引言
原有KOH生產(chǎn)規(guī)模為2.3萬t/a,為了配合公司2.5萬t/a離子膜KOH工程,我們對一次鉀鹽水進行了擴建和改造,期間積累了一些經(jīng)驗,在此提出,僅供同行參考。
采用板框壓濾機處理鹽泥和回收鹽水
長期以來,我們一直采用3層洗泥桶處理鹽泥。這種鹽泥處理系統(tǒng)不僅需要大量的外加水來進行洗滌,而且由于洗滌出來的淡鹽水濃度不穩(wěn)定而影響粗鹽水的濃度,進而影響澄清桶的澄清效果;并且所排出的鹽泥含鹽量較高,一般約為10g/L,造成我公司鹽耗長期居高不下,且處理濃稠的廢泥也較困難。
針對這些問題,我公司進行了大膽的嘗試,引進了兩臺板框壓濾機(FBXY-30/870)對鹽泥和原來進入下水道的工段雜水進行處理回收。經(jīng)大半年的運行,兩臺壓濾機日處理含水率95%左右的泥漿達88m3,每車處理所得的濾餅達351-457kg(干基),且鹽泥含鹽均V3g/L,其處理能力完全可以滿足5萬t/aKOH生產(chǎn)的需要。
月份 | 鹽泥平均含鹽.星 | 平均鹽耗 | ||
洗泥桶
(2000年) |
壓濾機
(2001年) |
洗泥桶(2000年) | 壓濾機
(2001年) |
|
1 | 10.92 | 3,00 | 1.370 | 1.345 |
2 | 10.80 | 2.95 | 1.367 | 1.342 |
3 | 10.68 | 2.97 | 1.365 | 1.350 |
4 | 10.65 | 3.00 | 1.366 | 1.347 |
5 | 9.72 | 2.96 | 1.359 | 1.340 |
6 | 9.48 | 2.90 | 1.355 | 1.346 |
由表可見,自該設(shè)備投運以來,鹽泥含鹽量及鹽耗都得到了大幅度的下降,降低了企業(yè)的運行成本,且生態(tài)環(huán)境得到了改善。
澄清桶的改進
配套公司2.5萬t/a離子膜KOH工程,需要增加1臺中10000的道爾澄清桶,卻因場地的限制,無法滿足設(shè)計的要求。通過研究我們發(fā)現(xiàn),鹽泥的沉降速度Q沉取決于鹽水的上升速度Q升及澄清面積,結(jié)合斜板澄清桶和改良型道爾澄清桶的部分設(shè)計思路,我們重新設(shè)計澄清桶。
反應(yīng)桶的渾鹽水加入助沉劑后進入澄清桶的湍流區(qū),在中心桶攪拌棒的攪拌下,鹽泥在整流區(qū)進行凝聚反應(yīng),再通過并壓區(qū)并壓后,一次釋放到擴容沉降區(qū)。
此時,鹽水流速急劇下降,在整流區(qū)形成的較大的鹽泥顆粒也因其密度比鹽水大而緩慢沉向底部,而顆粒較小的鹽泥隨鹽水緩慢上升到截留區(qū),在通過斜板間隙時受到斜板的阻擋而改變方向,逐漸沉降在斜板上。積聚到一定量時,鹽泥就沿著斜板滑落聚積在桶底,定時排出。而通過截留區(qū)的鹽水便呈澄清狀。
自設(shè)備投運以來,我公司通過人為地改變操作參數(shù)及工況,對新澄清桶和老道爾澄清桶進行操作彈性和澄清效果對比,得知其運行態(tài)勢良好,生產(chǎn)能力達到3.5萬t/a。
CQ氣體在一次鹽水精制工藝中的應(yīng)用
原有2.3萬t/a隔膜KOH生產(chǎn)裝置,其1次鹽水精制順序是從化鹽桶岀來后在曲徑槽依次加入,然后加助沉劑絮凝后進入澄清桶進行澄清,再入砂濾器過濾,加酸調(diào)節(jié)pH值到7?9。在操作過程中我們發(fā)現(xiàn),由于使用堿鹽水等外加水混合化鹽,其化鹽水含堿約達1.95g/L,其堿性相當(dāng)高,致使在后面的精制中需要加入大量的BaCl2及鹽酸進行精制。過量的OH’會與加入的BaCl2部分發(fā)生反應(yīng)生成Ba(OH)2微溶物,造成BaCl2及鹽酸極大的浪費,增加了燒堿生產(chǎn)成本。
適逢此次擴產(chǎn),我們通過多次小試,摸索岀1套行之有效的鹽水一次精制流程,解決了以往存在的問題。經(jīng)過配制的化鹽水(含堿約1.78g/L),用泵送入K2CO3發(fā)生器,與CO2逆向反應(yīng)生成K2CO3,CQ氣體通入量通過K2CO3含量自動測定儀進行調(diào)節(jié)。
由此,鹽水中的OH–數(shù)量就得到了有效控制,減少了Ba(OH)2微溶物的生成,從而避免了浪費過多的BaCl2,鹽水的堿性也得到控制,減少了鹽酸的中和用量,同時生成了精制劑K2CO3,從而為企業(yè)減少了運行成本。
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