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澳爐尾氣處理板框壓濾機(jī)在試生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題及解決辦法

分類:技術(shù)文獻(xiàn) 483

前言

澳斯麥特爐煙氣經(jīng)過余熱鍋爐吸收余熱表面冷卻器冷卻煙溫3390m!布袋收塵器除塵.進(jìn)入一級湍沖洗滌器噴淋降溫、除塵,再進(jìn)二級湍沖洗滌器加石灰石乳液噴淋脫硫產(chǎn)生循環(huán)液的處理,加石灰石乳液脫硫.循環(huán)一段時間后,循環(huán)液比重增大.脫硫效果降低.必須不斷加石灰石乳液更新循環(huán)液.保持脫硫效率.更換出的循環(huán)液是廢棄物,不能直接外排,怎樣處理呢?固液分離的方法很多,根據(jù)澳麥特爐煙氣脫硫的具體情況。

選用方法板框壓濾機(jī)過濾

此方法的特點(diǎn)是:

(1)結(jié)構(gòu)簡單,操作方便;

(2)同期短,能耗低,過濾面積選擇余地大;

(3)占地面積小;

(4)一次性投資;

(5)固液分離效果好,是回收渣或液的好方法;

本文對試生產(chǎn)過程中板框壓濾機(jī)的使用情況及出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,并提出解決的辦法和建議

板框壓濾機(jī)的工作原理及技術(shù)操作要求

工作原理所選板框壓濾機(jī)是集機(jī)、電、液于一體的先進(jìn)分離機(jī)械產(chǎn)品。它由機(jī)架、過濾部件、液壓系統(tǒng)、電器控制系統(tǒng)四大部份組成。由油缸活塞推動壓緊板,形成的一個個的過濾單元一濾室開始過濾時,料液在進(jìn)料泵的推動下,經(jīng)止推板的進(jìn)料口進(jìn)入各濾室內(nèi),料液借進(jìn)料泵產(chǎn)生的壓力,借助過濾介質(zhì)(濾布)過濾的作用進(jìn)行固液分離固體留在濾室內(nèi)形成濾餅。濾液穿過濾布從水響或出液閥排出為使濾餅含水率更低,在完成過濾作業(yè)后,停止壓入料液,改從洗滌口通入壓縮空氣,進(jìn)行壓干液壓系統(tǒng)通過驅(qū)動壓緊板和松開壓緊板的動力裝置。以及配備的油泵及各控制閥來進(jìn)行工作,分為手動換向,自動換向,手動保壓,自動保壓等。

主要技術(shù)參數(shù)及操作要求

壓濾機(jī)的工作流程為:壓緊板框一壓料過濾一沖氣干燥一松開板框一拉板卸料:

(1)最大工作壓力(進(jìn)料、壓縮空氣)<0.4MPa;最大工作溫度80%:最大液壓保護(hù)壓力25MPa:油缸最大有效行程550m:油缸直徑200mm。

(2)操作要求:嚴(yán)格按技術(shù)參數(shù)操作,壓濾機(jī)自動和手動程序的轉(zhuǎn)換必須在停止?fàn)顟B(tài)下進(jìn)行,切忌在油泵工作的情況下轉(zhuǎn)換程序,否則會把設(shè)置的程序搞亂不允許開兩臺泵同時進(jìn)液進(jìn)液時,不允許超行程運(yùn)行,設(shè)備一定要在檢查完好正常的情況下進(jìn)行工作,

實(shí)際生產(chǎn)情況

按設(shè)計工藝要求,一級湍沖洗滌器循環(huán)液,用離心機(jī)處理,二級湍沖洗滌器循環(huán)液用4臺過濾面積為100平方的壓濾機(jī)過濾。設(shè)備設(shè)置為2臺過濾,2臺備用剛開始使用,比較正常,離心機(jī)一個班開動12次,板框平均一個班過濾一框,只是一級循環(huán)液呈酸性,刺鼻,對操作人員和環(huán)境有影響,運(yùn)行一段時間后.由于操作不規(guī)范、技術(shù)參數(shù)控制不好、維護(hù)保養(yǎng)跟不上,沒有備品備件更換,加上其他特殊情況,使板框壓濾機(jī)負(fù)荷過重.帶病作業(yè)出現(xiàn)的主要問題是:

(1)操作不規(guī)范.沒有掌握技術(shù)參數(shù).不按操作規(guī)程進(jìn)行操作,主要表現(xiàn)在,壓緊板框前,不檢查設(shè)備,該關(guān)的閥門不關(guān),該開的閥門不開,濾布不平整,壓緊過程中在油泵工作的狀態(tài)下轉(zhuǎn)換程序,手動操作時.不注意觀察壓力表.板框是否壓緊都不知道進(jìn)液壓力和沖氣壓力經(jīng)常超過技術(shù)參數(shù),有的進(jìn)液和沖氣交叉進(jìn)行,有的進(jìn)液和沖氣不按要求先開1/3的閥門,而是一次開完,使板框突然受壓膨脹。

澳爐尾氣處理板框壓濾機(jī)在試生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題及解決辦法-板框廂式隔膜壓濾機(jī)

