引言
隨著某金礦跨越式發展的開展,生產能力擴大,人機比例逐漸降低,人為因素對反洗作業影響較大,致使反洗作業不能圓滿完成.通過工程技術人員仔細研究、反復論證,對反洗作業實施了自動化改造.通過改造,可以進一步穩定氤渣反洗效果,提高割化回收率,降低操作工的勞動強度,減少人為因素對生產工藝的影響。
設計方案
改造后的自動反洗系統,實現壓力到達自動檢測、自動反洗、自動卸礦功能,減輕了操作工勞動強度,降低礦渣內殘留貴金屬的含量,進一步穩定氤渣反洗效果,提高氧化回收率.
設備的安裝
此次系統將在割化工段氤渣壓濾機廠房實施,我們根據對現場情況的勘察,需要對三臺氤渣壓濾機(兩用一備)反洗控制系統,包括氣(手)動蝶閥的安裝,觸摸屏、氣路控制系統、控制柜等的安裝、現用泵自動控制的改造、西門子編程控制器的安裝調試等。
實施方案
本系統的工作模式為:在壓濾機打滿礦后,通過自動控制氣(手)動蝶閥打開或關閉相關管路后,使壓濾機切換入洗滌流程,通過指令的控制,自動開啟貧液泵,通過流量計的統計,在貧液流量達到洗滌要求后,通過指令將貧液泵關閉,然后通過自動控制氣(手)動蝶閥打開或關閉相關管路后使壓濾機自動切換入打礦流程.進行壓濾機卸礦,卸完礦后,進入下一個循環。
系統主要實現的功能
1) 自動打礦壓力檢測,停止打礦泵工作.
2) 自動反洗,進一步降低礦渣內貴金屬的含量,提高回收率.
3) 具有自動/手動操作方式,便于進行設備試車、檢修及故障檢測操作,保證生產的正常運行,保障最高的設備運轉率.
4) 實時監測設備狀態,提前發現事故隱患,保護設備安全運行.
5) 控制參數可調,可根據生產工藝要求進行調整.
6) 預留網絡通訊接口,可接入管理網絡,或與其它設備實現數據互聯.
7) 提供良好的人機交互界面.
系統技術指標
1) 大氣壓力:80kpa~106kpa;
2) 周圍環境溫度:0無~+50℃;
3) 周圍空氣平均相對濕度:不大于95%(+25℃);
4) 在無瓦斯、煤塵爆炸危險性場所;
5) 無滴水的地方;
6) 無對金屬和絕緣有害的氣體.
7) 額定電壓:DC24V
8) 工作電流:300mA
改造投資費用
西門子編程控制器、觸摸屏、壓力變送器、閥門、氣路控制系統、控制柜、氣(手)動蝶閥以及現用泵控制系統的改造等共計3.50萬元.
應用情況
此次改造充分考慮了某金礦的現狀、及需求控制的部位,通過對壓濾機進行自動控制,實現壓力到達自動檢測、自動反洗、自動卸礦功能,減輕了操作工勞動強度,降低礦渣內殘留貴金屬的含量,進一步穩定反洗效果的作用,減少人為因素對生產工藝的影響,用置換貧液將濾餅中有限的液體進行充分洗滌,使氤渣中濾液的品位降低約0.5-0.6g/t,使割渣品位降低0.15-0.20g/t左右,提高了割化回收率?
投資費用及經濟效益分析
改造后的自動反洗系統,實現壓力到達自動檢測、自動反洗、自動卸礦功能,減少操作工人5人,減輕了操作工的勞動強度,進一步穩定了氤渣反洗效果,減少人為因素對生產工藝的影響,提高氧化回收率0.1%左右,年創經濟效益150多萬元。
技術:18851718517
郵箱:suton@su-ton.com