引言
采用氨堿法生產(chǎn)純堿,其中濕法蒸餾廢液輸送至渣場(chǎng)。鑒于當(dāng)前環(huán)保形勢(shì),此廢液處理模式已不能滿足公司需求,依托集團(tuán)循環(huán)經(jīng)濟(jì),公司減排車間新建堿渣一期工序,主要利用澄清桶對(duì)廢液稠厚后進(jìn)行固液分離,其中堿性固體物質(zhì)送至熱電公司作煙道脫硫劑。項(xiàng)目投用后取得了一定效果,但由于熱電公司脫硫劑用量有限,仍有大部分固體物質(zhì)隨清液一同排至渣場(chǎng)。通過走訪調(diào)研其他公司處理廢液方式、查找相關(guān)資料,決定利用減排車間現(xiàn)有13臺(tái)鹽泥板框壓濾機(jī)處理堿渣一期稠厚泥。
板框壓濾機(jī)
工作方式壓濾機(jī)主要工作方式為廢液經(jīng)加壓泵由尾部濾板中間入料孔進(jìn)入板框壓濾機(jī),分布到各濾布濾室之間,通過濾布兩側(cè)壓力差,進(jìn)行固、液分離。固體顆粒由于濾布的阻擋滯留在濾室內(nèi),濾液則穿透濾布經(jīng)濾板排水孔排出,采用分組聯(lián)合供料方式作業(yè),既一臺(tái)入料泵對(duì)應(yīng)多臺(tái)壓濾機(jī),壓濾過程分為入料、升壓、保壓、卸料四個(gè)階段,當(dāng)開始入料時(shí),啟動(dòng)入料泵,閥門稍開,保證平穩(wěn)入料,避免發(fā)生噴濺現(xiàn)象,直至濾腔充滿物料,進(jìn)入升壓階段需進(jìn)一步加大閥門開度,提升入料總管壓力,保證濾餅壓實(shí)成型,升壓階段入料總管壓力達(dá)到一定程度不再變化時(shí),進(jìn)入保壓階段,維持此壓力一段時(shí)間后,進(jìn)入卸料階段,首先關(guān)閉入料閥門,開啟泄壓閥門進(jìn)行泄壓,松開壓緊裝置,進(jìn)行人工卸料。因此壓濾過程到達(dá)不同階段需崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)調(diào)節(jié)閥門改變進(jìn)液量,來(lái)保證壓濾機(jī)正常完成整個(gè)壓濾流程,由于壓濾機(jī)臺(tái)數(shù)多,且各機(jī)所處階段不盡相同,職工需頻繁進(jìn)入調(diào)節(jié)閥門,勞動(dòng)強(qiáng)度較大,又因同一組壓濾機(jī)處于不同階段,導(dǎo)致此供料方式各機(jī)間相互影響,壓力波動(dòng)大,若人工調(diào)節(jié)跟蹤不及時(shí),需經(jīng)常通過延長(zhǎng)保壓時(shí)間來(lái)保證壓濾效果,單次壓濾周期長(zhǎng),造成板框壓濾系統(tǒng)生產(chǎn)效率降低。雖然后續(xù)通過加裝入料調(diào)節(jié)閥,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,但各機(jī)間的相互影響依然存在,而且調(diào)節(jié)閥過流部件損壞率較高。隨著以后堿渣壓濾提產(chǎn)增量項(xiàng)目實(shí)施,未來(lái)17臺(tái)壓濾機(jī)全部用于堿渣處理時(shí),人工需求將進(jìn)一步增加。
研究攻關(guān)方向
板框壓濾機(jī)廣泛用于污泥及化工渣漿廢液處理,機(jī)體趨于大型化,隨著自動(dòng)控制設(shè)備及技術(shù)的不斷成熟應(yīng)用,板框壓濾工藝逐步向?qū)崿F(xiàn)全過程自動(dòng)化方向發(fā)展,以節(jié)省大量人工投入。對(duì)板框壓濾工藝進(jìn)行優(yōu)化及自動(dòng)控制技術(shù)研究攻關(guān),將供料方式改為一機(jī)一泵配套運(yùn)行,避免各機(jī)間的相互影響,取消單機(jī)入料閥、泄壓閥及調(diào)節(jié)閥,改進(jìn)DCS系統(tǒng)控制,實(shí)現(xiàn)單機(jī)循環(huán)全程自動(dòng)化,提高生產(chǎn)效率,從根本上減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,降低人工成本。因此改變目前板框壓濾多機(jī)聯(lián)合供料工藝模式為單機(jī)單泵配套運(yùn)行模式;單機(jī)循環(huán)操作控制方式變閥門或調(diào)節(jié)閥切換、節(jié)流控制為單一入料泵變頻控制,簡(jiǎn)化工藝操作流程;卸料過程應(yīng)用自動(dòng)卸料裝置;開發(fā)DCS自動(dòng)控制程序,實(shí)現(xiàn)入料、升壓、保壓、卸料全程自動(dòng)化操作及穩(wěn)定控制。
