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雙隔膜壓濾機在高爐煤氣洗滌污泥脫水中的應用

分類:技術文獻 解決方案 502

概況

南鋼高爐煤氣洗滌水處理系統承擔著煉鐵廠5座高爐煤氣洗滌水的處理任務。系統最終的污泥脫水設備采用的是廂式壓濾機,它是煤氣洗滌水閉路處理系統的關鍵性設備。原使用的兩臺壓濾機是為處理1#~4#高爐煤洗滌水而設計的,是XMZC120型廂式單隔膜壓濾機

2單隔膜壓濾機的使用狀況

該設備投入使用后,我們發現該壓濾機在結構和工藝上存在著致命的缺陷,生產效率低下,機械、液壓系統故障多,備件消耗量大,不能滿足生產要求,多次咨詢生產廠家有關人員,仍不能解決問題。其主要缺陷如下:

雙隔膜壓濾機在高爐煤氣洗滌污泥脫水中的應用-板框廂式隔膜壓濾機

(1)生產能力嚴重不足:在原設計中四座350m3高爐煤氣洗滌污泥脫水采用兩臺過濾面積為120m2的自動廂式壓濾機,單臺機濾室容積為1.84m3、每個周期生產能力為含水25%以下污泥5.15t,但實際單臺機處理能力僅為2t/周期,遠不能滿足生產需求。

(2)壓濾機出泥效果差:原設計含水率為25%,實際達到36%以上,遠高于設計要求,帶來了運輸和環境污染的問題。

(3)設備故障多:由于壓濾機原設計上的結構復雜、板材選取不適當、系統工作壓力高、壓榨不合理(單隔膜壓榨),液壓系統復雜且泄漏點多,未充分考慮現場工作環境等缺陷,從而造成了設備的磨損大,故障率奇高,經常性發生由于系統工作壓力過大造成增強聚丙稀板崩裂、壓榨膜撕裂、鏈條斷裂的故障,幾年來兩臺壓濾機每年備件費用高達60萬元。

(4)運行費用高:由于壓濾機所要求的進料壓力要在0.40MPa以上,所以配套進料泵功率大、液壓系統的工作壓力高、空壓機工作壓力高,使得正常的生產運行費用較高;

(5)工人的勞動強度大:由于壓濾機進料壓力大,造成壓濾機經常噴料,污染環境;由于壓榨膜經常性的破損,膜、板與布之間常常夾泥,為了正常生產,幾乎每個過濾周期就要沖洗、清理夾泥一次,加上設備故障多,每臺機平均每天故障停機檢修時間為4h,給操作工、檢修工帶來很大的工作量;同時設備到處滲油、潤滑狀況及現場環境極差,給正常的生產管理帶來了極大的影響。

隨著南鋼5#高爐煤氣洗滌水進入,高爐的利用系數的大幅提高,特別是環保方面閉路循環的嚴格要求,整個煤氣洗滌水系統處理量大增,需要進行脫水的泥量大大增加。按原設計能力現有的兩臺壓濾機應能滿足要求,但由于存在以上的問題,污泥脫水成為了制約系統正常生產的咽喉,洗滌循環回水的懸浮物甚至高達700mg/1,發生了洗滌塔噴頭堵塞、冷卻塔填料癱塌、水穩劑藥耗大幅上升等事故。

3雙隔膜壓濾機的改造

3.1項目

經過對生產廠及用戶的多次走訪,我公司決定選擇XMCZ120型廂式雙隔膜自動板框壓濾機對現有設備進行改造,改造的主要項目如下:

(1)兩臺壓濾機徹底更換為青島環保設備廠生產的XMCZ120型廂式雙隔膜自動板框壓濾機(利用現有的基礎進行);

(2)四臺濃縮泵配套改型為3/2C—HH型渣漿泵(配套電機為30kw);

(3)管道系統改為耐磨材質的鑄鐵管;

(4)全部閥門更換;

