引言
板框式壓濾機(jī)作為食品、化工企業(yè)常用的固液分離設(shè)備,以其構(gòu)造簡單、分離效率高而被廣泛使用。釩制品廠在沉淀工序所使用的APV濃漿是生產(chǎn)三氧化二釩、五氧化二釩的重要原料,必須經(jīng)過固液分離得到水分合乎要求的APV干粉。其物理特征是固體顆粒尺寸較小達(dá)到0.02 微米以下,液體含有害成分如鉀、鈉必須予以洗滌清除,液體具有一定黏度等等。壓濾效果取決于多方面因素,比如壓縮空氣壓力、濾布特性、壓濾工藝等。由于備件價格昂貴且組織困難,又無任何圖紙資料,隨著生產(chǎn)能力的不斷擴(kuò)大,越來越不適應(yīng)生產(chǎn)需要,故障頻繁,一旦發(fā)生故障對整個生產(chǎn)線的影響巨大。又考慮到生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,擬增設(shè)備機(jī)兩臺,而進(jìn)口整機(jī)價格高達(dá)180萬元/臺,是國產(chǎn)整機(jī)價格的3.6倍,所以有必要先期對其進(jìn)行國產(chǎn)化,成熟后可在擴(kuò)容增設(shè)備機(jī)時直接使用國產(chǎn)壓濾機(jī),可大大減少投資。因此,有必要對進(jìn)口壓濾機(jī)進(jìn)行國產(chǎn)化轉(zhuǎn)化.摸索合理的國產(chǎn)化設(shè)計(jì)制造、生產(chǎn)工藝優(yōu)化方案。由于現(xiàn)場位置有限,無法安裝專用進(jìn)料管道系統(tǒng),新增的壓濾機(jī)擬與原有進(jìn)口板框壓濾機(jī)共用一套進(jìn)料系統(tǒng),包括進(jìn)料泵、進(jìn)料管道閥門以及出液罐、壓縮空氣管道等。
板框壓濾機(jī)概
壓濾原理壓濾機(jī)構(gòu)由多塊帶凸凹紋路的濾板和濾框交替排列于機(jī)架而構(gòu)成。板和框一般制成方形,其角端均開有圓孔,這樣板、框裝合,壓緊后即構(gòu)成供濾漿、濾液或洗滌液流動的通道。框的兩側(cè)覆以濾布,空框與濾布圍成了容納濾漿和濾餅的空間。懸浮液從框上角的通道(位于框內(nèi))進(jìn)入濾框,固體顆粒被截留在框內(nèi)形成濾餅,濾液穿過濾餅和濾布到達(dá)兩側(cè)的板,經(jīng)板面從板的左下角旋塞排出。待框內(nèi)充滿濾餅,即停止過濾。如果濾餅需要洗滌,先關(guān)閉洗滌板下方的旋塞,洗液從洗板上角的通道(位于框內(nèi))進(jìn)入,依次穿過濾布、濾餅、濾布,到達(dá)非洗滌板,從其下角的旋塞排出。濾液的排出方式有明流和暗流之分,若濾液經(jīng)由每塊板底部旋塞直接排出,則稱為明流;若濾液不宜暴露于空氣中,則需要將各板流出的濾液匯集于總管后送走,稱為暗流。本文所述濾液的排出方式即為暗流方式。
濾布位于隔膜板和濾板之間,在兩層濾布通入需壓濾的濃漿后利用濾布的過濾特性實(shí)現(xiàn)固液分離。濾布的選擇對過濾效果很重要。一般可按物料的特性,即酸堿度、溫度、顆粒理化性質(zhì)等因素來選擇濾布的性質(zhì)和織法。最好能通過小樣試驗(yàn)的結(jié)果來進(jìn)行選擇。常用濾布材質(zhì)的特性表如表1所示。壓濾過程原理如圖3所示。
板框壓濾機(jī)的特點(diǎn)
優(yōu)點(diǎn)結(jié)構(gòu)簡單:造價低;過濾面積大;輔助設(shè)備少:動力消耗低。
