前言
濟(jì)鋼煉鐵系統(tǒng)污水處理使用的是廂式壓濾機(jī),該壓濾機(jī)的主要功能是:在壓力油的推動(dòng)下液壓缸活塞帶動(dòng)壓緊板向前壓緊全部濾板,向后帶動(dòng)壓緊板復(fù)位;通過(guò)液壓馬達(dá)的正反轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)使拉板往復(fù)動(dòng)作。該系統(tǒng)投入以來(lái),由于設(shè)計(jì)不合理,制造粗糙,經(jīng)常出現(xiàn)故障,故我們對(duì)此進(jìn)行了改造。
改造前的液壓系統(tǒng)該系統(tǒng)采用高、低壓液壓泵分別與高、低壓溢流閥連接,控制系統(tǒng)壓力,系統(tǒng)高壓為13MPa,低壓為4MPa;使用液控單向閥對(duì)液壓缸進(jìn)行保壓;液壓缸活塞運(yùn)動(dòng)方向控制則采用電液換向閥進(jìn)行;高壓齒輪泵與節(jié)流閥連接,控制拉板速度;液壓馬達(dá)正、反轉(zhuǎn)控制則采用電磁換向閥;采用兩只壓力繼電器來(lái)實(shí)現(xiàn)拉板器的前進(jìn)、后退自動(dòng)控制。
系統(tǒng)存在的主要問(wèn)題:
1)設(shè)計(jì)不合理,易造成污染液壓泵在油箱里,油管是從油箱上的孔里出來(lái)的,各種污物通過(guò)孔直接進(jìn)入油箱,造成污染。
2)檢修不方便在處理故障時(shí),必須通過(guò)拆下液控單向閥來(lái)泄壓,清理油箱時(shí)要吊出電機(jī)泵裝置,拆下所有電氣接線和閥塊以及高壓膠管等。
3)電液換向閥選型不合理原系統(tǒng)液壓缸是通過(guò)液控單向閥來(lái)保壓,但是液控單向閥前面不應(yīng)該選擇中位是0型的電液換向閥。因?yàn)楫?dāng)壓緊板壓緊時(shí),液控單向閥鎖住保壓,此時(shí)電液換向閥在中位,液控單向閥前后腔都有一定的壓力,閥芯會(huì)有可能浮動(dòng),有一定的泄漏,這樣保壓效果不好。
4)溢流閥的選用不合理由于采用電磁溢流閥,當(dāng)壓緊板壓緊全部濾板時(shí),高、低壓齒輪泵全部停電,通過(guò)液控單向閥保壓,很多時(shí)候壓緊板的壓緊時(shí)間是在兩個(gè)小時(shí)以上。電接點(diǎn)壓力表在壓力低點(diǎn)時(shí)直接控制高壓泵,使泵頻繁起動(dòng),縮短了泵的使用壽命,增加了備件費(fèi)用,造成了浪費(fèi)。
5)拉板拉力小,速度慢,液壓沖力大4改造后的廂式過(guò)濾機(jī)液壓系統(tǒng)針對(duì)上述情況將系統(tǒng)進(jìn)行改造:
(1)重新設(shè)計(jì)油箱,上面不放置管路,泵不放在油箱上,油箱上面密封;
(2)將泵電機(jī)組放在地下(有接油盤(pán)),重新布置走管,安裝空氣過(guò)濾器,油箱做大,中間用隔板;
(3)0型電液換向閥改為Y型電液換向閥;
(4)電磁溢流閥改為溢流閥;
(5)在進(jìn)油路上增加蓄能器。
改造后的效果
系統(tǒng)改造后,經(jīng)過(guò)試車(chē)運(yùn)行,在防治污染、保壓、節(jié)能、布局等方面性能良好,收到很好的效果。改造后,液控單向閥保壓時(shí)間長(zhǎng),延時(shí)15~20S高壓泵正常停泵,拉板正常工作,系統(tǒng)無(wú)噪聲,各方面運(yùn)行良好,效率顯著提高,收到良好的效果,保證了該廠污水處理工作的正常進(jìn)行。