前 言
山東金嶺鐵礦始建于1948年,是一個(gè)集礦石開采、選礦、球團(tuán)、機(jī)械加工等的國有大型企業(yè)。山東金嶺鐵礦選礦廠是從上個(gè)世紀(jì)五十年代開始逐漸發(fā)展形成:破碎—浮選—磁選—過濾為主要流程,以選鐵精為主,綜合回收銅精、鈷精金屬的選礦廠工藝流程,去年年產(chǎn)鐵精礦達(dá)110余萬噸。選礦廠原先尾礦采用濃縮工藝流程,即尾礦經(jīng)濃縮后,直接排入鐵山露天礦坑,于2003年開始應(yīng)用XMZ500/1500-UA和XMZ500/1600-UA型全自動(dòng)廂式壓濾機(jī),通過采用壓濾干堆技術(shù)進(jìn)行尾礦生產(chǎn),可有效減少了尾礦排放濃度,可提高回水質(zhì)量和回水利用率,經(jīng)過多年生產(chǎn)實(shí)踐,積累了許多成功經(jīng)驗(yàn),取得了不錯(cuò)的使用效果,但由于使用十多年的時(shí)間,壓濾設(shè)備老化嚴(yán)重,幾乎每天需要維修,影響生產(chǎn),同時(shí)隨著選礦生產(chǎn)能力的不斷擴(kuò)大,系統(tǒng)的處理能力偏小,壓濾設(shè)備長期處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),需對(duì)壓濾系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造改造。壓濾技改方案確定后,選礦廠積極籌劃,精心組織,去年6月完成了改造項(xiàng)目并通過了礦上的驗(yàn)收,整個(gè)改造項(xiàng)目取得預(yù)期的效果。
1改造方案選礦廠根據(jù)前幾年年尾礦生產(chǎn)量與平均每天生產(chǎn)量和未來發(fā)展確定設(shè)備生產(chǎn)能力,以及確定了技改方案:
1.1拆除北面兩臺(tái)壓濾機(jī)拆除北面兩臺(tái)壓濾機(jī),拆除舊壓濾機(jī)基礎(chǔ),改造基礎(chǔ)安裝兩臺(tái)XMZ808/2000-U型壓濾機(jī),單臺(tái)設(shè)備的處理能力可比原來提高了近三分之二。
1.2對(duì)下料漏斗、輸送皮帶進(jìn)行了配套改造針對(duì)落料高差不足的問題,對(duì)落料大漏斗進(jìn)行了特殊設(shè)計(jì),皮帶機(jī)進(jìn)行了加寬設(shè)計(jì),更新落料大漏斗和尾礦輸送皮帶后,基本滿足改造后的漏料和輸送料的要求。
1.3尾礦泵及輸送管路等進(jìn)行相應(yīng)的配套對(duì)尾礦泵及輸送管路等進(jìn)行相應(yīng)的配套設(shè)計(jì),尾礦泵加大了流量,輸送管路采用了高分子管子,既美觀,又能提高使用壽命。
1.4對(duì)配電柜進(jìn)行了更新改造拆除原舊配電柜,更換為高效節(jié)能配電柜,提高了設(shè)備操作的可靠性和穩(wěn)定性。
1.5對(duì)其它相關(guān)設(shè)施進(jìn)行了改造壓濾系統(tǒng)平臺(tái)原為水泥地板,易積泥水,對(duì)崗位人員人員行走和檢查設(shè)備不利,使用格地板代替水泥實(shí)板,收到了較好的效果。
2廂式自動(dòng)壓濾機(jī)XMZ808/2000-U型簡介、拉板系統(tǒng)的特點(diǎn)廂式自動(dòng)壓濾機(jī)是集機(jī)、電、液于一體的先進(jìn)分離機(jī)械設(shè)備,它主要由五大部分組成:機(jī)架部分、自動(dòng)拉板部分、過濾部分、液壓部分和電氣控制部分。
2.1自動(dòng)拉板系統(tǒng):自動(dòng)拉板系統(tǒng)由變頻電機(jī)(M)及減速機(jī)、拉板小車、鏈輪、鏈條等組成,在PLC的控制下,變頻電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),通過鏈條帶動(dòng)拉板小車完成取拉板動(dòng)作。除程序控制外,還可手動(dòng)控制,能隨時(shí)控制拉板過程中的前進(jìn)、停止、后退動(dòng)作,以保證卸料的順利進(jìn)行。