單機(jī)單泵及自動(dòng)化模式
以7#壓濾機(jī)為試驗(yàn)對(duì)象進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),對(duì)其工藝流程進(jìn)行改造,配置單獨(dú)入料管線DN125,將入料泵80ZJ-42(55kW)改為100LZ-Ⅱ(90kW),并在入料管線加裝流量計(jì)、壓力表,利用變頻調(diào)節(jié)各階段入料流量。單機(jī)單泵流程投用后,壓濾機(jī)單次壓濾周期縮短,卸料時(shí)只需將變頻降低至為零,不再使用泄壓閥進(jìn)行泄壓,并且全程利用變頻進(jìn)行調(diào)節(jié),無(wú)需動(dòng)作調(diào)節(jié)閥,因此取消了原設(shè)計(jì)泄壓閥以及入料調(diào)節(jié)閥。我公司自主開發(fā)了壓濾機(jī)自動(dòng)控制程序,主要利用DCS程序模塊,將入料泵變頻與入料壓力以及流量進(jìn)行聯(lián)鎖來(lái)控制入料、升壓、保壓三個(gè)階段的進(jìn)料流量、壓力、時(shí)間,實(shí)現(xiàn)壓濾機(jī)入料、升壓、保壓、卸料各階段的全自動(dòng)調(diào)節(jié)。
運(yùn)行后的效果
7#壓濾機(jī)運(yùn)行效果評(píng)價(jià)良好,試運(yùn)行期間積極摸索系統(tǒng)操作參數(shù),逐步優(yōu)化、改進(jìn)了工藝流程及設(shè)備,后續(xù)完成了其他壓濾機(jī)工藝、設(shè)備的優(yōu)化改造,并增加自動(dòng)控制程序。聯(lián)鎖投用,以時(shí)間(可設(shè)定)為基準(zhǔn)將進(jìn)料分為三個(gè)階段,即入料、升壓、保壓,第一階段(入料),入料泵以給定變頻值啟動(dòng),按照第一階段的流量基準(zhǔn)值與修正值之和作為頻率調(diào)節(jié)給定值進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),當(dāng)漿料基本充滿濾腔進(jìn)入第二階段;第二階段(升壓)按照第二階段的基準(zhǔn)值與修正值之和作為頻率調(diào)節(jié)給定值進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),設(shè)定升壓時(shí)間,在此階段運(yùn)行中當(dāng)入料壓力大于0.15MPa時(shí),按照一次觸發(fā)流量設(shè)定基準(zhǔn)值作為頻率調(diào)節(jié)給定值進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),同時(shí)在第二階段,出現(xiàn)一次頻率大于28Hz或出現(xiàn)一次入料壓力大于0.62MPa時(shí),提前進(jìn)入第三階段(保壓),當(dāng)?shù)竭_(dá)設(shè)定保壓時(shí)間觸發(fā)進(jìn)入保壓階段條件時(shí),以給定頻率恒定輸出入料,當(dāng)入料流量小于設(shè)定值時(shí)觸發(fā)準(zhǔn)備卸料報(bào)警,保壓10min,泄壓后,進(jìn)行自動(dòng)卸料。通過不斷嘗試對(duì)壓濾機(jī)入料流量以及時(shí)間的設(shè)定進(jìn)行調(diào)整,目前單機(jī)單泵壓濾機(jī)最快可達(dá)105min一車,較未改造之前且縮短了20min。查定結(jié)果顯示每臺(tái)壓濾機(jī)每班增加卸料近1車,壓濾機(jī)效率提高16%。
結(jié)語(yǔ)
通過對(duì)壓濾機(jī)單機(jī)單泵的改造,解決了各機(jī)組間相互影響的問題,自動(dòng)化控制程序的投用,提高了自動(dòng)化水平,職工勞動(dòng)強(qiáng)度大幅度降低,并且為后續(xù)機(jī)組改造提供了有力支撐。