缺點(diǎn)由于是間歇操作,因此效率較低。同時,如果無專用的供氣設(shè)備,則壓縮空氣的壓力不易保證,從而影響壓濾過程的出水效果。此外,由于使用板框壓濾機(jī)進(jìn)行固液分離的混合物一般都具有較強(qiáng)的黏性,因此壓濾結(jié)束后濾布總會有濾餅殘留,不易清洗。
改進(jìn)型板框壓濾機(jī)結(jié)構(gòu)功能
特性和用途經(jīng)過慎重選型,采用自動廂式壓濾機(jī)作為改進(jìn)型。該機(jī)型是間隙操作的加壓過濾設(shè)備,應(yīng)用于固液兩相的分離。
壓濾機(jī)工作循環(huán)壓濾機(jī)工作循環(huán)可見。正吹風(fēng)是指在濾布與隔膜板之間通入壓縮空氣,通過隔膜板的變形擠壓濾餅,反吹風(fēng)是指在濾布與濾餅之間通入壓縮空氣,可以達(dá)到簡單清洗濾布、加速濾液通過濾布的效果。交叉洗滌是指通過濾板左上角進(jìn)水、右下角出水,濾板右上角進(jìn)水、左下角出水的洗滌方式,更加徹底地進(jìn)行濾餅洗滌,適用于對鉀、鈉成分控制要求較高的場合。
改進(jìn)型壓濾機(jī)試車調(diào)試、改進(jìn)
方案制定經(jīng)過仔細(xì)分析,以進(jìn)口設(shè)備的常規(guī)操作步驟為依據(jù),結(jié)合現(xiàn)場工人實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),制定了詳細(xì)的壓濾機(jī)工作步驟方案,以及壓榨過程中出水口進(jìn)氣口設(shè)置方案。方案組合含水量為最低,雖仍未能達(dá)到20%的指標(biāo),但證明在保持整機(jī)結(jié)構(gòu)和管線的前提下,合理設(shè)置壓榨和反吹時間以及交替次數(shù)是提高工作效率的主要途徑。據(jù)此進(jìn)行的對整機(jī)結(jié)構(gòu)和管線的改進(jìn)后調(diào)試,也應(yīng)按照這一思路進(jìn)行。根據(jù)現(xiàn)場操作經(jīng)驗(yàn)和觀察出液量的大小,在進(jìn)行一次反吹出液后不立即進(jìn)行下次壓榨,而是再進(jìn)行一次反吹出液操作時,初期仍有大量濾液排出,由此判斷,濾室內(nèi)排出的濾液仍有一大部分停留在膠板表面與濾布之間,由于小顆粒通道阻塞、吹掃力度不足、系統(tǒng)內(nèi)壓保持的原因,不能因重力和吹掃排向出液孔,吹掃停止后又迅速回滲至濾餅,如此反復(fù),濾餅內(nèi)水分始終不能排盡,造成含水量不能達(dá)標(biāo)。
改進(jìn)型主要設(shè)計(jì)缺陷分析通過9次帶料實(shí)驗(yàn),結(jié)合現(xiàn)場分析和工人經(jīng)驗(yàn)依據(jù),排除壓縮空氣壓力不足,APV濃漿黏度波動造成進(jìn)料不足、濾餅過薄等外部因素,證明改進(jìn)型存在較為嚴(yán)重的缺陷,是導(dǎo)致含水量無法達(dá)標(biāo)的直接原因,缺陷主要集中在以下幾個方面:
1.濾板凸臺數(shù)量及位置從濾板結(jié)構(gòu)可知,原設(shè)計(jì)濾板有均布的八個凸臺,主要作用是在機(jī)構(gòu)壓緊時對濾板提供受力支撐點(diǎn),避免濾板在重壓下變形。由于其數(shù)景太多,位置過于均勻,導(dǎo)致隔膜板和濾布在濾室內(nèi)的變形程度受到極大限制,對濾餅的擠壓不充分,濾液壓出量因此降低,濾餅含水量居高不下。
