国产资源在线观看_中日韩免费视频_久色porn_久久精品视频首页_久草成人在线_午夜视频久久

電鍍清洗壓濾機(jī)廢水達(dá)標(biāo)排放

分類(lèi):壓濾機(jī)百科 維護(hù)保養(yǎng) 751

0引言

企業(yè)主要從事氣動(dòng)控制元件、電磁閥、氣缸和氣缸零件等的研究、開(kāi) 發(fā) 和 生 產(chǎn),設(shè) 有 注 塑、壓鑄、精加工、電鍍、噴涂和組裝等生產(chǎn)工序,其產(chǎn)品享譽(yù)全世界。該企業(yè)有2條電鍍線(xiàn):一條鍍鉻生產(chǎn)線(xiàn),一條鍍鎳生產(chǎn)線(xiàn)。生產(chǎn)線(xiàn)的清洗廢水中含有大量的鉻和鎳等重金屬離子,毒 性 較 大,有 些 還 含 致 癌、致畸、致突變的劇毒物質(zhì),對(duì)人類(lèi)危害極大[1]。隨著我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程加快,近 年 來(lái) 長(zhǎng) 期 積 累 的重金屬污染問(wèn)題開(kāi)始逐漸顯露,造成了較大的社會(huì)影響,而電鍍企業(yè)又是產(chǎn)生重金屬污染物的重要來(lái)源。為解決電鍍工業(yè)的重污染問(wèn)題,我國(guó)環(huán)保政策日趨嚴(yán)厲,要求電鍍企業(yè)通過(guò)新建或改建的方式增加 處 理 設(shè) 施,達(dá) 到 廢 水“零 排 放”,專(zhuān) 注 產(chǎn) 品 生 產(chǎn),以期實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、社會(huì)效益的統(tǒng)一。

電鍍工業(yè)傳統(tǒng)的廢水處理工藝大多采用化學(xué)混凝沉淀的方法,通過(guò)氧化還原及酸堿沉淀等化學(xué)反應(yīng),使有害的電鍍污染物變成無(wú)害或易分離的物質(zhì)[4],泥水壓濾機(jī)分離后再通過(guò)過(guò)濾吸附,基本滿(mǎn)足直接排放要求。但本工程要求廢水處理后回用,不能排放,且水質(zhì)要達(dá)到 純 水 標(biāo) 準(zhǔn)(≤20μS/cm),所以傳統(tǒng)的工藝無(wú)法滿(mǎn)足,只能作為預(yù)處理使用。此時(shí),膜技術(shù)逐漸成熟,膜產(chǎn)品逐漸走向市場(chǎng)化,其中有以壓力為分離驅(qū)動(dòng)力的 超 濾、納 濾、反 滲 透、微孔過(guò)濾和以電位差為分離驅(qū)動(dòng)力的電滲析,還有膜分離和生物降解合為一體的膜生物反應(yīng)器等一系列膜分離技術(shù),在電鍍廢水處理工藝中發(fā)揮著功不可沒(méi)的作用[5]。利用超濾膜和反滲透膜協(xié)同處理電鍍綜合廢水,取得了很好的效果。本項(xiàng)目結(jié)合廢水水量、水質(zhì)及回用要求,采用化學(xué)混凝沉淀+膜 濃 縮+蒸 發(fā) 結(jié) 晶 的 組 合 工藝來(lái)實(shí)現(xiàn)電鍍清洗廢水“零排放”。

1項(xiàng)目概況

1.1廢水分類(lèi)及水量含鉻廢水包括含鉻電鍍生產(chǎn)線(xiàn)和浸滲生產(chǎn)線(xiàn)2部 分 清 洗 廢 水,水 量 共 計(jì)35 m3/d;含鎳電鍍生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)生的清洗廢水水量為20 m3/d。

1.2設(shè)計(jì)處理能力廢 水 總 水 量 為55 m3/d,設(shè) 計(jì) 每 天 運(yùn) 行20 h??紤]80 %超 濾 回 收 率 和15 %預(yù)留部分富余處理能力,則該廢水處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)處理能力為4 m3/h。

1.3廢水水質(zhì)采用含鉻和含鎳廢水等比例混合后的水質(zhì)指標(biāo),詳見(jiàn)表1

電鍍清洗壓濾機(jī)廢水達(dá)標(biāo)排放-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

1.4回用水標(biāo)準(zhǔn)回用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)表2。

2工藝設(shè)計(jì)

2.1工藝流程整套廢水系統(tǒng)工藝流程見(jiàn)圖1。

電鍍清洗壓濾機(jī)廢水達(dá)標(biāo)排放-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