(2)沒有堅持每班清洗濾布.定期對潤滑部位進(jìn)行清潔.加油。

(3)卸料不干凈,濾布不拉平就壓緊進(jìn)料,造成噴液,或?yàn)V布損壞。

(4)沒有定機(jī)、定員、專人管理,責(zé)任心不強(qiáng),出現(xiàn)問題互相推委,得不到及時解決。

(5)手動控制和自動控制,手動換向和自動換向,沒有按要求在停機(jī)狀態(tài)下進(jìn)行,導(dǎo)致控制程序錯亂。

(6)超行程運(yùn)行,撞壞行程開關(guān)、小車開關(guān),特別在手動操作時,人不在設(shè)備旁控制操作,使板框不到行程或超行程運(yùn)行,不到行程,板框未壓緊,進(jìn)液時噴料,超行程運(yùn)行,液壓工作壓力過大,板框拉不開。

(7)在試生產(chǎn)期間,出現(xiàn)布袋燒毀時,大量煙塵進(jìn)入一級湍沖洗滌器,離心機(jī)處理不完,改用兩臺板框過濾,同時二級循環(huán)液量隨之增大,兩臺板框過濾,每班平均壓56框,運(yùn)行負(fù)荷大,工作時間長,即使板框破損,備件跟不上,都得堅持過濾。

整改措施和建議

針對存在問題.在澳斯麥特爐整改時.板框進(jìn)行徹底檢查、修理和更換

(1)對操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),糾正錯誤操作,強(qiáng)調(diào)技術(shù)參數(shù)和工作壓力,嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作。

(2)請廠家技術(shù)人員到現(xiàn)場,對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),潤滑部位的清潔,主軸箱更換油等進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

(3)對板框進(jìn)行徹底清理、檢修,小車?yán)蹇蜴湕l清洗.不能用的更換,濾布全部換下清洗,壞的更換;板框一塊一塊的檢查,壞的更換,清除板框軌道上和機(jī)身的濾渣.使軌道水平、干凈:檢查更換出液口的水嘴,保證全部完好。

(4)理順進(jìn)液管,減少管道阻力,改造出水管道,接入高砷污水溝增加集液槽,使未拉走的濾餅不受下一框的濾液浸濕,接高壓風(fēng),幫助卸料。

(5)訂購備品備件,配齊板框,輪換過濾,減輕每臺板框的負(fù)荷,堅持清洗濾布,維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備。

(6)制定板框壓濾機(jī)的維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程。定機(jī)定人。專人操作。堅持每班交班前清洗濾布。清潔設(shè)備。發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)班處理,保證設(shè)備清潔完好交班。

(7)收塵系統(tǒng)改造后,大大提高了干式效率,調(diào)整了工藝參數(shù),減輕了一、二級湍沖洗滌器的運(yùn)行負(fù)荷.板框壓濾機(jī)達(dá)到設(shè)計要求每班過濾12框的要求。使運(yùn)行正常,可見,板框壓濾機(jī)的操作關(guān)鍵于,操作責(zé)任心強(qiáng),卸料干凈,堅持每班清洗濾布.保持板框不損壞:合理選擇濾布通過整改和培訓(xùn)操作人員.增強(qiáng)了操作員工的責(zé)任心設(shè)備事故減少了,板框運(yùn)行正常,能適應(yīng)生產(chǎn),特別在布袋燒壞,煙塵大量進(jìn)入循環(huán)液時,因煙塵含錫高,循環(huán)液經(jīng)板框過濾,回收含錫濾餅,減少金屬流失,為分公司換回不少損失。

進(jìn)一步解決的問題

(1)操作不認(rèn)真,濾布清洗、更換不及時;

(2)進(jìn)液壓力.干燥壓力控制不好:

(3)石灰石液粘結(jié)在濾布上,難清洗,而且顆粒大、緊硬,壓干時,容易損壞濾布;

(4)卸濾餅困難.勞動強(qiáng)度大;

結(jié)語

建議改用石灰乳取代石灰石乳做吸收劑在試生產(chǎn)期間,澳斯麥特爐驗(yàn)收監(jiān)測時.用石灰乳液作為二氧化硫的吸收劑,吸收二氧化硫的效果好,渣量少,過濾快,易壓干,不粘濾布,卸料容易,清洗方便,更主要的是不易損壞濾布,建議采用石灰乳液吸收二氧化硫,有利于整個煙氣洗滌吸收系統(tǒng)的運(yùn)作,板框過濾機(jī)在澳斯麥特爐煙氣治理系統(tǒng)的生產(chǎn)實(shí)踐證明,過濾過程固液分離效果好,工作周期短、省時間、效率高,不造成二次污染環(huán)境.是一種有效的過濾設(shè)備。但在試生產(chǎn)過程中,由于沒有充分了解設(shè)備性能.沒有嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)以及操作管理方面和物料性質(zhì)方面的原因,出現(xiàn)不少問題。,雖然經(jīng)過整改有了較大的改進(jìn),但仍存在一些問題,還有待于不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步加強(qiáng)操作管理。

 

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