2.隔膜板小顆粒通道阻塞根據(jù)壓榨過程中出水量很少、反吹風(fēng)過程初期出水量較大的現(xiàn)象判斷,由于小顆粒受壓后變形較大,顆粒高度被壓迫,其間的濾液通道被阻塞,導(dǎo)致壓榨過程中濾液穿過濾布后仍大量滯留在隔膜板小顆粒通道中,沒有匯集到濾板下方的暗流出水孔,出水量較小。反吹風(fēng)時,由于通入的壓縮空氣使濾餅離開小顆粒表面,小顆粒通道得以恢復(fù)通暢,因此初期會大量出水,但大部分的濾液仍被濾餅回吸。如此反復(fù),雖調(diào)整各動作時間和出水口設(shè)置,水分仍不能被有效濾出。因此,使用具有一定彈性的丁腈橡膠材質(zhì)制作的隔膜板及其表面的小顆粒,雖然能夠在受到背面壓力時能發(fā)生有效的彈性變形,達(dá)到對濾餅進(jìn)行擠壓的目的,但也因其彈性變形,造成小顆粒高度被壓縮,通道阻塞,濾液濾出后隨壓力減小或消失又被回吸。
3.出液孔尺寸判斷濾板、壓縮板下角的出液孔明顯偏小,直觀表現(xiàn)為延長反吹時間后出液仍持續(xù)不斷,除上一條原因所致外,證明出液管路內(nèi)的大量濾液未能及時排出,如單純延長出液時間,則造成系統(tǒng)內(nèi)壓損失,同時也延長了系統(tǒng)操作時間,不利于經(jīng)濟(jì)高效運(yùn)行。
4.進(jìn)料管道積料拉開板框后,發(fā)現(xiàn)各板中心進(jìn)料口部位積料嚴(yán)重,原因是濃漿進(jìn)入濾室開始洗滌程序后,由于重力作用流向進(jìn)料口并造成積料。積料對于整機(jī)濾餅含水量的影響是比較大的,因?yàn)樵趬赫ズ痛碉L(fēng)過程中,含水量約為65%的積料幾乎沒有受到積壓和吹干,在卸料后含水均混入濾餅中,造成濾餅整體含水量居高不下。綜上所述,整機(jī)在設(shè)計(jì)方面存在較大缺陷,沒有充分考慮到水分含量20%以下對常規(guī)設(shè)計(jì)思路改進(jìn)的要求,需要做較大的改動,才能從硬件上保證整機(jī)性能。
試探性改進(jìn)
針對原設(shè)計(jì)存在的上述四個方面的缺陷,利用現(xiàn)有條件和經(jīng)驗(yàn),對其進(jìn)行了如下改進(jìn):
1.濾板凸臺手工鏟除第1、第11、第22塊濾板,第2、第12、第23塊壓縮板上共24個凸臺,保證此處膠板及濾布的變形程度。試車后此三塊濾餅的水分含量平均值為23.88%,中間處濾餅含水量更是達(dá)到了21.5%的水平。結(jié)果證明,凸臺數(shù)量及分布在極大程度上影響了整機(jī)壓榨和出水能力,但在濾板、壓縮板現(xiàn)有材質(zhì)性能的前提下,全部鏟除一半的凸臺勢必影響整機(jī)壓緊后的受力,會對整機(jī)安全運(yùn)行造成直接威脅。因此,必須對濾板、壓縮板進(jìn)行重新設(shè)計(jì),采用強(qiáng)度指標(biāo)更高的材料進(jìn)行設(shè)計(jì)制造,才能從根本上滿足結(jié)構(gòu)需要。
]2 .出液孔尺寸針對濾板、壓縮板下角的出液孔偏小的缺陷,選取第3、第13、第21塊濾板,第4、第14、第22塊壓縮板下角的出液孔進(jìn)行了手工擴(kuò)孔。試車結(jié)果此三處濾餅的含水量平均值達(dá)到了22.45%,且卸料后濾布表面的干燥情況明顯好于其它位置。結(jié)果證明擴(kuò)大出液孔尺寸,對加速濾液排出具有良好的效果,但不宜超過中50衄,否則會對內(nèi)壓造成巨大損失。考慮到濾板、壓縮板被身材質(zhì)強(qiáng)度的因素,再由于濾板、壓縮板下角剩余尺寸不足,因此沒有進(jìn)一步大面積地?cái)U(kuò)孔。
