項目
PVC生產工藝有電石法和乙烯法兩種,前者使 用的材料是電石和煤炭等,后者使用的原料是石油。 國際上多是使用乙烯法生產PVC,而我國由于石油 資源缺乏,煤炭資源豐富,因而多用電石法生產 PVC。當前國內電石法乙炔生產企業多是利用電石 渣漿上清液回用的工藝,它是使用壓濾機對電石渣 進行固液分離,得到的電石渣濾餅主要用來生產水 泥。
壓濾機在這種情況下使用非常容易出現故障。 在電石渣漿壓濾機工藝中,廂式壓濾機應用較為廣 泛。隨著下游生產工藝的不斷完善以及環保要求的 提升,電石渣水含量不斷降低,通過與其他類型壓濾 機比較,發現現有濾布使用到300次以后,電石渣粘 連嚴重,全靠卸料人員使用竹片鏟,不僅作業量大、強 度高,而且卸料時間長,影響壓濾機的運行效率。 板框壓濾機機尾進料閥為DN200氣動閥,機頭進料閥為DNl00氣動閥,排凈閥為DN80氣動閥, 回流閥為DNl00氣動閥,板框壓濾機每進1板料需 要開關上述閥f-j 1次,只需要6—10 min,而卸料時 間長達25—30 min,嚴重影響壓濾機的運行效率,進而影響生產能力。對此,進行了相關的研究。
提高壓濾機運行效率存在的難度及整改措施
(1)從進料時間和卸料時間分析,影響壓濾機 運行效率的主要是卸料工序,時間長達25 min以 上,要提高壓濾機卸料速度,必須解決濾布粘料的 問題,這就涉及到進料壓力、壓縮空氣壓力、吹掃 時間、進料流量、漿液固含量等一系列的技術參數 調整。
(2)漿液固含量直接影響著發生器的運行情 況,提高固含量時需要專人時刻關注濃縮池的運行 情況,如果出現溢流液含固質量分數超過1%的情 況,應立即調整濃度。
(3)板框壓濾機進料壓力與壓濾后電石渣濾餅水 含量關系較為密切,板框壓濾機進料壓力對濾餅水含 量影響較大,而板框壓濾機進料壓力設定值、保壓壓力 和保壓時間這3個參數的協調成為另一大難點,通過 對板框壓濾機進料壓力、保壓壓力和保壓時間進行試 驗,繪制曲線,尋找3個參數之間的平衡值。
(4)試驗結果。
①當漿液含固質量分數在5%一8%、進料流量 為400 rn3/h、板框壓濾機進料壓力為0.8 MPa以 上、保壓壓力為0.85 MPa、保壓時間為120 S時,電 石渣濾餅含水質量分數在38%~41%,由于壓力較 高,板框壓濾機密封面有漏漿情況。
②當漿液含固質量分數在10%~20%、進料流 量為200 m3/h、板框壓濾機進料壓力為0.5 MPa、保 壓壓力為0.8 MPa、保壓時間為60 S時,電石渣濾餅 含水質量分數在38%~42%,平均值在40%左右, 板框壓濾機密封面基本沒有漏漿情況。
③當漿液含固質量分數在10%~20%、進料流 量為200 1713/h、板框壓濾機進料壓力為0.5 MPa、保 壓壓力為0.65 MPa、保壓時間為60 S時,電石渣濾 餅含水質量分數在40%~44%,水含量明顯增加, 壓濾機沒有漏漿情況。 綜合以上試驗結果,車間采用試驗結果③的數 據。
實施方案
(1)為了保證濾餅水含量穩定,首先完善了渣 漿進料程序,由原來的手動進料改為程序自動控制 進料,減少人員操作的影響。
(2)壓濾機新增壓縮空氣吹掃操作,進料結束 后使用壓縮空氣進行二次壓榨,進一步降低電石渣 水含量。
(3)降低濃漿泵出口流量,降低壓濾機進料壓 力,確保板框中漿液含水及時流走,減少因溢流不及 時而壓損濾布。 (4)提高濃縮池漿液固含量,增加壓濾機濾餅 單板質量。
改造效果驗證
(1)完善壓濾機進料控制程序后,操作人員點 擊鼠標的次數從進1板料10次降低到1次,大幅降 低了操作人員的勞動量,也減少了因人為操作失誤 帶來的安全風險。
(2)壓濾機濾餅經壓縮空氣二次壓榨后,卸料 時問從25 min降低到15 min左右,減少卸料時間 約10 min。
(3)濃漿泵出口流量從400 1713/h降低到200 rn3/h,進料壓力降低到0.75 MPa,板框壓濾機密封 面基本沒有漏漿,濾布因高壓而損壞的情況得到避 免。
(4)濃縮池漿液含固質量分數提高到10%以上 后,抵消了因降低進料流量而延長的時間,進料時間 保持在10 min以內,同時高固含量減少了通過濾布 的水量,減少了濾布網眼因經過大量堿性水而結垢 堵塞問題,延長濾布使用次數100次。
結語
通過上述改造,渣漿板框壓濾機卸料時間大 幅減少,不僅提高了設備的工作效率,同時也使操 作人員的勞動強度得到降低。與此同時,還降低 了設備的維修費用,延長了設備的使用壽命。這 些都為企業帶來了非常大的效益,提高了企業的 市場競爭力。