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壓濾機應用市政污泥中溫厭氧消化產沼能力的工程試驗

分類:技術文獻 398

引言

市政污泥是污水處理廠的主要副產物,隨著我國污水治理事業的迅速發展,市政污泥產量大大增加。剩余污泥含水率高,并含有豐富的氮、磷等元素,以及多種微量元素。中溫厭氧消化(MAD)既可實現良好的污泥穩定化、無害化、減量化效果,還可產沼氣進行回收利用,符合國家環保政策的日益嚴格和可持續發展戰略要求,目前已成為國內外較常用的污泥處理工藝。

污泥厭氧消化通常經歷水解、產酸和產甲烷3個過程,細胞外的胞外聚合物和細胞壁限制了胞內有機物的釋放,緩慢的水解速率是污泥厭氧消化的限速步驟。目前研究多采用超聲、酸堿、冷熱預處理、輻射等技術強化污泥厭氧水解,但需要輸入大量能源,成本較高。游離亞硝酸(FNA)是亞硝酸鹽的質子化形態,能改變胞外聚合物的結構組成,使污泥更加松散,使有機物快速釋放。FNA偶聯污泥厭氧消化能夠促進有機物的水解和酸化過程進而為產甲烷菌提供了充足的消化基質。FNA可通過結合短程硝化工藝處理沼液時控制pH值和維持低曝氣獲得,具有較高的經濟性。ZHAO等單獨應用FNA處置污泥時發現FNA能夠促進污泥的水解過程,研究發現FNA偶聯生物表面活性劑鼠李糖脂能顯著促進污泥的水解及短鏈脂肪酸的累積,MengJia等使用4.9~6.1mgN·L-1的FNA溶液對剩余污泥作24h的預處理后進行常溫厭氧發酵,甲烷產率提高37%。現有研究主要集中在燒瓶實驗或中試裝置上FNA預處理對剩余污泥厭氧發酵的提高產沼氣能力研究,而在工程應用或工程試驗上的可行性研究鮮有報道。

壓濾機應用市政污泥中溫厭氧消化產沼能力的工程試驗-板框廂式隔膜壓濾機

因此本文根據前述文獻資料,利用工程項目中沼液好氧生化處理系統,通過控制曝氣量的方法獲得含一定濃度FNA的短程硝化液與市政剩余污泥在序批式中溫厭氧工藝段進行聯合消化產沼,通過監測消化過程中物料溶解性COD(SCOD),揮發性脂肪酸

(VFA),pH值和沼氣產量探究FNA對剩余污泥中溫厭氧消化在工程應用上的效果。本試驗為工業生產規模試驗,利用現有工藝進行,重點考察了污泥消化過程的一系列參數,以便為后續工藝優化提供技術支撐。

1 污泥處理工藝

1.1項目工程簡介

桂平市污泥處理廠(一期)主要收集桂平市污水處理廠及桂平市長安工業園集中區污水處理廠剩余污泥進行厭氧發酵產沼氣,沼氣熱電聯產,沼渣制做園林綠化有機肥。市政污泥處理采用序批式中溫厭氧發酵工藝進行厭氧發酵和產沼氣。

1.2項目工藝流程

該項目工藝流程見圖2

壓濾機應用市政污泥中溫厭氧消化產沼能力的工程試驗-板框廂式隔膜壓濾機

1.2.1 原料調節池

原料調節池包含原料調節池1個,二期設置2個,調節池采取土建一二期合建、設備先上一期的做法。調節池為地上半封閉式,池內設置攪拌裝置,池頂部設廢氣收集口,觀測口及檢修人孔。污泥運至調節池,剩余市政污泥(含水率80%)、部分回流沼液和自來水按照一定比例進入原料調節池內,攪拌均勻,待污泥呈粥樣化(含水率90%~95%)時,停止加水,先打開中溫厭氧一體化裝置進料閥門后開啟進料泵(干井泵)將粥樣化污泥輸送至中溫厭氧一體化裝置內。

1.2.2中恒溫厭氧反應裝置

中溫聯合厭氧消化系統基本工藝流程如下:

(1)調配好的剩余市政污泥在原料調節池進行濃度及pH值調節后進入中溫厭氧消化池中進行厭氧反應。

(2)污泥在中溫厭氧一體化裝置中通過攪拌系統保持均質,通過太陽能加熱裝置維持污泥最適宜的發酵溫度,發酵時間為24d左右,發酵期間所產生的沼氣進入頂部的沼氣收集裝置,沼氣進入沼氣輸送管,輸送至沼氣凈化裝置及儲存利用系統。一期項目共建有12組中恒溫厭氧反應裝置,中恒溫厭氧反應裝置采用地上封閉式建造,單池容積有效容積96m3,內置污泥切割泵定時定量進行內部循環攪拌,頂部設置水封、集氣、檢修于一體的沼氣收集裝置,加熱方式為太陽能加熱保溫水箱,熱水經池內的換熱管加熱物料后返回保溫箱,循環利用。每2天進料20t,發酵24d后卸料,實現每天10t市政剩余污泥的處理產能。

