概述
近年來,隨著機(jī)械化釆煤的增加等多種原因,導(dǎo)致入選原煤中細(xì)粒級含量越來越多。由于這些煤泥粒度細(xì)、粘性大、灰分高,極難沉降,嚴(yán)重影響了煤泥水作為循環(huán)用水的質(zhì)量,對選煤廠洗水閉路循環(huán)形成嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。為了保證選煤廠的正常生產(chǎn),必須研究選擇合理的煤泥水處理方法和工藝,以解決煤泥水的高效凈化問題⑴。
采用混凝法可實現(xiàn)尾煤壓濾機(jī)濾液的高效澄清,將濃度不高的濾液循環(huán)水通過復(fù)合藥劑濃縮澄清,轉(zhuǎn)化為濃度小于0.4g/L、能滿足選煤生產(chǎn)用的生產(chǎn)清水,同時優(yōu)化水路設(shè)計,最大限度降低補(bǔ)加清水量,使選煤廠真正實現(xiàn)了洗水閉路循環(huán)。
2作用機(jī)理
2.1顆粒凝聚機(jī)理
由于煤泥水中細(xì)小的固體顆粒表面常有剩余電荷(相同的固體顆粒帶有相同的電荷),在細(xì)小顆粒表面上存在一定的電位差,在自然pH值下,多數(shù)顆粒帶負(fù)電⑵。為了消除電位差,使整個顆粒處于電中性狀態(tài),顆粒表面附近通過靜電作用吸附了一定數(shù)量的反號離子,形成雙電層結(jié)構(gòu)。當(dāng)兩個顆粒雙電層產(chǎn)生重疊時,重疊之處的反號離子同時處于兩個顆粒的作用范圍之內(nèi),產(chǎn)生的斥力更大,重疊區(qū)的反號離子將重新分配,當(dāng)重疊區(qū)的離子濃度高于其他部位時,結(jié)果引起離子向非重疊區(qū)滲透。另外,雙電層的重疊破壞了原有電平衡,使兩個顆粒不能繼續(xù)靠近,產(chǎn)生排斥現(xiàn)象。正是這種排斥現(xiàn)象的產(chǎn)生才使煤泥水中固體顆粒保持相對分散狀態(tài)而難于自然沉降⑶。這種分散是由固體顆粒表面的電荷引起的,所以往煤泥水中加入某種電解質(zhì),通過電解質(zhì)在水中電離出的正電離子去中和固體表面電荷,壓縮雙電層,降低了顆粒的表面電動電位,減小了斥力,使凝聚發(fā)生。
2.2顆粒絮凝機(jī)理
在煤泥水中加入具有較長線性分子結(jié)構(gòu)的高分子化合物,這些高分子化合物在水中溶解發(fā)生電離作用,并通過靜電鍵合、氫鍵合、共價鍵合等作用與煤泥水中的固體顆粒發(fā)生吸附作用。由于這些線性化合物分子結(jié)構(gòu)通常很長,在水中充分伸展,而且鏈上有很多活性基團(tuán),因此通常可以同時粘結(jié)多個顆粒,從而引起顆粒的聚集,形成絮團(tuán)。這個過程即為絮凝,這種高分子化合物稱做絮凝劑。
3試驗部分
3.1試驗方法及藥劑選擇
試驗煤樣為新陽選煤廠尾煤快開壓濾機(jī)濾液,濾液濃度波動范圍為在0.8~1.2g/L,PH=8.12,試驗濃度取中間值1g/L。濾液經(jīng)過濾、干燥、縮分,制成試驗煤樣。試驗時,將煤樣o.1g倒入100mL的量筒中,用手掌堵住量筒口端,上下翻滾搖動五次,使煤樣與之前過濾出來的水充分混合,此時濾液濃度C。為1.0g/Lo釆用混凝法——多種藥劑混合、共同作用的方式實現(xiàn)尾煤壓濾機(jī)濾液的高效澄清,將濃度不高的濾液循環(huán)水通過復(fù)合藥劑濃縮澄清,轉(zhuǎn)化為滿足選煤生產(chǎn)用清水。初步選擇了4種效果較好的藥劑,分別是陽離子聚丙烯酰胺、陰離子聚丙烯酰胺、聚合氯化鋁和明磯。將4種藥劑混合在一起配置成混合藥劑,加入濾液中,用手掌堵住量筒口端,上下翻滾搖動5次,靜置1min,取上層清液,測定其濃度。
3.2混凝法壓濾機(jī)濾液凈化試驗
為了尋求4種藥劑的最佳配合制度,根據(jù)單因素探索得到的試驗結(jié)果,分別選取近似最佳藥劑水平,進(jìn)行了4因素3水平的正交試驗,以探索各個藥劑影響的顯著水平和最優(yōu)加藥量。
表1是4種藥劑正交試驗的因素及水平;表2所示為正交試驗安排及試驗結(jié)果;表3列出了方差分析。
表1因素及水平 | ||||
因素水平 | A(PAM800
陽)/mL |
B(PAM800
陰)/mL |
C(明
磯)/mL |
D(聚合氯化鋁)/mL |
1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
2 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.5 |
3 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 0.8 |
實驗結(jié)果顯示,4種藥劑混合使用,可實現(xiàn)尾煤壓濾機(jī)濾液凈化為生產(chǎn)清水,這為實際應(yīng)用提供了理論基礎(chǔ)。試驗不考慮交互作用,由方差計算表可以知道,各因素水平最佳搭配為A3B1C3D2,即分子量800萬的陽離子PAM絮凝劑,藥劑濃度為1.8mg/L,分子量800萬的陰離子PAM絮凝劑,藥劑濃度為0.5mg/L,陽離子凝聚劑明磯藥劑濃度為1-5mg/L,陰離子凝聚劑聚合氯化鋁藥劑濃度為0.5mg/L。各因素的顯著性影響:分子量800萬陰離子PAM大于分子量800萬陽離子PAM大于陰離子聚合氯化鋁大于陽離子凝聚劑明磯。很顯然,陰離子PAM絮凝劑的加藥量對濁度的影響最大,過多的藥量,導(dǎo)致絮凝結(jié)果變壞。所以在實際生產(chǎn)中陰離子PAM的加藥比例最少,陽離子凝聚劑明磯顯著性影響最小,加藥量要比陰離子的聚合氯化鋁多一些。
