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高效板框式壓濾機在礦尾礦應用

分類:技術文獻 485

項目

國內某礦山具備年 500 萬噸的采選綜合生產能力。其采礦方式采用 無底柱分段崩落法,該采礦方法廢石混入率高達 15%~20%。隨著采礦水平的下移,此比例也隨之略有提高。其二期設計尾礦用 大型隔膜泵輸送至 38 公里以外的山景尾礦庫堆存。隨著國家安全、環保要求的提高,原設計的二期尾礦庫 進一步征地幾無可能,尾礦庫的庫容嚴重不足,按目前尾礦排放 量,尾礦庫只能再使用 3 年。礦山尾礦庫庫容不足與濕尾排放量 逐年增加的矛盾日益突出,尾礦問題直接關系到公司的生存,盡快開展尾礦綜合利用,探索出一條適合尾礦實 際,符合國家目前產業政策和管理要求的尾礦處置路徑,減少濕 尾礦入庫量 , 延長現有尾礦庫服務年限,刻不容緩。

礦尾礦性質及前期開展尾礦利用情況

礦濕尾礦主要有兩種 :一是重選濕尾,二是降磷尾礦。 重選濕尾和降磷尾礦混合稱為綜合尾礦,重選濕尾和降磷尾礦 二者的礦物組成類似,鐵品位略有差別。 綜合尾礦中主要鐵礦物有赤鐵礦、菱鐵礦、少量黃鐵礦和 磁鐵礦。主要脈石礦物為碳酸鹽(白云石、方解石)、石英、高嶺 石、長石、透輝石、綠泥石、石榴石、磷灰石等。鐵品位 18.49%, 有用鐵礦物主要是赤鐵礦、菱鐵礦,磁性鐵鐵品位 0.4%。雜質主 要是 SiO2 和 CaO,含量分別為 27.68%、12.80%,S 品位 1.20%、 P 品 位 0.634 %。綜 合 尾 礦 粒 度 微 細,其 中 +0.9mm0.04%,- 0.0335mm67.72%,平均粒度 0.042mm。 重選濕尾主要為預選工序洗礦產生,主要為井下原生泥,高 嶺石含量較高,鐵品位偏低,為 14%~16%。其鐵礦物主要由赤 褐鐵礦和菱鐵礦組成,少量黃鐵礦、磁鐵礦,微量褐鐵礦,脈石 礦物主要為碳酸鹽(白云石、方解石)、石英、高嶺石、長石、透 輝石、石榴石和磷灰石等。 降磷尾礦鐵礦物多呈連生體形態賦存在尾礦中,主要為赤 褐鐵礦和菱鐵礦組成,少量黃鐵礦、磁鐵礦,微量褐鐵礦,鐵品 位為 19%~22%。脈石礦物主要為碳酸鹽(白云石、方解石)、石 英、高嶺石、長石、透輝石、石榴石和磷灰石等。降 磷 尾 礦 品 位 21.95%,-200 目 占 64.75%,-400 目 鐵 品 位 26.45%,占有率為 53.75%。說明降磷尾礦是以細粒級組成為主。

礦前期開展尾礦回收利用情況介紹

礦業公司一直致力于濕尾礦的回收再利用,先后開展 了微晶玻璃、尾礦制磚和固化干堆的研究實驗。早在 2009 年便 開始將粗粒尾礦回收利用做為水泥鐵質校正劑外銷,但僅限于 粗粒級濕尾的回收利用。從尾礦粒度組成看,前期回收的 粗粒級只占尾礦的少部分,大量的細粒級尾礦含需要堆存至尾 礦庫。由于微細粒物料懸浮液的固液分離是化工、冶金及許多加 工業中的重要作業。這些懸浮液的共同特點是固是體顆粒粒度 細、沉降速度慢、漿體粘度大、可濾性差等。在這些條件下,一 般需要很大的分離面積及相當高的過濾壓力,常規的脫水設備 ( 脫水篩、離心過濾機、真空過濾機等 ) 通常不能滿足脫水要求。 為了礦山的生存,在不斷優化粗粒級尾礦回收工藝,擴大回收規 模的同時,尋求細粒級尾礦脫水,有效緩解尾礦庫庫容壓 力和征地壓力的腳步一直沒有停止 。

