引言
淮北礦業(yè)煤炭資源豐富,煤種齊全,煤炭洗選以煉焦煤為主,主要產(chǎn)品有焦 煤、肥煤、瘦煤、1/3焦煤四個(gè)煤種6種規(guī)格,多為低中灰、特低硫、特低磷, 粘結(jié)性強(qiáng)、結(jié)焦性好的“綠色環(huán)保型”煤炭,其中焦煤、肥煤和瘦煤為國(guó)家保護(hù)開(kāi) 發(fā)的稀缺煤種,占礦區(qū)總儲(chǔ)量的85%以上。
淮北礦業(yè)煉焦煤廠現(xiàn)有淮北、臨渙、渦北三座礦區(qū)型選煤廠及一座礦井型蘆 嶺選煤廠,年入洗總量在20Mt以上,選煤工藝均采用較成熟的原煤全重介旋流 器分選、煤泥濃縮浮選、尾煤壓濾聯(lián)合工藝。釆用浮選工藝從煤泥中回收細(xì)粒煤, 提升精煤產(chǎn)率,避免資源浪費(fèi),對(duì)于企業(yè)而言具有很好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益,但是 長(zhǎng)期以來(lái)存在著浮選精煤水分高造成綜合精煤水分偏高的情況。
精煤降水的重要性
水分高的煤給運(yùn)輸帶來(lái)不便,特別是高寒地區(qū)濕煤冬運(yùn),煤炭的凍結(jié)會(huì)給鐵路 裝卸車(chē)帶來(lái)困難,同時(shí),水分高還增加了無(wú)效的運(yùn)輸,隱形中增加了運(yùn)輸費(fèi)用。
對(duì)于下游焦化企業(yè)而言,精煤中水分在煉焦高溫干餡過(guò)程中大部分會(huì)形成焦 化廢水,焦化廢水是一種典型的有毒難降解有機(jī)廢水,其污染物濃度高,難于降 解,由于焦化廢水中氮的存在,致使生物凈化所需的氮源過(guò)剩,給處理達(dá)標(biāo)帶來(lái) 較大困難。同時(shí),精煤中水分的汽化需要吸收大量的熱量,從而增大煉焦耗熱量, 如果水分過(guò)大,汽化吸收的熱量就越大,從而延長(zhǎng)了結(jié)焦時(shí)間,使得焦炭產(chǎn)量降 低。
隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)格,部分城市對(duì)焦化企業(yè)實(shí)行煤炭使用總量(運(yùn)量) 控制,這就意味著精煤水分高,有效的精煤量就相對(duì)減少,焦炭產(chǎn)量就降低。
以上因素足以說(shuō)明精煤水分對(duì)焦化企業(yè)的效益影響較大。近年來(lái),淮北礦業(yè) 不少精煤用戶(hù)紛紛提出精煤降水要求。精煤降水歸根到底是煤炭企業(yè)滿(mǎn)足市場(chǎng)需 要,提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,增加經(jīng)濟(jì)效益的一種需求。
精煤水分現(xiàn)狀分析
在目前的工藝條件下,淮北礦業(yè)各煉焦煤廠洗后精煤產(chǎn)品由重介精煤、粗精 煤、浮選精煤三部分構(gòu)成,受制于浮選精煤粒度組成及脫水設(shè)備性能,浮選精煤 水分遠(yuǎn)高于重介精煤、粗精煤水分(見(jiàn)表1)。同時(shí),因入洗原煤中煤泥含量含量 高且易泥化,造成精煤中浮選精煤占比高達(dá)30%以上,甚至更高(見(jiàn)表2),導(dǎo) 致精煤水分偏高。
表1:各部分精煤水分實(shí)際范圍及產(chǎn)量占比
名稱(chēng) | 重介精煤 | 粗精煤 | 浮選精煤 | |
臥式沉降離心機(jī) | 壓濾機(jī) | |||
水分Mt/% | 4?6 | 10 ?14 | 20 ?24 | 25 ?28 |
表2:某一時(shí)期蘆嶺原煤、精煤粒度組成
粒級(jí)/mm | 原煤 | 精煤 | ||
產(chǎn)率/% | 灰分/% | 產(chǎn)率/% | 灰分/% | |
+13 | 22.92 | 73.51 | 5.12 | 7.47 |
13?6 | 10.84 | 52.20 | 8.85 | 8.30 |
6^3 | 13.25 | 39.60 | 11.67 | 8.48 |
3 ?0.5 | 29.10 | 32.87 | 31.03 | 8.65 |