整套廢水系統(tǒng)主要由4個(gè)子系統(tǒng)組成,分別是:化學(xué)混凝沉淀系統(tǒng)、膜濃縮系統(tǒng)、蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)和污泥 處 理 系 統(tǒng)。其中膜濃縮系統(tǒng)包括砂炭過(guò)濾器、超濾、一 級(jí)RO,二 級(jí)RO和 三 級(jí)RO,而 蒸 發(fā) 結(jié) 晶 系 統(tǒng)包括雙效蒸發(fā)器和結(jié)晶干燥機(jī)。含鉻廢水進(jìn)入還原槽內(nèi),槽 中 投 加H2SO4和NaHSO3,控制pH值 在2 ~ 3,此時(shí)通過(guò)化學(xué)反應(yīng),廢水中的六價(jià)鉻全部還原成三價(jià)鉻,還原后的含鉻廢水混入含鎳廢水?;旌蠌U水由泵輸送至化學(xué)混凝槽,在槽中 先 投 加NaOH,控 制 槽 中pH值 在9 ~ 10,使廢水充分與藥 劑 反 應(yīng),生 成Cr(OH)2和Ni(OH)2等 沉淀物。然后投加PAC和PAM,使廢水中的沉淀物顆粒變大后進(jìn)入沉淀池,進(jìn)行泥水分離。沉淀槽底部污泥經(jīng)收集輸送至污泥濃縮槽中,上清液溢流至中和槽。向中和槽中投加H2SO4,調(diào)節(jié)pH值在6 ~ 7之間。中和槽出水連續(xù)進(jìn)入砂過(guò)濾器和活性炭過(guò)濾器。

中過(guò)濾吸附,去除水中大部分懸浮物后進(jìn)入超濾。超濾作為反滲透的預(yù)處理,進(jìn)一步凈化水中雜質(zhì),使超濾淡水達(dá)到反滲透膜的進(jìn)水要求,濃水收集后作為砂炭過(guò)濾器的反洗水。超濾淡水由高壓泵輸送至一級(jí)RO,控制回 收 率 為60%,濃 水 進(jìn) 入 二 級(jí)RO,控 制回收率為50%,二 級(jí)RO的 淡 水 和 一 級(jí)RO的 淡 水同時(shí)進(jìn)入三級(jí)RO,而二級(jí)RO的濃水則進(jìn)入蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)。在三級(jí)RO中,控制回收率為90%,其淡水達(dá)標(biāo)后進(jìn)入回用水槽回用于生產(chǎn)車(chē)間,而濃水則回流至一級(jí)RO再處理。二 級(jí)RO濃水經(jīng)預(yù)熱器進(jìn)入單效加熱器加熱,再進(jìn)入單效分離器進(jìn)行汽水分離后,然后濃縮水再進(jìn)入二效加熱器和分離器中進(jìn)一步負(fù)壓蒸發(fā)濃縮??刂齐p效蒸發(fā)器濃縮倍數(shù)為6倍,防止廢水在雙效蒸發(fā)器中結(jié)晶,影響其處理能力??煲Y(jié)晶的濃縮水進(jìn)入結(jié)晶干燥機(jī)進(jìn)行蒸發(fā)結(jié)晶,結(jié)晶析出物含水率低于30%后作為危廢外運(yùn)處置。雙效蒸發(fā)器和結(jié)晶干燥機(jī)的蒸發(fā)冷凝水回流至前段超濾再處理。沉淀槽污泥由污泥泵輸送至污泥濃縮槽進(jìn)一步重力壓縮沉淀,然后進(jìn)入板框壓濾機(jī)壓濾。最終壓濾后的濾餅作為危廢外運(yùn)處置,其 含 水 率 為70%左右。而濾液和污泥濃縮槽的上清液則流入地溝,由潛水泵提升至含鎳原水槽再處理。系統(tǒng)中砂炭過(guò)濾器的反洗水、多 余 的 超 濾 濃水 和反洗水,以及3組RO的快充水均排入鎳系原水槽。

2.2設(shè)備參數(shù)與系統(tǒng)控制

2.2.1主要設(shè)備技術(shù)參數(shù)化學(xué)混凝沉淀系統(tǒng)主要設(shè)備包括還原槽、混凝槽、沉淀槽以及中和槽。其中還原槽設(shè)計(jì)處理能力為2 m3/h,其他設(shè)備設(shè)計(jì)處理能力為4 m3/h。膜濃縮系統(tǒng)包括砂炭過(guò)濾器、超 濾 和3組RO。考慮到膜濃縮系統(tǒng)回收率及水量平衡關(guān)系,砂炭過(guò)濾器設(shè)計(jì)處理能力為4 m3/h,超濾設(shè)計(jì)處理能力為5m3/h,一 級(jí)RO設(shè)計(jì)處理能力為4 m3/h,二 級(jí)RO設(shè)計(jì) 處 理 能 力 為2 m3/h,三 級(jí)RO設(shè)計(jì)處理能力為3.5m3/h。蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)包括雙效蒸發(fā)器和結(jié)晶干燥機(jī),加熱源為市政蒸汽。其中雙效蒸發(fā)器中主要設(shè)備采用石墨材質(zhì)制作,管道材質(zhì)為鋼襯四氟,其設(shè)計(jì)處理能力0.8 m3/h;結(jié)晶干燥機(jī)采用雙向不銹鋼2205制作,屬于全自動(dòng)成套設(shè)備,其設(shè)計(jì)處理能力0.15 m3/h。