表2正交試驗安排及試驗結(jié)果
試驗號 | A | B | C | D | 試驗 |
1 | 2 | 3 | 4 | 結(jié)果 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.29 |
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.30 |
4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.26 |
5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.30 |
6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.30 |
7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.24 |
8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.26 |
9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.32 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.28 |
11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.27 |
12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.27 |
13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.29 |
14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.31 |
15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.31 |
16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.25 |
17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.28 |
18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.31 |
K1 | 1.67 | 1.57 | 1.68 | 1.77 | |
K2 | 1.77 | 1.71 | 1.75 | 1.65 | |
X3 | 1.66 | 1.82 | 1.67 | 1.67 | |
蹈平均值 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |
莊平均值 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | |
昭平均值 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | |
R極差 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | |
S,離差平方和 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
表3方差分析
離差來源 | 離差
平方和 |
自由
度 |
均
方 |
統(tǒng)計量 | 臨界
值 |
顯著
性 |
A | 0.001 | 2 | 0.001 | 3.12 | Faoi(2,9)=8.02 | ** |
B | 0.005 | 2 | 0.003 | 11.98此^⑵9)=4.26 | *** | |
C | 0.001 | 2 | 0 | 1.34 | %(2,9)=3.01 | * |
D | 0.001 | 2 | 0.001 | 2.98 | * | |
誤差 | 0.002 | 9 | 0 | |||
總離差 | 0.011 | 17 |
結(jié)論
(1)采用混凝法——4種藥劑混合使用,可實現(xiàn)尾煤壓濾機(jī)濾液凈化為生產(chǎn)清水,濃度小于0.4g/L,優(yōu)化水路設(shè)計,最大限度降低補(bǔ)加清水量,真正實現(xiàn)選煤廠洗水閉路循環(huán)。
(2)分子量800萬陽離子PAM絮凝劑濃度為8m^L,分子量800萬陰離子PAM絮凝劑濃度為0.5mg/L,陽離子凝聚劑明磯濃度為1.5mg/L,陰離子凝聚劑聚合氯化鋁濃度為0.5mg/L。
(3)4種藥劑的顯著性影響:分子量800萬陰離子PAM絮凝劑>分子量800萬陽離子PAM絮凝劑>陰離子凝聚劑聚合氯化鋁〉陽離子凝聚劑明磯。以上結(jié)論既為壓濾機(jī)濾液凈化技術(shù)付諸工業(yè)實踐提供了理論基礎(chǔ),又為現(xiàn)場工業(yè)調(diào)試提供了技術(shù)支持。
技術(shù):18851718517
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