-0.5 | 23.89 | 29.83 | 43.33 | 9.23 |
總計(jì) | 100 | 44.45 | 100 | 8.79 |
浮選精煤壓濾機(jī)工藝改進(jìn)歷程
當(dāng)前國(guó)內(nèi)用于浮選精煤脫水的設(shè)備類(lèi)型較少且設(shè)備脫水性能未有突破性進(jìn)展,選煤廠用戶(hù)選擇性較小。面對(duì)精煤降水的迫切需要,針對(duì)浮選精煤水分高的 問(wèn)題,淮北礦業(yè)從降低浮選精煤壓濾水分入手,聯(lián)合設(shè)備生產(chǎn)廠家在現(xiàn)有精煤壓 濾機(jī)的基礎(chǔ)上不斷進(jìn)行工藝改進(jìn)或試用新設(shè)備,此歷程可分為四個(gè)階段。
KZG型高效快速壓濾機(jī)
高效快速壓濾機(jī),其是一種間歇性 操作的加壓過(guò)濾設(shè)備,適用于各種懸浮液的固液分離,適用范圍廣、分離效果良 好、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便、安全可靠,主要應(yīng)用于冶金、洗煤等領(lǐng)域。它主要由 機(jī)架、過(guò)濾、液壓、卸料機(jī)構(gòu)、電氣控制五大部分組成。
高效快速壓濾機(jī)在淮北礦業(yè)淮北選煤廠、蘆嶺選煤廠使用較多,主 要過(guò)濾工序?yàn)椋簤壕o達(dá)到壓緊壓力上限入料進(jìn)料達(dá)到設(shè)定時(shí)間后,停止進(jìn)料 空氣壓榨達(dá)到設(shè)定時(shí)間反吹風(fēng)達(dá)到設(shè)定時(shí)間松開(kāi),開(kāi)始自動(dòng)卸料。
KZG型高效快速壓濾機(jī)主要工藝特點(diǎn):
入料方式為雙向中心入料,即從壓緊板、止推板入料口同時(shí)入料,過(guò) 濾壓力5?0.8MPa;
壓榨介質(zhì)為空氣,高壓空氣從隔膜板上邊角進(jìn)入濾腔,因高壓供風(fēng)系 統(tǒng)原因?qū)嶋H使用過(guò)程中壓榨壓濾為7MPa。
隔膜板與廂式板按交替順序放置,通過(guò)向隔膜板濾腔充氣后改變其腔 室的容積,使濾板變形,對(duì)濾餅進(jìn)行擠壓,進(jìn)一步降低濾餅含水率;
反吹風(fēng)從壓緊板入料口進(jìn)入。
存在問(wèn)題:現(xiàn)有工序?qū)赫ズ头创碉L(fēng)兩個(gè)環(huán)節(jié)分開(kāi)進(jìn)行,壓榨停止后隔膜板 變形恢復(fù),與濾餅之間余量過(guò)大,沒(méi)有阻力,造成風(fēng)壓的泄漏,高壓風(fēng)不能穿透 濾餅孔隙,把水分置換出來(lái),反吹風(fēng)降水效果不明顯。實(shí)際使用中,反吹風(fēng)時(shí)間 短,主要作用僅為將中心孔中殘余料漿吹回入料桶中。精煤壓濾水分長(zhǎng)期維持在 27%左右。
KZG型高效快速壓濾機(jī)改進(jìn)型
針對(duì)KZG型高效快速壓濾機(jī)存在的問(wèn)題,淮北選煤廠在原有的基礎(chǔ)上對(duì)相 關(guān)工藝進(jìn)行了改進(jìn)。
一是入料方式的改變。由雙向入料改為從止推板入料口單向入料,兩端入料 造成中間壓力的互沖,延長(zhǎng)了入料時(shí)間。
二是吹風(fēng)方式的改變。由單側(cè)吹風(fēng)改為兩側(cè)吹風(fēng),用管道將風(fēng)管與回料管聯(lián) 通,并增加控制閥,作為止推板側(cè)吹風(fēng)管,加上原壓緊板側(cè)的吹風(fēng)管,一共兩個(gè) 吹風(fēng)管。
三是過(guò)濾工序的改變。將原來(lái)的先壓榨后吹風(fēng)改為吹風(fēng)、壓榨同時(shí)進(jìn)行,兩 個(gè)工序合二為一。因?yàn)樵趬赫サ耐瑫r(shí),吹風(fēng)進(jìn)行,防止了風(fēng)壓的快速泄露,通過(guò) 壓榨又改變了濾餅孔隙的排列格局,再一次把濾餅內(nèi)的水分置換出來(lái)。