2.2.2系統(tǒng)控制整套廢水系統(tǒng)通過(guò)PLC設(shè) 置,除板框壓濾機(jī)和加藥需人工干預(yù),其余均實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,包括液位計(jì)與 離 心 泵 和 攪 拌 機(jī) 的 聯(lián) 動(dòng),pH計(jì)、ORP計(jì) 與 加 藥 泵的聯(lián)動(dòng),以及根據(jù)時(shí)間繼電器的設(shè)備聯(lián)動(dòng)。

2.3運(yùn)行效果整套廢水系統(tǒng)安裝、調(diào)試好后運(yùn)行3個(gè)月,在主要節(jié)點(diǎn)處取水樣檢測(cè),以評(píng)估廢水處理工藝和設(shè)備運(yùn)行效果。主要節(jié)點(diǎn)包括混合原水、沉淀出水、砂炭過(guò) 濾 器 出 水、超 濾 淡 水、一 級(jí)RO淡 水 和 三 級(jí)RO淡水??傘t和總鎳主要在混凝沉淀系統(tǒng)中 去 除,去 除 率 均>95%,剩 余 微 量 部 分 經(jīng) 過(guò) 一 級(jí)RO和三級(jí)RO后全部去除,回用水中含量低于檢測(cè)線(xiàn)ρ(總 鉻)<0.004 mg/L,ρ(總 鎳)<0.05 mg/L;廢 水中CODCr主要由少量乳化油和表面活性劑組成,在混 凝 沉 淀 系 統(tǒng) 中 去 除 率 為45 %,通過(guò)砂炭過(guò)濾器過(guò) 濾 和 吸 附,其 去 除 率 為37 %,最后通過(guò)一級(jí)RO和 三 級(jí)RO后 全 部 去 除,回用水中含量低于檢測(cè)線(xiàn)(ρ(CODCr)<8 mg/L);而廢水電導(dǎo)率直接反映水中含 鹽 量,主 要 通 過(guò) 一 級(jí)RO和 三 級(jí)RO降 低,其 中 一級(jí)RO下降率為91 %,三級(jí)RO下降率為94 %,最終回用水電導(dǎo)率為6μS/cm,符合回用要求。這里需要說(shuō)明的是超濾不會(huì)降低電導(dǎo)率,而表8中超濾淡水電導(dǎo)率下降的原因是雙效蒸發(fā)器和結(jié)晶干燥機(jī)冷凝水進(jìn)入超濾后稀釋導(dǎo)致的。

3運(yùn)行中存在的問(wèn)題與解決方案

(1)起初系統(tǒng)安裝調(diào)試好后運(yùn)行1周,發(fā)現(xiàn)一級(jí)RO污 堵 非 常 嚴(yán) 重,化學(xué)清洗頻率過(guò)高,1 ~ 2 d就 要清洗1次。且每次清洗后的膜通量都在快速下降。究其原因是:含鉻廢水中有一股浸滲清洗廢水,水中含有 少 量 硅 酸 鈉,它 能 起 到 微 孔(細(xì) 縫)滲 透 密 封 的 作用。硅對(duì)膜濃縮系統(tǒng)影響較大,若不對(duì)其進(jìn)行有效處理,會(huì)造成反滲透膜的結(jié)垢污堵,且 極 難 清 洗,大 大縮短其核心元件膜的使用壽命,嚴(yán)重影響膜系統(tǒng)的正常運(yùn)行[7]。最終解決方案:在一級(jí)RO前新增1臺(tái) 活 性 炭吸附器(D= 1.5 m,H= 2.5 m),對(duì)微量硅酸鹽進(jìn)行充分吸附,阻斷硅酸 鹽 對(duì) 反 滲 透 膜 的 污 染。增 加 活 性炭吸附器后,作用明顯,一級(jí)RO化學(xué)清洗頻率 降 低至10 ~ 15 d/次,且化學(xué)清洗效果良好,膜 通 量 恢 復(fù)正常。