2.2自動(dòng)拉板系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn):改造前壓濾機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)為液壓傳動(dòng)轉(zhuǎn)化為機(jī)械傳動(dòng),改造后傳動(dòng)系統(tǒng)簡化為機(jī)械傳動(dòng),即電機(jī)-減速箱-一級(jí)鏈傳動(dòng)-二級(jí)鏈傳動(dòng),傳動(dòng)簡單可靠,減少日常維修量。
3有關(guān)設(shè)備配置情況的問題探討
3.1落料高差由于本次改造是在原來廠房高度及布置條件下進(jìn)行,由于落料高差不足,若壓濾機(jī)出現(xiàn)集中落料的情況下有可能產(chǎn)生不暢現(xiàn)象,假若高差能增加500mm左右,既便于落料割料,又便于尾礦下料轉(zhuǎn)接。
3.2尾礦泵型號(hào)由于礦上的特殊原因,1#2#尾礦泵未能夠改造成為同樣的型號(hào),在條件許可的情況下,若1#2#尾礦泵能夠改造成為同樣的型號(hào),減少了一種規(guī)格型號(hào)的設(shè)備,便于減少備件庫存,更有利于設(shè)備檢修和穩(wěn)定生產(chǎn),同時(shí)能達(dá)到整體美觀的目的。
3.3關(guān)于3#壓濾系統(tǒng)改造項(xiàng)目實(shí)施后,因更換1#2#兩臺(tái)壓濾機(jī)及壓濾相關(guān)設(shè)施后,五臺(tái)球磨生產(chǎn)時(shí)壓濾生產(chǎn)稍顯緊張,若一臺(tái)壓濾機(jī)檢修時(shí)3#壓濾機(jī)則壓不上,因此在礦上資金許可的情況下,若3#壓濾系統(tǒng)能夠得到同樣的改造,整個(gè)壓濾系統(tǒng)備用率得到提高,并且便于減少備件庫存,更有利于設(shè)備檢修和穩(wěn)定生產(chǎn),同時(shí)能達(dá)到整體美觀的目的。
4效果分析系統(tǒng)改造后通過半年多的試運(yùn)行,系統(tǒng)完全滿足了生產(chǎn)與使用的要求,設(shè)備使用故障率低,維修量小,運(yùn)行費(fèi)用低,為選礦生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),取得了較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
4.1設(shè)備提效節(jié)能設(shè)備效率大幅提高,節(jié)約了能耗,生產(chǎn)穩(wěn)定可靠,備件消耗低,起到了降低生產(chǎn)成本的良好的效果。4.2設(shè)備日常維修次數(shù)和維修量明顯減少設(shè)備日常維修次數(shù)和維修量明顯減少,減輕了操檢人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,得到了操檢人員的認(rèn)可。
4.3尾礦泵使用變頻調(diào)速后尾礦泵使用變頻調(diào)速后,壓濾機(jī)開動(dòng)處于最佳工作狀況,降低了電耗,節(jié)約了生產(chǎn)成本。4.4改造后尾礦濾餅水分進(jìn)一步降低改造后尾礦濾餅水分進(jìn)一步降低,尾礦回水利用率得到一定提高從而節(jié)約了水資源,降低了選礦生產(chǎn)成本,提高了水資源利用率,有效地節(jié)約了水資源,給企業(yè)帶來較大的經(jīng)濟(jì)效益和顯著的社會(huì)效益。
4.5崗位便于清理衛(wèi)生,有利于文明生產(chǎn),優(yōu)化了工作環(huán)境。壓濾系統(tǒng)平臺(tái)使用格地板代替水泥實(shí)板,改造后,崗位工人便于清理衛(wèi)生,對(duì)人員行走和檢查設(shè)備較為有利,優(yōu)化了工作環(huán)境,促進(jìn)了文明生產(chǎn)。山東金嶺鐵礦選礦廠針對(duì)壓濾生產(chǎn)能力不足、設(shè)備老化及故障率高等問題,通過對(duì)壓濾機(jī)系統(tǒng)的技術(shù)改造,提升了壓濾機(jī)的生產(chǎn)能力,降低了設(shè)備障率,減少了備件消耗降低了崗位操檢人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,順暢了生產(chǎn),滿足了生產(chǎn)的需要,節(jié)約了生產(chǎn)成本,優(yōu)化了崗位工作環(huán)境,有利于崗位能生產(chǎn)效果顯著,改造達(dá)到了預(yù)期的目的。
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