工藝改進(jìn)后的主要過(guò)濾工序?yàn)椋簤壕o達(dá)到壓緊壓力上限入料進(jìn)料達(dá)到設(shè) 定時(shí)間后,停止進(jìn)料_次壓榨達(dá)到設(shè)定時(shí)間壓緊板側(cè)反吹風(fēng)達(dá)到設(shè)定時(shí) 間二次壓榨、兩側(cè)吹風(fēng)同時(shí)進(jìn)行達(dá)到設(shè)定時(shí)間松開(kāi),開(kāi)始自動(dòng)卸料。
工藝改進(jìn)后,精煤壓濾機(jī)脫水效果有所改善,精煤壓濾水分降低約2個(gè)百分 點(diǎn),維持在25%左右。
HMZG型角吹風(fēng)式壓濾機(jī)
蘆嶺選煤廠二次浮選精煤采用KZG型高效快速壓濾機(jī)脫水,因煤質(zhì)粒度原 因,二次浮選精煤水分約27%,且二次浮選精煤量占總精煤量的20%左右,造成 蘆嶺精煤水分長(zhǎng)期維持在14.0%左右。2015年引進(jìn)了角吹風(fēng)式壓濾機(jī),其工作原理與KZG型高效快速壓濾機(jī)基 本相似。
HMZG型角吹風(fēng)式壓濾機(jī)主要工藝改進(jìn)及特點(diǎn):
入料方式為雙向中心入料,即從壓緊板、止推板入料口同時(shí)入料,過(guò) 濾壓力 5~0.8MPa;
壓榨介質(zhì)改為清水,壓榨壓力OMPa,水從隔膜板側(cè)邊進(jìn)入濾腔,每 塊隔膜板通過(guò)膠管與壓榨水管連接,需單獨(dú)配置一臺(tái)水泵及水箱,壓榨結(jié)束水泵 停止后,壓榨水自流到水箱,水循環(huán)使用。
隔膜板變形擠壓降水原理與KZG型壓濾機(jī)相似,但其壓榨壓力能達(dá)到 OMPa,脫水效果更好。
在設(shè)備調(diào)試期間,濾液暗流管道改為了明流,濾液只能從廂式板兩側(cè) 水嘴流岀。
增加了角吹風(fēng)管道,高壓風(fēng)從濾板左上角進(jìn)入濾室,因隔膜板與廂式 板是交替放置的,在進(jìn)氣通道設(shè)計(jì)上,高壓風(fēng)只能從隔膜板進(jìn)入濾室,而不能從 廂式板進(jìn)入,這就形成了一條在濾室內(nèi)高壓風(fēng)從隔膜板側(cè)穿透中間濾餅到廂式板 側(cè),從水嘴流出的吹風(fēng)線(xiàn)路。高壓風(fēng)穿透中間濾餅將水分帶出,脫水效果更好。
主要過(guò)濾工序?yàn)椋簤壕o達(dá)到壓緊壓力上限入料進(jìn)料達(dá)到設(shè)定時(shí)間后,停 止進(jìn)料?水壓榨達(dá)到設(shè)定時(shí)間?壓榨、角吹風(fēng)同時(shí)進(jìn)行達(dá)到設(shè)定時(shí)間反吹風(fēng) 達(dá)到設(shè)定時(shí)間松幵,開(kāi)始自動(dòng)卸料。
HMZG型角吹風(fēng)式壓濾機(jī)幾經(jīng)參數(shù)調(diào)整,目前在蘆嶺選煤廠使用效果較好, 在同樣的煤質(zhì)情況下,水分比KZG型壓濾機(jī)降低約10個(gè)百分點(diǎn),維持在17.5% 左右。而且脫水周期更短,比KZG型壓濾機(jī)縮短約5分鐘。
為進(jìn)一步降低精煤水分,蘆嶺選煤廠通過(guò)管路改造及更換隔膜板, 將原有的四臺(tái)KZG型高效快速壓濾機(jī)改造成HMZG型角吹風(fēng)式壓濾機(jī),脫水效果同樣較好,但因?yàn)V餅厚度原因,改造后水分維持在20%左右。
HMZG型角入料式壓濾機(jī)
淮北選煤 廠對(duì)HMZG型角入料式壓濾機(jī)進(jìn)行工業(yè)性試驗(yàn),為首次運(yùn)用在煤炭脫水上。
HMZG型角入料式壓濾機(jī)主要工藝改進(jìn)及特點(diǎn):
濾板取消了中心孔,降低了濾布安裝更換的難度,易于實(shí)現(xiàn)濾布快速 更換。
入料方式為單向邊角入料,即從止推板左上角入料口入料,通過(guò)箱式 板進(jìn)入慮室,過(guò)濾壓力0.5?8MPa,相比于中心孔入料,過(guò)濾壓力更集中。
壓榨方式、介質(zhì)及壓力與HMZG型角吹風(fēng)式壓濾機(jī)相似。
隔膜板變形擠壓降水原理與HMZG型角吹風(fēng)式壓濾機(jī)相似。
取消了濾板出水嘴,釆用暗流方式,在濾板左右下方分別設(shè)置濾液水 通道。
