內的煤泥量,需要入料2次甚至更多,降低了板框壓濾機處理能力.

3.2.2日常維護不到位

板框壓濾機日常運行維護項目較多,包括電氣、機械、液壓等系統,存在的問題主要有:濾布清洗不及時,導致機頭機尾傾斜,造成事故停車,甚至損壞設備,同時帶來安全隱患;崗位技能參差不齊,存在誤操作,導致設備損壞;檢修人員對設備掌握程度不足,發現問題不能及時處理,增加檢修時間,降低處理能力。

3.2.3 參數設置不合理

板框壓濾機隨使用時間增加,工作狀態和設計不一致,工作參數被修改。由于石圪臺選煤廠煤泥性質發生變化,極細煤泥含量大幅增加,板框壓濾機入料特性發生變化,設定參數已無法適應現在的工作狀況。

3.3細煤泥量大

現有板框壓濾機處理能力不能滿足細煤泥處理要求,與板框壓濾機本身處理能力降低的和選煤廠細煤泥量增大密切相關。選13~3mm采用重介旋流器分選,末煤精煤和矸石脫介篩下稀介質混合后采用磁選機回收,磁選尾礦返回原生煤泥桶,導致矸石稀介質中大量高灰細泥再次進入煤泥水系統循環[3]。這部分矸石泥進一步泥化,進入濃縮池后,在壓濾過程中形成極難沉降和壓濾的矸石泥。

3.1.2入料粒度過小

板框壓濾機主要處理細煤泥,但對煤泥粒度仍有一定要求,石圪臺選煤廠板框壓濾機主要處理矸石旋流器溢流、二級旋流器溢流、加壓過濾機和板框壓濾機濾液,<0.045mm級含量達77.85%,導致擠壓過程中,靠近濾板部分成餅后,濾餅空隙很小,內部水分排出困難,脫水難度增大,板框壓濾機產品水分升高。

  1. 2板框壓濾機處理能力低

石圪臺選煤廠板框壓濾機原處理能力為30t/h,現僅為20t/h,分析原因主要為粒度太細、日常維護不到位及參數設置不合理.。石圪臺選煤廠設計時細煤泥量為90t/h,由于煤質發生變化,煤泥量增多,細煤泥量為145t/h,增加了61.11%,導致板框壓濾機處理能力不能滿足要求.。

  1. 1工作參數方面

4.1.1入料保壓時間

在其他參數不變的情況下,調整入料保壓時間,結果見表1。入料保壓時間越長,產品水分越低.。當入料保壓時間超過4min時,水分降低的趨勢變緩。

煤泥壓濾機效率優化-板框廂式隔膜壓濾機

4.1.2 擠壓壓力

在其他參數不變的情況下,調整擠壓壓力。擠壓壓力越大產品水分越低,當超過700kPa時,降低趨勢減緩。

4.1.3 擠壓時間

在其他參數不變的情況下,調整擠壓時間。擠壓時間越長產品水分越低,當超過5min時,降低趨勢減緩。

4.2 入料性質

4.2.1 濃度分析

進行入料質量濃度的優化試驗,試驗前對可能的結果進行預測,首先是入料時間降低,但伴隨著入料量降低,濃度增大后來不及布滿濾腔就已成餅,導致入料不徹底,所以主要考慮對板框壓濾機處理能力的影響。

入料濃度越大,板框壓濾機處理能力越大,超過350g/L時,不能實現一次入料,導致入料時間增加,板框壓濾機整體處理能力降低。分析石圪臺選煤廠板框壓濾機入料主要有:矸石旋流器溢流、二級旋流器溢流、加壓過濾機和板框壓濾機濾液通過濃縮池沉降后的底流,從工藝方面提高入料濃度較為復雜,所以根據濃縮機耙子扭矩確定池底煤泥量,確定開啟板框壓濾機的臺數,提高入料濃度。電機的電流體現耙子扭矩的大小。

分析可知,摻粗量越大,產品水分越低,最低降到27.46%,較改造前的32.00%降低了4.54%。可以看出,摻粗比例越大,入料時間越短,能夠在入料過程通過空隙排出更多的水,保證一次入料的煤泥量,減少入料次數和入料時間,但隨著摻粗比例增加,煤泥中粗顆粒增多,成餅難度增大,卸料困難,卸料時間加長,尤其是摻粗比例達100%時,工人勞動強度增大,危險性增加。

因此,從處理能力的提升方面分析,應采用摻粗比例為75%,即摻粗管道開度維持在75%。

助濾劑的使用。在摻粗和最優工作參數的條件下,向板框壓濾機入料中添加一定量的助濾劑,產品水分從26.46%降到了25.67%,向板框壓濾機入料中添加一定量的助濾劑確實能降低產品水分,但隨著加入量增加,即加藥閥門開度的增大,產品水分降低到一定程度后就不再明顯降低。加藥管道閥門開度50%的情況下產品水分達到了25.73%,隨著開度繼續增大,產品水分從25.73%降到25.67%,降低0.06個百分點,效果不明顯,所以助濾劑加藥管道開度定為50%最合理。

4.3人員技能

由熟練掌握操作技能的老工人,制作板框壓濾機日常運行維護課件并講解,要求全場人員定期培訓和實操練習。檢修主任對板框壓濾機日常運行的問題進行分類匯總并進行普及,做到出現問題及時分析并采取檢修措施。

結論

針對加壓過濾機工作進行參數優化,并改造系統優化入料性質,使板框壓濾機的小時處理量由20.0t/h提高到24.2t/h,產品平均水分由33.78%降到30.46%,達到了項目預期目標。改造優化后,石圪臺選煤廠陽離子使用量降低了2%,陰離子使用量降低了3%,預計每年可節約藥劑成本約6萬元。介耗由0.73kg/t降為0.69kg/t,噸入選原煤平均結余0.04kg,年節約介質費用24萬元。板框壓濾機濾餅平均水分可降低3.32%,石圪臺選煤廠年產細煤泥145t/h,通過加權平均計算可推知,混煤的平均發熱量可提升75.36kJ/kg,預計年增收200萬元。


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