(3)完成24d的中溫厭氧發酵后,沼渣、沼液通過底部卸料的方式進入卸料池,具體為首先打開中溫厭氧池的泄料閥待沼渣沼液泄至預設液位時,關閉泄料閥停止泄料后,再進下一批污泥。每次卸料均留有約20%的沼渣作為接種污泥。

1.2.3固液分離

沼渣為經厭氧消化后的殘渣,有機成分含量較低,固液分離性能較好,易于進一步分離水分。

沼渣深度脫水系統(簡稱沼渣壓榨系統)主要是將厭氧反應后的殘渣利用板框式壓濾機進行深度脫水,以達到廢渣穩定,便于存放、減量化,利于后續利用的目的。厭氧反應池內消化后的殘渣通過渣漿泵輸送至板框式壓濾機內進脫水。沼渣通過螺旋輸送機輸送至沼渣暫存區,在重金屬不超標的情況下加工成有機肥。

1.2.4沼液污水處理系統

本項目污水來自污泥經厭氧消化后的污泥殘體壓濾液,處理工藝采用多級生化組合處理工藝,主要由濾液池、常溫厭氧池、多級生化池、化混池、沉淀池、消毒池等組成。污泥殘渣經板框式壓濾機脫水后濾液進入濾液池,混合均勻后經泵提升至常溫厭氧池,在降解有機物的同時進行水解酸化。常溫厭氧出水排入多級生化池,生化池分成若干個的單元池,通過調節風機曝氣量控制厭氧、缺氧及好氧等不同水環境,在通過微生物降解有機污染物的同時,進行水解酸化,有機物分解,硝化和反硝化過程脫氮。有機污染物再在后續的單元池逐步被徹底氧化分解,基本不產生剩余污泥。生化池出水進入化混池,經消毒后作中水回用。經過常溫厭氧、多級好氧與深度處理后出水可作為景觀用水或其他用途。

2 試驗方法與材料

2.1試驗原料

本工程項目所處理的污泥來源于桂平市污水處理廠運出的含水率約80%的市政污泥,為保證污泥性質的基本一致,試驗用的污泥均選取同一間污水處理廠出來的污泥,污泥特性見表1。含FNA的短程硝化液是通過控制沼液污水處理系統中好氧生化池前半段的曝氣量來獲得,當池內DO控制在1~1.5mg·L-1,HRT為1.1d的時候,可有效實現池內FNA的積累,通過使用N?(1?萘基)?乙二胺分光光度法監測好氧生化池內FNA濃度達到170~200mg·L-1,即完成短程硝化液的制備,并使用臨時管道和抽水泵抽至預處理池與污泥混合。

2.2試驗設計

本次工程試驗設置1組空白對照組和1組試驗組來考察FNA對污泥中溫厭氧消化過程及產氣產沼的影響。試驗組將20t含水率80%的市政污泥投至預處理池中,加入2.1所述的短程硝化液,攪拌均勻,待污泥呈粥樣化(含水率90%~95%)時,開啟進料泵(干井泵)將粥樣化污泥輸送至中溫厭氧一體化裝置內。取樣測定反應器內FNA的濃度為178mg·L-1。空白組用自來水調節污泥含水率,其余操作與試驗組相同。

污泥在中溫厭氧一體化裝置中通過攪拌系統保持均質,通過太陽能加熱裝置維持反應器內物料溫度為36℃±1℃,發酵時間為24d,發酵期間所產生的沼氣進入頂部的沼氣收集裝置,產氣量通過沼氣

在線流量計監測,每天讀值并記錄。污泥消化過程中的物料溶解性COD(SCOD),pH值,揮發性脂肪酸(VFA)和FNA濃度通過取樣口每天采樣并在廠內的化驗室分析測定。

2.3分析方法

所取泥水混合液先在10000r·min-1轉速下離心2min,取上清液采用孔徑為0.45μm微孔濾膜后得到的液體樣品。TS和VS:稱重法;pH值:采用pH計進行測定;VFA:滴定法;SCOD:重鉻酸鹽法;FNA:分光光度法;產沼氣量、產甲烷量:渦街流量計[15]。

3 結果與討論

3.1對SCOD含量的影響

有機質厭氧發酵需要經過水解、酸化和甲烷化3個連續過程,污泥中有機物需經過破壁釋放進入水中才能被產酸菌和產甲烷菌利用,緩慢的水解速率是污泥厭氧消化的限速步驟。FNA對細胞壁破降到最低值125mg·L-1;實驗組在第3天達到了1143mg·L-1,第19天降到最低值95mg·L-1,對比實驗組與空白組的SCOD含量變化,污泥與短程硝化液聯合中溫厭氧發酵的實驗組比污泥單獨中溫厭氧發酵的空白組水解時間縮短了50%,溶出SCOD濃度提高了77.76%,實驗結果表明,FNA的投加在污泥中溫厭氧發酵中的破壁水解過程有加速作用,并且可降低后續沼液中COD濃度。