吹風(fēng)與濾液水共用一側(cè)管道,可通過(guò)閥門(mén)切換,起到吹風(fēng)或排濾液水 作用,吹風(fēng)降水原理與HMZG型角吹風(fēng)式壓濾機(jī)相似。
采用新型潑膠濾布,形成相對(duì)密閉的過(guò)濾室,減少了壓榨能量的損耗, 提高了過(guò)濾效果。
反吹風(fēng)管道與入料管道在壓緊板側(cè)通過(guò)管道相連,中間有閥門(mén)控制, 反吹風(fēng)作用與其他壓濾機(jī)一樣,僅為將入料管道中殘余料漿吹回入料桶中。
主要過(guò)濾工序?yàn)椋簤壕o達(dá)到壓緊壓力上限入料進(jìn)料達(dá)到設(shè)定時(shí)間后,停 止進(jìn)料反吹風(fēng)達(dá)到設(shè)定時(shí)間水壓榨達(dá)到設(shè)定時(shí)間吹風(fēng)達(dá)到設(shè)定時(shí)間 二次反吹風(fēng)達(dá)到設(shè)定時(shí)間松開(kāi),開(kāi)始自動(dòng)卸料。
目前HMZG型角入料式壓濾機(jī)試驗(yàn)機(jī)己在淮北選煤廠正常使用,脫水效果 好,水分大幅降低,維持在15%左右。水分降低后,濾餅易碎,經(jīng)過(guò)自由下落及 刮板機(jī)擠壓,濾餅松散程度好,更利于產(chǎn)品均質(zhì),可以減少煤泥破碎環(huán)節(jié)。
總結(jié)及后期展望
通過(guò)不斷的工藝改進(jìn),取得了較好的效果,浮選精煤壓濾水分不斷降低,脫水工藝處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。其中蘆嶺選煤廠精煤水分由以前的14.0%降 為現(xiàn)在的11.5%,效果十分明顯。在生產(chǎn)過(guò)程中吹風(fēng)壓力及時(shí)間對(duì)壓濾機(jī)脫水效 果影響大,為保證吹風(fēng)壓力及時(shí)間,需配置相應(yīng)的高壓供風(fēng)系統(tǒng),淮北選煤廠、 蘆嶺選煤廠吹風(fēng)壓濾保持在0.6MPa左右,入料、吹風(fēng)、壓榨等時(shí)間都可根據(jù)實(shí) 際情況進(jìn)行設(shè)定。
表3:不同類(lèi)型精煤壓濾機(jī)的濾餅水分
類(lèi)型 | KZG型 | KZG改進(jìn) 型 | HMZG 型 角吹風(fēng)式 | KZG型改造成 HMZG型角吹風(fēng) 式 | HMZG 型 角入料式 |
使用地點(diǎn) | 淮北選煤廠 蘆嶺選煤廠 | 淮北選煤 廠 | 蘆嶺選煤廠 | 蘆嶺選煤廠 | 淮北選煤廠 |
水分MJ% | 27左右 | 25左右 | 17.5左右 | 20左右 | 15左右 |
HMZG型角入料式壓濾機(jī)產(chǎn)品水分低,相對(duì)于加壓過(guò)濾機(jī)、臥式沉降離心機(jī) 設(shè)備可靠性高,具有較好的推廣前景。
淮北選煤廠、蘆嶺選煤廠一次浮選精煤用臥式沉降離心機(jī)脫水,水分偏高, 筆者認(rèn)為在保證浮選工藝效果的情況下,可以通過(guò)浮選工藝的改造,棄用臥式沉 降離心機(jī),即一次浮選三、四室精礦去二次浮選,將一次浮選一、二室及二次浮 選精煤全部用壓濾機(jī)脫水回收,但脫水效果還將進(jìn)一步驗(yàn)證。
隨著國(guó)家環(huán)保政策要求越來(lái)越嚴(yán)格,選煤廠煤泥的堆放、運(yùn)輸?shù)扔绊懎h(huán)保的 問(wèn)題日益突出,煤泥減量化或無(wú)煤泥化生產(chǎn)將是未來(lái)選煤廠工藝發(fā)展趨勢(shì)。將 HMZG型角入料式壓濾機(jī)應(yīng)用于動(dòng)力煤廠煤泥的脫水回收,其濾餅松散程度好, 易于產(chǎn)品均質(zhì),再將低水分的煤泥摻入洗混煤中,作為最終產(chǎn)品銷(xiāo)售,即可實(shí)現(xiàn) 無(wú)煤泥化生產(chǎn)的目的,但其經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)可行性有待驗(yàn)證。