開展尾礦綜合利用情況介紹

尾礦綜合利用壓濾機有效回收細粒級尾礦開始,先后經過小型工 業試驗、擴大工業試驗和工業化生產幾個階段,最終于2019年底完成基礎設施建設和設備安裝調試,2020年大規模投入生產。

小型工業試驗階段

要做到細粒級尾礦回收,一方面要壓得出來,另一方面要銷 得出去。因此尾礦組成及壓濾后的含水率以及化學成分,就是尾 礦回收工序的重要指標。我們礦充分利用地處長江沿岸,水運成 本低廉的優勢,一方面與長江中下游地區幾家水泥廠合作,做細 粒級尾礦替代鐵質矯正劑試驗 ;與此同時,尋求高壓高效脫水 設備,進行細粒級尾礦脫水試驗。

水泥工藝試驗

一般水泥工業生產水泥熟料的原料為石灰石、粘土、鐵粉, 石灰石提供煅燒熟料所需的氧化鈣,粘土提供二氧化硅和氧化 鋁,鐵粉提供氧化鐵。根據梅山降磷尾礦的化學成分來看,梅山降磷尾礦主要含 有氧化鐵、二氧化硅和氧化鈣,其次含有氧化鎂、氧化鋁,這些 成分均是水泥原料的有用成分,用降磷尾礦替代鐵粉從水泥的工藝來看是可以的。如果用降磷尾礦替代鐵粉所生產 出來的水泥熟料性能不低于用鐵粉配料時所生產出來的水泥熟 料,這就為降磷尾礦的合理利用提供了一條有效地解決途 徑,同時也為水泥企業越發緊缺的鐵粉原料提供了可代替品。這樣不但可緩解鐵礦降磷尾礦堆積占地的狀況,更加重要的是把資源進行了優化配置,使廢物得到合理利用。 試驗結果,利用降磷尾礦配料燒制的熟料性能強于鐵 粉配料制成的熟料,其 28 天抗壓強度約提高 2.1MPa。降磷 尾礦代替鐵質校正材料配料有利于提高升生料易燒性,可以把 熟料的燒成溫度降低約 50℃左右,有明顯的節能降本效果。

設備試驗

試驗壓濾機先后進行降磷 尾礦、降磷尾礦旋流器溢流、降磷尾礦旋流器底流、重選尾礦以 及綜合尾礦五中種尾礦的壓濾試驗,同時做好分別使用 1#、2#、 3#濾布的對比試驗。600/2000-U 高效壓濾機及配套的給料泵、壓榨泵、水洗 泵、空壓機、儲氣罐、水箱、皮帶機等附屬設施。進行尾礦壓濾工業生產試驗,目的考查壓濾效率、濾餅水份和壓濾餅接受水泥 市場用戶檢驗,為后續綜合利用方向提供最直接的依據。工業試驗同樣分三個階段進行,分別為條件試驗階段、穩定試驗階段、 參數優化階段。 壓濾給礦的組成是由 1/3降磷全粒級尾礦及旋流器溢流的 1/2 構成,壓濾給料粒度組成。可以看出,壓濾系統給料粒度較細,-200 目含量為 92.53%,-400 目含量為 83.4%,但還有 +120 目(0.12mm)含量為 2.87%,這部分稍粗的尾礦會加快濾布的磨損,粒礦石比重約為 3.2噸 /m3。可以看出,壓濾給礦的 TFe 品位為 23.17%,這比工業試 驗要的尾礦濾餅品位大于 19% 的要求高,說明經壓濾后可以滿 足全鐵品位要求。