3 .框內(nèi)布料器針對進(jìn)料管道積料的缺陷,設(shè)計(jì)制作了PVC材質(zhì)的框內(nèi)布料器,通過螺紋連接安裝在進(jìn)料口上(見圖6所示),取得了一定的效果,但縮小了進(jìn)料口尺寸,且缺口方向不一,極易造成進(jìn)料時噴料,和濃漿分布不均,不利于整機(jī)性能的發(fā)揮,因此需重新在板框上設(shè)計(jì)螺栓孔以均勻一致地安裝框內(nèi)布料器。
4.壓力測量及控制進(jìn)口機(jī)在進(jìn)風(fēng)口、主推板內(nèi)側(cè)均裝有壓力傳感器,隨時將內(nèi)壓參數(shù)傳回PLC,并聯(lián)鎖主推油缸進(jìn)行補(bǔ)壓,實(shí)現(xiàn)了動態(tài)的壓力補(bǔ)償,從而能實(shí)現(xiàn)整機(jī)的高效運(yùn)行,避免不必要的壓力損失和操作時間損失。而國產(chǎn)機(jī)只是在主推油缸出口設(shè)有一塊壓力表,且未與主推油泵聯(lián)鎖,不能自動進(jìn)行推力補(bǔ)壓,內(nèi)壓損失較大,影響了整機(jī)效率。此外,在洗滌操作時,進(jìn)口機(jī)能實(shí)現(xiàn)洗滌液排出的同時反復(fù)擠壓濾餅,進(jìn)行壓榨之前的預(yù)壓緊,保證了濾餅厚度。而國產(chǎn)機(jī)由于PLC設(shè)計(jì)控制點(diǎn)不足,無法實(shí)現(xiàn)這一動作,濃漿一次打入濾室后不再有再充滿的機(jī)會,濾餅厚度受制于濃漿來料黏度的程度較大,含水量波動較為劇烈。
5.框內(nèi)布料器進(jìn)口機(jī)的中間進(jìn)料口設(shè)計(jì)了框內(nèi)布料器,且用內(nèi)六角螺栓固定在濾板、壓縮板上,布料方向一致,安裝方便快捷,有效地實(shí)現(xiàn)了濃漿流下時繞開進(jìn)料口從而避免了積料現(xiàn)象,既保證了濾餅整體含水量,也大大減輕了工人清理積料的勞動強(qiáng)度。更為重要的是,框內(nèi)布料器凸臺起到了加強(qiáng)濾板、壓縮板強(qiáng)度的作用,中心支承所產(chǎn)生的受力點(diǎn)分擔(dān)了板上凸臺的受力,使得板上凸臺數(shù)量減少成為可能,進(jìn)而改善了隔膜板與濾布的鼓脹程度,提高了壓榨效率。
6. 材質(zhì)選用國產(chǎn)機(jī)隔膜板上附著的小顆粒是為橡膠材質(zhì),硬度不足,當(dāng)隔膜板受壓后鼓脹時,其與濾餅之間巨大的壓力使得小顆粒變形,顆粒之間形成的通道即不復(fù)存在,濾液滲過濾布后無法通過此通道完全排出,當(dāng)受壓停止時又迅速回滲至濾餅,也是造成濾餅含水量高的重要原因。相比之下,進(jìn)口機(jī)隔膜板上小顆粒突起材質(zhì)為硬質(zhì)工程塑料,內(nèi)壓2.5MPa時仍能保持原有突起狀態(tài),保證了濾液排出通道的通暢,避免了濾液回滲,壓濾效率得到保障。此外,進(jìn)口機(jī)大部分構(gòu)件材質(zhì)為不銹鋼,在高溫、強(qiáng)酸環(huán)境下使用壽命得到了保證,而國產(chǎn)機(jī)過于追求造價節(jié)省,選用的構(gòu)件材質(zhì)大部分為普通碳鋼,經(jīng)過一段時間的運(yùn)行后銹蝕加劇,在縮短使用壽命的同時又增加了更換構(gòu)件后重新調(diào)整的難度,實(shí)屬得不償失.
