簡介
銅礦是一儲量有2.2億t的露天開采礦山,現已正式生產。由于該礦礦體長期受地質、風化和地下水等作用,埋藏淺的礦體氧化程 度較深,使得礦石中礦物種類較多,礦物嵌布關系復 雜,嵌布粒度極不均勻。主要銅礦物以細粒嵌布為 主,粒度范圍為0.003—1’0mm(當礦石氧化程度越深, 銅礦物的嵌布粒度越細)。為了有效地利用礦山資源 并獲得較好的精礦指標,根據設計要求,需把礦物磨 至一325目占85%才能使銅礦物充分地單體解離(目 前未用精礦再磨系統.精礦粒度較設計粗),而銅精礦含水率的設計指標小于14%,礦生產計劃指標銅 精礦含水率為11%,如此細的精礦產品如果用常規 的脫水設備.精礦難于達到要求的含水率,因而壓濾機成為銅礦精礦脫水作業的首選設備。
壓濾機的工作原理及其性能指標
銅礦選用自動壓濾機,它是一種液壓傳動、臥式安裝、箱型結構、間歇作業的加壓過濾設備。目前系統共用2臺,l用l備。
壓濾機的工作原理
型自動壓濾機具有強力進漿過濾和壓 榨過濾等功能。其工作原理分以下三個步驟:
(1)濾布和橡膠隔膜被壓緊組成濾室,脫水物料 在高壓(壓力大于大氣壓)氣體作用下從料罐底部被 壓入濾室,這樣在較高壓力的作用下.一邊進漿一邊 過濾。水被擠壓穿過濾布流人按水小車中。這一過程 叫進漿過濾,可以脫除物料中的部分水份;
(2)當濾室充滿物料后壓濾機停止進漿。在更高 氣壓作用下,橡膠隔膜擠壓濾室中的物料,進一步脫 除物料中剩余的大部分水份以形成濾餅。這一過程 叫壓榨過濾,這是壓濾機的主要脫水過程; 壓濾機濾室結構包括:濾板、橡膠隔膜、濾布。
(3)高壓氣體從濾室中的物料層上部穿入,吹脫濾餅孔隙中殘存的水份,這一過程叫吹干過濾。此 時,物料中的水份基本脫除,打開濾室,濾餅通過自 重卸落至精礦倉中。 這樣形成一個工作周期。其工藝全過程可由一 人手動或全自動完成操作,并且其進漿過濾、壓榨過 濾和吹干過濾的工序時間可根據過濾物料的性質和 工藝要求作適當調整,以達到最佳過濾效果和較高 的生產能力。
銅精礦脫水工藝流程
銅礦選礦廠采用一段濃縮、二段壓濾的 精礦脫水工藝流程。一段采用tb24m濃密機濃縮脫 水,其底流作為壓濾機的給料,二段采用壓濾機擠壓 脫水得銅精礦。
給料過濾情況
生產初期,由于壓濾機系統的局部缺陷, 加之管理尚不十分完善,生產不太正常,壓濾機生產 能力偏低,精礦含水也一度超過12%。在對壓濾系統 進行改進優化后,確保了流程暢通,使精礦脫水作業 逐步趨于穩定。
(1)提高壓濾機的生產能力。在生產初期,針對銅精礦脫水工藝流程中現場工藝管道設置、操作規程等方面存在的問題進行了改進。加大了濃密機底流出,增加了直徑24m濃密機底流出El管道坡度和直徑24m濃密機至料罐的管道坡度,使精礦礦漿自流 進料罐,當該處管道不太暢通時,還可用氣罐中的高 壓氣體反沖料罐的進漿管道進行疏通;當壓濾機停止進漿時,料罐出漿閥門及 時關閉,實行料罐排料的自動控制。避免壓濾機進漿 管道中物料沉積而堵管;縮短料罐至壓濾機的管道長度并減少管道彎頭,以減少礦漿在管道中的運行 距離和運行時間。通過以上措施基本上消除了因精 礦含硫偏高堵管而被迫停止壓濾,提高了壓濾機的 生產能力。
(2)降低精礦中的水份。通過改進完善壓濾機部 分設計上的缺陷,使精礦過濾時,濾液不再會沿著橡 膠隔膜和固定濾板流進精礦倉中;保證濾板和隔膜 的安裝質量,防止濾餅未充分壓干而卸落濾餅時礦 漿漏至精礦中;增大接水小車排水口,避免小車因水 滿外溢而流進精礦倉中引起精礦水份升高的現象。 通過以上措施使精礦水份得到了明顯降低。