在壓濾工業擴大試驗歷經近 40 天時間,分別進行了條件試 驗、穩定試驗段、參數優化為主的三個階段試驗,通過試驗數據 和試驗現象得到如下結論 :

(1)達到了產量目標。到 2018 年 1 月 2 日,共生產 361 板,每板濕重 27.2 噸(過磅),共計 9819.2 噸。穩定運行后,每天可生產 500 噸細粒級濕尾濾餅,每月可生產濕量 1.5 萬噸,600m2 壓濾機 一臺年可生產 18萬噸濕量。

(2)達到了質量目標。壓濾產品性能比較穩定,濾餅水分在 12.38%~15.4% 之間,水分均值為 13.79%,濾餅鐵品位≥ 21%, 含硫小于 1%。

(3)達到了工藝目標。經濟合理運行參數為 :給礦濃度≥ 45%, 給礦壓力< 8kg,壓榨壓力 1.4MPa,壓榨延時時間 6分鐘(具體情況 視濾餅水分和濾餅卸料情況在 6~8分鐘之間調整),正吹時間 20秒, 反吹時間 20秒,一個壓濾周期為 60~70分鐘。

各種粒級配比的脫水第二階段工業生產試驗

2018年 1月開始起開展了第二階段多粒級壓濾工業試驗,相應開展了各種粒級配比的工業試驗,以確定礦尾礦綜合利用工業化生產的最終工藝方案和設備配置方案。 期間先后進行了降磷尾礦、重選尾礦、綜合尾礦三種尾礦的 全溢流壓濾、全粒級壓濾、以及幾種旋流器、陶瓷過濾機與壓濾 機的組合工業試驗。通過第二階段試驗,發現了幾個問題,即全粒級尾礦含粗粒級尾礦較多,在壓濾過程中容易堵塞中心孔 ; 全溢流壓濾效率低下,且壓濾產品含水率偏高,難以運輸和進水 泥生產流程。最終確定尾礦綜合利用采用負傾角高頻西曬 + 陶瓷過濾機 + 壓濾機的三段回收方案,并確定了各粒級段的工藝 設備配置方案。

工業化生產階段

礦業分公司的濕尾礦主要是重選濕尾和降磷濕尾,在 前期開展的大量技術攻關研究基礎上,2019 年 11 月 26 日 ~11 月 30 日完成新建 3 臺壓濾機生產組織調試任務,實現降磷尾 礦全部綜合利用。2020 年 1 月 10 日 ~12 日開展重選濕尾礦單 獨壓濾工業試驗,壓濾效率下降 50%。壓濾濾餅的含鐵品位 16.37%,16.47%,鐵品位低,濾餅水份 19.3%,卸礦難度大,且 重選壓濾的濾餅無法獨立銷售。為解決重選濕尾礦生產難題, 采取將重選濕尾礦部分摻入降磷尾礦濃縮系統的路徑,在保證 壓濾濾餅鐵品位指標和保證壓濾效率的前提下,實現部分重選 濕尾礦資源化綜合利用處理。

工業應用采用技術路線為

根據 尾礦綜合利用能力和市場需求,部分重選尾礦摻入降磷尾礦預 濃縮,預濃縮底流經 +0.2mm 負傾角高頻細篩隔出粗顆粒作為 機制砂銷售 ;篩下礦漿經超長變錐旋流器濃縮分級,底流進入 陶瓷過濾機脫水作為細粒級鐵尾砂銷售 ;全部旋流器溢流和 1 臺未進旋流器含 +200目粗顆粒的高頻細篩篩下礦漿混合配制 成 +200 目含量在 5% 左右混合超細粒級尾礦,經 HRC-25M 高 壓濃密機濃縮為> 45%的礦漿送入壓濾機脫水作為超細粒級 水泥鐵質校正劑銷售。 采取的技術路線是以降磷尾礦全部資源化綜合利用為主, 部分重選濕尾礦資源化綜合利用,少部分重選濕尾礦輸送尾礦庫進行筑壩堆存。本技術方案兼顧礦山生產實際和尾礦產品市 場,兼顧礦山生產和綠色環保,走出一條綠色可持續發展的無尾 礦山建設新路徑。