總體改進(jìn)實(shí)施
根據(jù)上述試探性改進(jìn)的實(shí)施效果,制定了全面改進(jìn)方案,聯(lián)系設(shè)備制造廠家對原型機(jī)設(shè)計(jì)進(jìn)行了相應(yīng)的改進(jìn),重新設(shè)計(jì)并制作了壓縮板、過濾板和隔膜板,著重對隔膜板進(jìn)行了材質(zhì)改進(jìn),其表面小顆粒突起采用了硬質(zhì)工程塑料成型、覆蓋于橡膠質(zhì)地隔膜板之上的新工藝,既保證了隔膜板變形的有效性,又保證了小顆粒突起的強(qiáng)度,從根本上解決了濾液回吸問題。此外,對影響過濾效果的其它問題也都一并做了改進(jìn):a.重新設(shè)計(jì)制造濾板、壓縮板,使濾板中部凸臺數(shù)目和位置更為合理;
b.改造控制系統(tǒng)相關(guān)線路,使進(jìn)料、洗滌、反吹風(fēng)三個步驟與舊板框相分離,提高兩套設(shè)備的綜合生產(chǎn)效率;
c.增加框內(nèi)布料器,避免進(jìn)料管道積料:
d.增加濾板下部出液孔數(shù)量,并增大出液孔尺寸一倍以上(由現(xiàn)有的由10衄達(dá)到由40mm),加快出液速度;
e.主推油缸增加壓力測量點(diǎn),在系統(tǒng)內(nèi)壓損失后自動補(bǔ)壓,保持恒定的內(nèi)壓水平;
f.采用高硬度工程塑料替代橡膠制作隔膜板表面小突起顆粒,保證其濾液排出通道的暢通,避免濾液回滲。由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,改進(jìn)后的壓濾機(jī)壓濾效果十分理想,達(dá)到了20%-25%的水分要求,改進(jìn)思路和方案取得了明顯的效果。但由于國內(nèi)對于高硬度工程塑料小顆粒成型技術(shù)尚不成熟,因此改進(jìn)后的隔膜板仍為國外進(jìn)口。
結(jié)論
通過前后數(shù)次、歷時兩年的實(shí)驗(yàn)改進(jìn),80%以上的改進(jìn)型板框壓濾機(jī)現(xiàn)已投入正常運(yùn)行。通過實(shí)驗(yàn)改進(jìn)過程,可以得出以下結(jié)論。
1 .國產(chǎn)大型板框壓濾機(jī)在改進(jìn)主要功能部件材質(zhì)的基礎(chǔ)上,能夠勝任濾餅水分含量要求在20%左右的固液分離工作:
2.實(shí)驗(yàn)證明,保持隔膜板暗流通道的暢通,是保證壓濾效果的關(guān)鍵因素。對于過濾面積≥100 mz、過濾壓力≥1 MPa的大型壓濾機(jī)來說,為確保隔膜板暗流通道的暢通,隔膜板及其所附著的小顆粒突起結(jié)構(gòu)必須分別采用橡膠和工程塑料制作成型:
3.實(shí)驗(yàn)證明,機(jī)架左下出水口開、右下出水口關(guān)閉、壓板右側(cè)面及上部進(jìn)氣口進(jìn)氣的各介質(zhì)管道設(shè)置方法,結(jié)合進(jìn)料、洗滌各持續(xù)10分鐘、壓榨15分鐘一反吹風(fēng)5分鐘交替8次左右的運(yùn)行方案,能夠取得理想的過濾效果;
]4.釩專業(yè)化大型板框壓濾機(jī)的研制,應(yīng)充分關(guān)注于諸如布料均勻、隔膜板變形程度、濾液通道等關(guān)鍵因素,同時應(yīng)借鑒國外同類設(shè)備在內(nèi)壓監(jiān)測及補(bǔ)償?shù)纫蛩氐某墒旒夹g(shù)。