3.2對VFA含量的影響

揮發性脂肪酸(VFA)是污泥厭氧發酵中產酸發酵階段的產物,包括乙酸、丙酸、丁酸、異丁酸、戊酸、異戊酸、正丁酸等,不僅可以作為產甲烷的底物,而且是脫氮除磷微生物所必需的碳源1618]。VFA的含量及其組分對污泥厭氧發酵后續的產甲烷階段至關重要。VFA含量上升主要是因為產酸菌利用水解產物合成VFA,含量下降是由于產甲烷菌的消耗。

可以看出,反應器中SCOD濃度在發酵初期快速增長,然后保持平穩,隨反應進行,快速下降至最低濃度后基本不變。這主要由于消化底物充足,水解、酸化細菌分泌的水解酶能徹底分解有機物而導致SCOD含量上升,到達頂峰后基本維持10d,說明這期間SCOD的生產量與消耗量基本維持平衡,15d之后由于消化底物有機質減少的同時產甲烷菌消耗SCOD產生沼氣導致SCOD含量大幅下降。空白組SCOD在第6天達到最大值643mg·L-1,第25天可以看出,空白組與實驗組VFA濃度都呈現快速上升后平穩保持,再快速下降至較低水平維持平衡。實驗組與空白組在發酵第5天差異顯著,空白組為476mg·L-1,實驗組為978mg·L-1,提高了105%,在發酵第9天達到最大值,分別為768mg·L-1和1368mg·L-1,較空白組提高了78%;第12天實驗組出現了極值1425mg·L-1且維持在較高值;在第22天產氣基本完成,VFA濃度降至最低。VFA變化趨勢與SCOD基本一致,但達到最大值時間長于SCOD,主要由于VFA的產生和累積發生在多糖和蛋白質水解后。上述實驗結果表明,FNA的投加可提高污泥中溫厭氧發酵的VFA產量。

3.3對污泥產氣量的影響

3.3.1日產氣量

空白組發酵初期產沼氣量和產甲烷量逐步上升,第1個產氣小高峰出現在第5天,沼氣流量計讀值為29.84m3,甲烷流量計讀值為12.53m3。第5~10天日產沼氣量和產甲烷量逐漸下降,這主要因為反應器內VFA的累積導致pH值下降,酸性環境下產甲烷菌受一定程度地抑制,隨著VFA的逐漸消耗,反應器內pH值緩慢上升,日產氣量逐漸上升,第2個產沼氣高峰出現在第17天,沼氣流量計讀值為49.02m3,甲烷流量計讀值為28.43m3,為整個發酵周期的最高值,隨著反應器內的有機質消耗殆盡,日產氣量逐漸下降,到24d污泥的厭氧發酵基本完成。試驗組的日產氣量走勢與空白組相似,產氣高峰也有2個,第1個產氣小高峰出現在第4天,沼氣流量計讀值為0 5 10 15 20 25 30 35消化時間/d36.8m3,比空白組的第1個產氣小高峰高18.91%,甲烷流量計讀值為15.46m3,比空白組高23.38%。

第2個產氣高峰出現在17d,沼氣流量計讀值為56.304m3,比空白組高14.86%,甲烷流量計讀值為33.22m3,比空白組高16.85%。空白組沼氣中甲烷含量初期均值為40.6%,實驗組為42%,隨著反應進行空白組均值逐步上升至57.71%,實驗組上升至60.64%。

3.4. 累積產氣量

空白組與試驗組累積產氣量的變化趨勢是一致的,都是先增長后趨于平穩,空白組的累積產氣量是598.26m3,試驗組的累積產氣量是710.7m3,產氣量提升18.8%,這說明FNA的投加在污泥中溫厭氧發酵的工程應用中有效提高污泥的產氣量和產氣率。污泥中溫厭氧發酵的資源化利用有較大的提升。但工程應用中的產氣量提升率(18.8%)不及MengJia[14]等在文獻報道中的37%,由于本次工程試驗中FNA是通過短程硝化工藝獲得的,與文獻中所使用的由純水配制而成的FNA溶液相比還包含了重金屬等抑制產甲烷菌活性的物質,故需進一步的試驗優化與機理探究揭示工程應用中產氣量提升較少的原因所在。

4 結論

(1)含FNA的短程硝化液與市政剩余污泥聯合中溫厭氧發酵可顯著提高污泥的水解、酸化及產氣效率,當FNA濃度為178mg·L-1時,對照空白組SCOD和VFA分別提高了77.76%,78.13%,33.15%和74.03%;甲烷產率提高了18.8%;中溫厭氧有助于降低污泥CST,短程硝化液的回流投加可進一步降低污泥CST,提高污泥脫水性能。發酵后沼渣脫水率提高了13.3%。

(2)短程硝化液中的FNA在發酵過程中被快速消耗,不會抑制產甲烷菌的活性。

(3)短程硝化工藝與市政剩余污泥中溫厭氧發酵工藝的結合運用可節省沼液生化處理需氧量、碳源,縮短污泥消化系統停留時間,減少占地面積,為用地稀缺情況下污泥厭氧消化池改造提供了一條新路徑。


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