高效板框式壓濾機及工作過程介紹

高效板框式壓濾機由 1、機架部分 ;2、過濾部分 ;3、自 動拉板部分;4、電氣控制部分;5、液壓部分組成;

①機架部分 :機架它是整套設備的基礎,其主要應用在支 撐過濾機構以及拉板機構,是由止推板、壓緊板、機座、油缸體 以及主梁等組合而成。當設備工作運行的時候 , 油缸體上的活塞 桿就會推動壓緊板,然后把位于壓緊板與止推板之間的濾板以 及過濾介質壓緊,以確保帶有一定壓力的濾漿可以在濾室內進 行加壓過濾;

②過濾部分 :過濾部分是由夾在濾板之間的過濾 介質以及整齊排列在主梁上的濾板來組成的。增加強化聚丙烯 濾板主要原因是選用優質聚丙烯、使用本公司獨特的配方壓制 而成,機械性能優良,化學性能穩定,并且具有耐壓、耐熱、耐 腐蝕、無毒、重量輕、表面平整光滑、密封好、易洗滌等特點。過 濾開始的時候,濾漿在被進料泵的壓力作用下,通過止推板的進 料口進入各濾室內,濾漿依托進料泵產生的壓力進行固液分離, 由于過濾介質(濾布)的作用,使固體留在濾室內形成濾餅,濾 液由水嘴或出液閥排出。如果濾餅需要洗滌,可以把止推板上的 洗滌口通入洗滌水,進而對濾餅進行洗滌 ;如果需要含水率較 低的濾餅,可從將洗滌口通入壓縮空氣,透過濾餅層,吹出濾餅 中所含的一部分水份;

③電氣控制部分 :整個系統的控制中心 就是在電氣控制部分,其主要是由變頻器、PLC 可編程控制器、 空氣開關、熱繼電器、斷路器、中間繼電器、接觸器、按鈕、信號 燈等組合而成。自動壓濾機工作過程的轉換是靠 PLC 內部計時 器、計數器、中間繼電器和 PLC外部的行程開關開關、接近開關、 電接點壓力表(壓力繼電器)、控制按鈕等的轉換而完成的。工 作過程可分為高壓卸荷、松開、取板、拉板、壓緊、保壓和補壓等;

④液壓部分 :主機的動力裝置是在液壓部分,在電氣控制系 統的作用下,通過油缸、油泵及液壓元件來完成各種工作。可實 現自動壓緊、自動補壓、及高壓卸荷及自動松開等功能。

板框壓濾脫水工作過程

隔膜式板框壓濾機的工作流 程主要分為5個步驟 :進料過濾—反吹—隔膜壓榨—拉板卸 料—水洗。其中,水洗步驟不是每個流程都運行,而是根據壓濾 機實際工作情況決定。一般情況下,壓濾機正常工作 7 ~ 15 d 后進行 1次水洗。

①進料過濾 :物料進入板框壓濾機,進料壓力使濾液穿過 濾布,固體被濾布截留形成濾餅。隨著過濾的進行,過濾壓力 持續升高,濾室逐漸被濾餅填滿,進料壓力達到最高值(約為 1.3MPa),并長時間保持不變。因礦漿含水率有差異,進料時間 一般控制在 0.6 h , 料漿輸送由 150ZJ-A70 渣漿泵完成。

②正、反 吹 :正反吹在每一個完整的工作流程中均需要進行 1 次。正吹, 料漿在進料完成以后對其進行空氣正吹,這樣可以提高濾餅含 固率,同時也可以防止中心管堵塞 ;反吹,當壓榨完成以后,壓 縮空氣系統開始運行,并反吹洗壓濾機中心進泥管中的殘留料 漿以及膜腔內的濾液,反吹料漿通過壓濾機一端設置的 DN200 反吹料漿管回流到調理池之中。這兩次空氣吹洗的過程均需要 20s便可以完成。 需要注意的是 :因為空氣吹洗的瞬時風壓相對較大,而且 時間也比較短,在條件允許的情況下反吹料漿管可以各自的單 獨接入料漿調理池中,這樣就有效避免某臺壓濾機空氣吹洗時 影響到其他壓濾機正常工作。