(3)建立精礦濃度查對表。根據一段時期內的生 產實踐總結出精礦礦漿濃度查對表,通過測定士24In 濃密機的底流濃度來掌握控制精礦脫水作業的生產 情況,避免了精礦濃度低時,壓濾機濾室不能充滿精 礦,既降低其生產能力,又不能使橡膠隔膜充分地擠 壓脫除物料中的水份使濾餅含水偏高;當精礦濃度 高時,為保證24m濃密機不致壓耙而加快精礦壓濾,減少了精礦過濾時間,使精礦水份偏高。根據濃度查對表可以比較均衡地進行精礦脫水作業。
生產實踐述評
生產結果表明:壓濾機適合城門山 銅礦的精礦性質,其對精礦含水的控制要優于真空過 濾機。
(1)壓濾機從原理上增加了過濾工序和過濾壓 力,是在較高正壓力差作用下,可以更有效地降低精 礦中的水份而不影響其生產能力。
(2)生產實踐表明,壓濾機比較適合城門山銅礦 的精礦性質,其處理能力可達0.27-36t/m2·h,高于真空過濾機。
(3)經取樣測得銅精礦含水率為9.5%一10.5%, 可在冶煉前省去原料預干燥程序,減輕精礦運輸困 難,減少了金屬損失,有利于環境保護。
(4)可知直徑24m濃密機的底流物料濃度不 宜太高也不宜過低,壓濾機進漿濃度為50%~60% 時,壓濾機處理物料的能力將得到充分發揮。
(5)濾液十分干凈,含固量僅為ppm級。大大降 低濾液中的金屬損失并可循環使用之。.
存在的問題及其對策
(1)濃密機底流物料的性質不太穩定,壓 濾機給料中有時舍硫高或有雜物,導致過濾工藝管 道、閘閥堵塞或磨損過快,影響其正常生產。為此,必 須通過加強工序質量管理,提高和穩定精礦質量,杜 絕雜物進入巾24m濃密機,避免物料在管道中沉淀, 保持上下工序作業穩定和生產均衡。
(2)濾布、隔膜等易被磨損引起更換頻繁,加大了操作與維修的勞動強度,造成作業環境較差。必須 通過不斷改進壓濾機部件的工藝結構,降低設備維 護強度,保證生產正常運轉。另外,壓濾輔助設備空 壓機故障率較高。雖然有2臺空壓機互作備用,但維 修的質量和速度還不能保證正常生產的需要。
應用前景探討
根據銅礦1200t/d起步工程的設計,每年 可產出硫精礦(含硫40%)9萬余t,現原礦中含硫大大 升高,平均達12%一18%,原礦中豐富的硫資源有待 于回收利用。但由于黃鐵礦在礦石中的嵌布粒度較 粗,為解決硫精礦因顆粒大易在管道中沉淀。可在縮 短硫精礦過濾工藝管遭,盡量減少管遭彎頭和利用 現場高差使礦漿自流等方面采取措施,加快硫精礦 在管道中的流動速度,壓濾機就能更好地運用到硫 精礦脫水作業中。由于銅礦的精礦產品運往冶煉廠的運距較長,并要通過汽車倒運至精礦 轉運站,這給精礦運輸、儲存帶來了很大困難。為避 免影響周邊地區環境和減少金屬損失,必須嚴格控 制精礦水份。目前運用的壓濾機在銅精礦的過濾效 果較好,并省去了精礦抓裝設備和精礦池的土建工 作。節省了投資。同時,現用的壓濾系統也為城門山 銅礦的大礦開發積累了一定的經驗。
結語
自動壓濾機適合銅礦精礦脫水,單機生產能力大,濾餅水份低,平均為9.5%一10.5%,其性能優于真空過濾機。
(2)用PLC可編程控制器,可調整過濾工序時間 來實現固液分離全過程的自動控制。
(3)壓濾系統作進一步地改進可更大地發揮其技術能力,為銅礦的發展展示r很好的應用前景。