(5)配電系統配套改造。

為了保證設施的正常運行,改造工作與生產同時進行,并經過近一年的試運行。

3.2改進

在該設備的試運行中我們也發現了它的一些不足之處,并在生產廠的配合下進行了改進:

(1)由于采用原設備基礎,改造后的壓濾機為非標(比標準設備長60cm),雖然廠家增加了板的數量,受軸行程的限制濾板壓緊后系統的壓力達不到工作要求,通過我們的分析研究后將液壓缸的軸加長了50cm;

(2)壓濾機壓縮空氣的進氣管廠家使用的是6mm普通鋼管,在使用中我們發現這種鋼管易損壞且不易更換,全部改為不銹鋼管;

(3)濾板的鋼板和橡膠板的聯接法蘭寬度僅有2cm,壓緊力不足,全部改為4cm寬;

(4)濾板的鋼板和橡膠片的聯接螺栓廠家采用的普通螺栓,使用后易銹蝕、不易再拆卸,全部更換為不銹鋼螺栓。

4改造效果

改造實現了改變原壓濾機效率低下、備件消耗費用高、維修量大的缺陷,其主要優點有以下幾個方面:

(1)改造后的壓濾機采用整體鋼板和雙隔膜廂式橡膠片作濾板,省去了單獨的橡膠隔膜,不僅改變了聚丙稀板易碎裂的情況,而且實現了雙隔膜雙面壓榨;

(2)改造后的壓濾機由于濾板間隙達到5cm,進料壓力僅要求0.1~0.2MPa,降低了系統的工作壓力,且布料均勻,使得濾板等設備的磨損小,雙面壓榨又使得橡膠板不易撕裂,大大降低了備件的消耗量;

(3)改造后的壓濾機采用橡膠板,使得系統密封效果好,不易噴料,而且雙隔膜雙面壓榨,每塊板上均有壓榨進氣裝置,壓榨壓力低而且效果好,濾餅含水率達到25%以下;

(4)改造后壓濾機由于導水板分流通暢,濾渣脫水采用雙隔膜擠榨快速脫水,極大地縮短了濾渣的脫水時間,生產效率高且落料容易,不粘濾布,大大提高了工作效率,降低了操作工人的勞動強度;

(5)改造后的壓濾機液壓系統設計更加精巧,一臺油泵代替了傳統的高、低壓兩臺油泵,減少了液壓元件,液壓系統體積縮小了一半,使用了臺灣產的電磁換向閥、日本產的液壓密封圈等可靠性高的液壓元件,基本實現了液壓系統無故障運行;降低了控制拉板器的油馬達的轉換速度,減少了鏈條由于突然反向受力而崩斷的故障;

(6)改造后壓濾機操作程序采用PLC控制,完全實現了操作的自動化,而且在實際運行中可靠性較高,大大降低了工人的勞動強度,為減少作業時間、減少操作工人數提供了保證。改造前后的效益對比(單臺設備)見表1。

項目 原壓濾機 改造后壓濾機
時間 1年 1年
產泥量 8400t 12000t
消耗的濾布 1200條x165元/條=19.8萬元 600條x125元/條=7.5萬元
消耗的壓縮板及壓榨膜 120x(1270+450/2)=17.94萬元 60×2000/3(三年更換一次)=4萬元
拉板器及其它液壓元件消耗 5萬元 1萬元
電費 22.68萬元 15.12萬元
消耗合計(3~6項) 65.54萬元 27.62萬元

兩臺壓濾機改造后不僅可滿足生產要求,而且每年可產生效益:2x(65.54-27.62)=75.84萬元。

雙隔膜壓濾機在高爐煤氣洗滌污泥脫水中的應用-板框廂式隔膜壓濾機

結論

通過以上的分析與對比可見,廂式雙隔膜高效板框壓濾機的連續運行能力強、自動化程度高、運行可靠,是可以應用在高爐煤氣洗滌污泥脫水工藝中的。


技術:188517-18517

郵箱:suton@su-ton.com

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