概述
選礦廠采用尾礦壓濾干排T藝,既節約了傳統尾礦庫的建設成本和運行維護費用,又充分利用重力回水,大大節省了占地面積,消除了尾礦庫潛在的安全隱患。同時,采空區膠結充填利用干排尾礦,既解決了傳統尾礦排放存在的安全隱患和占用大量的土地的問題,此外還可以節省環境治理資金,提高井下回采率。隨著生產能力的不斷擴大,濕選尾礦量由原來的30萬t增加到現在的40萬t以上,已遠超出壓濾系統的處理能力,加之設備嚴重老化,現有的4臺XMZ500/1500一UA型壓濾機已經不能滿足生產需要。選礦廠引進了2臺XMZ808/2000一U型高效自動壓濾機,該壓濾機結構更加合理,操作簡便,自動化程度較高,臺時處理能力由原來的12t/車提高到27t/車,生產效率大幅提升,經過在生產實際的摸索改進,從根本上解決了壓濾尾礦處理能力不足的問題,徹底消除了濃縮機溢流水“跑黑”現象,回水質量得到明顯提高。
XMZ808/2000一U高效自動壓濾機的特點分析
廂式全自動壓濾機是一種集電氣和液壓為一體的先進分離機械設備,由過濾、機架、自動拉板、電氣控制和液壓5部分組成。下面介紹機架部分、液壓部分和電氣控制部分的_丁作原理。
機架部分
機架是基礎設備,主要用于支撐過濾器和拉板機構,有止推板、壓板、缸體、主梁、底座等部件:活塞桿上的缸體推動壓板,將壓板與止推板之間的濾板壓在過濾介質上,使過濾室內達到一定壓力。
液壓部分
液壓部分對電氣控制起主導作用,在電氣控制系統中,通過液壓元件、氣缸和泵完成各種動作,實現自動壓縮、自動泄壓、自動釋放和高壓卸載等功能。由于消除了拉板車的液壓控制,新型壓濾機的液壓系統更加簡單。維護也更加容易。
電氣控制部分
作為控制中心,電氣控制系統部分主要由PLC(可編程邏輯控制器)、變頻器、空氣開關、斷路器、熱繼電器、中間繼電器、接觸器、按鈕、指示燈等組成。內部由定時器、計數器和一中間繼電器組成。自動壓濾機工作過程的轉換是基于可編程控制器的外部元件。外部由接近開關、限位開關、控制按鈕和電接點壓力表(壓力繼電器)完成內部和外部元件的轉換。T作過程可分為高壓卸料、松脫、取板、拉板、壓緊、填料和充填壓力。與原來的XMZ500/1500一UA型壓濾機相比,XMZ808/2000一U型高效自動壓濾機不但處理效率明顯提高,還有以下優點:
①濾板全部為聚丙烯材料,重量輕,濾板之間的密封效果好,杜絕了漏料、刺冒現象;
②變頻拉板系統根據推拉力控制拉板電機正反轉來實現取板和拉板。力度適中,準確可靠,延長了濾板的使用壽命;
③濾餅含水量低,可以根據入料濃度變化,合理設置保壓人料的時間,確保濾餅的質量;
④全自動卸料,大幅降低人工勞動強度。
改進
(1)進料泵采用變頻控制。在進料端安裝壓力變送器,在壓緊進料時,當壓力達到壓濾機的最佳進料壓力(0.6MPa)時,通過壓力變送器調節變頻器適當降低頻率,使礦漿壓力恒定在0.6MPa,穩定進料,既延長了進料泵的使用壽命,節省了電能,又避免了進料后期壓力過大造成的刺冒現象。
(2)運料皮帶聯鎖控制。壓濾機在卸料時,下皮帶及運料皮帶必須先運行,通過修改控制程序,卸料時,按下程序啟動按鈕,壓濾機下皮帶自動啟動,皮帶啟動后再進行后續卸壓和卸料動作,杜絕了堵料現象。
(3)濾液沉淀再利用。壓出的水被引到一個清水池內沉淀,沉淀后再進行循環利用,回水質量進一步提高,更有利于工藝的整體穩定。
經濟效益
機組投人生產后,整個壓濾系統節能效果明顯,生產尾礦消耗的電量由原來的2.25kW·h/t下降為1.77kW·h/t。以每年生產40萬t尾礦計算,每年可節電(2.25—1.77)X40=19.2萬kW·h。電價以0.65元/(kw·h)計算,則每年可節省19.2萬x0.65=12.48萬元人民幣。因此,使用XMZ808/2000-U型高效自動壓濾機,不但生產效率大大提高,而且每年節省電費12.48萬元人民幣。
結語
XMZ80812000一U型高效自動壓濾機有生產效率高、液壓系統簡潔、自動化程度高、維修量小等優點,在礦山尾礦壓濾處理方面有較高推廣應用價值。