(2)原蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng)中結(jié)晶部分采用的是傳統(tǒng)結(jié)晶工藝,即雙效蒸發(fā)器把二級(jí)RO濃水濃 縮 至 過(guò)飽和狀態(tài)后進(jìn)入冷卻罐降溫,此時(shí)水中鹽分過(guò)飽和析出,最后進(jìn)入離心機(jī)泥水分離。濾液經(jīng)收集后再進(jìn)入雙效蒸發(fā)器進(jìn)行蒸發(fā)濃縮,循環(huán)處理,達(dá)到去除水中鹽分的目的。但是試運(yùn)行1個(gè)月后發(fā)現(xiàn),雙效蒸發(fā)器的二效換熱器形成的結(jié)垢會(huì)嚴(yán)重影響設(shè)備的傳熱性能[8],處理能力下降至0.5 m3/h,遠(yuǎn) 低 于0.8 m3/h的設(shè)計(jì)能力,二級(jí)RO濃水來(lái)不及處理,越積越多。最終解決辦法:拆除冷卻罐和離心機(jī)等原有結(jié)晶設(shè)施,增加1臺(tái)全自動(dòng)結(jié)晶干燥機(jī)。雙效蒸發(fā)器只負(fù)責(zé)濃縮廢水,在濃縮水快要結(jié)晶時(shí)排出至結(jié)晶干燥 機(jī)。同 時(shí) 添 加H2SO4,控制雙效蒸發(fā)器中廢水pH值在5 ~ 5.5,防止?jié)饪s過(guò)程中金屬類(lèi)氫氧化物沉淀析出,徹底杜絕雙效蒸發(fā)器結(jié)垢。而結(jié)晶干燥機(jī)最大的特點(diǎn)是在其換熱壁上設(shè)有全貼合、無(wú)縫隙自動(dòng)刮板裝置,當(dāng)蒸發(fā)結(jié)晶物析出粘附在換熱壁上,刮板能將其完全刮除,從而不影響換熱效果。整套設(shè)備采用PLC控制,無(wú)需人工干預(yù),結(jié)晶物含水率<30 %。系統(tǒng)改造后運(yùn)行1個(gè)月,效果良好,雙效蒸發(fā)器的處理能力一直維持 在0.8 m3/h左 右,結(jié)晶干燥機(jī)則維持在0.15 m3/h左右。4結(jié)論本項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用化學(xué)混凝沉淀+膜 濃 縮+蒸 發(fā)結(jié)晶的組合工藝處理電鍍清洗廢水。實(shí)際運(yùn)行中化學(xué)混凝的pH值控制在9 ~ 10范 圍 內(nèi),而 超 濾、一 級(jí)RO、二級(jí)RO和三級(jí)RO的回收率分別控制在80 %,60 %,50 %和90 %,最 終 三 級(jí)RO淡 水CODCr、總 鉻和總鎳均低于檢測(cè)線(xiàn),而電導(dǎo)率≤20μS/cm,達(dá) 到 純水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)后回用于生產(chǎn),循環(huán)利用。二級(jí)RO濃水再經(jīng)過(guò)雙效蒸發(fā)器和結(jié)晶干燥機(jī)后,蒸發(fā)冷凝水經(jīng)冷卻后收集回流至超濾,而結(jié)晶析出物含水率<30%,跟普通飽和結(jié)晶離心方式(含水率 約70%)相 比,結(jié)晶物產(chǎn)生量減少約1倍,其 和 壓濾機(jī)污泥則作為危廢外運(yùn)處理,真正實(shí)現(xiàn)了電鍍清洗廢水的“零排放”。目前整套廢水處理系統(tǒng)處理能力和回用水水質(zhì)都達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,且系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、安全和可靠。

上一篇: 下一篇:
展開(kāi)更多
歡迎您來(lái)廠(chǎng)考察!

loading...

zh_CNZH_CN
主站蜘蛛池模板: 国产一级黄色片视频 | 国产欧美综合一区二区三区 | 欧美国产综合视频 | 精品在线一区二区三区 | av一级免费观看 | 久久只精品 | 好看的中文字幕第一页 | 国产剧情自拍 | 91精品国产综合久久久久 | 国产精品黄网站 | av不卡在线 | 日本免费一区二区在线 | 99精品视频在线观看免费 | 国产麻豆精品一区二区 | 一区二区国产精品 | 国产精品欧美一区二区三区不卡 | 国产毛片网 | 视频一区亚洲 | 久久999| 韩国三级大全久久网站 | 日韩在线二区 | 国产精品99精品久久免费 | 国产电影一区 | 久久久久亚洲av成人毛片韩 | 99久久国 | 毛片精品 | 精品久草| 欧美夜夜操 | 国产福利91精品一区二区三区 | 国产精品免费看 | 国产伦精品一区 | 九九久久国产 | 久久国产精品二区 | 国产又爽又黄免费视频 | 亚洲欧美日韩在线 | 成人精品一区二区三区校园激情 | 精品国产一区二区三区四区四 | 亚洲成人久久久 | 色一情一区二区三区四区 | 亚洲精品一区二区三 | 国内精自视频品线六区免费 |