③隔膜壓榨關閉進料氣動球閥,向 隔膜板內注入高壓水,最高水壓2 MPa,一般保持在 1.3-1.4MPa。 利用隔膜張力對料漿進行強力擠壓脫水,一般隔膜壓榨時間保 持在 6-8min 左右。壓榨水通過管道回流至壓榨水箱,壓榨濾液 水透過濾布排出,固體物質被濾布阻隔,料漿含固率進一步提 高 , 含水率進一步降低。

④拉板卸料 :當壓榨完成以后,進行到 卸料工序 :首先,壓緊板后退,到限位開關處停止。拉板小車通 過 PLC 控制下,變頻電機轉動,使鏈條帶動拉板小車完成取拉 板動作。除去程序控制以外,還可以手動進行控制,可以隨時的 控制拉板過程中的前進、暫停、后退動作,以確保卸料的順利進 行。如果假如遇到卸料不暢,需要人工配合卸料。全部卸料過程 維持在 8min 左右。

⑤水洗 :壓濾機在運行一段時間后,濾布會 被堵塞,影響過濾效果。正常情況下,壓濾機每工作 7d ~ 15d 需 要進行1次水洗,由水洗泵供給水源。每臺壓濾機單次清洗周期 為 20min ~ 30min,此過程由人工用高壓水槍完成。

實施效果及結論

(1)高效板框式壓濾機先后經過小型工業試驗、大規模工業試驗,最終在尾礦綜合利用工程中取得成功應用,尾礦綜合利用工程于 2019 年底完成建設 并交付使用。2020 年投入規模化生產以來,設備系統運行穩定, 處理細粒級尾礦逐月上升,最高壓濾月產量達到 10 萬噸,成績 斐然。自 2018 年以來,尾礦資源化利用產量。從近 3 年統計來看,濕尾礦資源化綜合利用逐年增加, 特別是 2020 年 1~8 月份以來,除滿足尾礦庫筑壩需要輸送的重 選尾礦之外,全部降磷尾礦和超過 25% 的重選尾礦實現資源化 綜合利用。按照 2019 年重選濕尾64.8萬噸,濕尾93.8萬噸 的濕尾產量,該設備的成功應用,使得礦濕尾排放小于40萬噸 / 年的目標得以實現。大大緩解了尾礦庫的庫容壓力和征 地壓力。使得現有尾礦庫完全可以滿足礦山生產到閉坑,大大延 長了梅山礦的生存期。

(2)取得了可觀的經濟效益。高效板框式壓濾機的在礦細粒級尾礦回收中成功應用,為國內同類型礦山實現尾礦減量 化、資源化提供了可借鑒的途徑,符合國家綠色礦山建設的要 求。按照每噸 5 元的效益,每年可以產生效益 600 萬元以上。同時,減少了尾礦輸送堆存成本,減少了尾礦堆存對土地的占用, 按照 2006 年山景尾礦庫征地時的成本 40 萬元 / 畝計算,減少尾 礦排放每年節約土地占用成本 1400 余萬元以上。同時,可以減 少多家水泥廠開山炸石量,具有可觀的經濟效益和社會效益。

(3)高效板框式壓濾機在礦細粒級尾礦綜合利用中的成功應用,不僅解決了困擾多年來的生存期問題,同時其充分發揮新設備、新工藝的特點對濕尾礦分級處理 ;結合市場需求,主動貼近市場,服務市場主體,創造性的將大宗廢棄尾礦資源綜合利用回收,也為國家開展 綠色礦山發展提供了一個很好的解決方案。

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