項(xiàng)目
PVC生產(chǎn)工藝有電石法和乙烯法兩種,前者使 用的材料是電石和煤炭等,后者使用的原料是石油。 國(guó)際上多是使用乙烯法生產(chǎn)PVC,而我國(guó)由于石油 資源缺乏,煤炭資源豐富,因而多用電石法生產(chǎn) PVC。當(dāng)前國(guó)內(nèi)電石法乙炔生產(chǎn)企業(yè)多是利用電石 渣漿上清液回用的工藝,它是使用壓濾機(jī)對(duì)電石渣 進(jìn)行固液分離,得到的電石渣濾餅主要用來(lái)生產(chǎn)水 泥。
壓濾機(jī)在這種情況下使用非常容易出現(xiàn)故障。 在電石渣漿壓濾機(jī)工藝中,廂式壓濾機(jī)應(yīng)用較為廣 泛。隨著下游生產(chǎn)工藝的不斷完善以及環(huán)保要求的 提升,電石渣水含量不斷降低,通過(guò)與其他類(lèi)型壓濾 機(jī)比較,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有濾布使用到300次以后,電石渣粘 連嚴(yán)重,全靠卸料人員使用竹片鏟,不僅作業(yè)量大、強(qiáng) 度高,而且卸料時(shí)間長(zhǎng),影響壓濾機(jī)的運(yùn)行效率。 板框壓濾機(jī)機(jī)尾進(jìn)料閥為DN200氣動(dòng)閥,機(jī)頭進(jìn)料閥為DNl00氣動(dòng)閥,排凈閥為DN80氣動(dòng)閥, 回流閥為DNl00氣動(dòng)閥,板框壓濾機(jī)每進(jìn)1板料需 要開(kāi)關(guān)上述閥f-j 1次,只需要6—10 min,而卸料時(shí) 間長(zhǎng)達(dá)25—30 min,嚴(yán)重影響壓濾機(jī)的運(yùn)行效率,進(jìn)而影響生產(chǎn)能力。對(duì)此,進(jìn)行了相關(guān)的研究。
提高壓濾機(jī)運(yùn)行效率存在的難度及整改措施
(1)從進(jìn)料時(shí)間和卸料時(shí)間分析,影響壓濾機(jī) 運(yùn)行效率的主要是卸料工序,時(shí)間長(zhǎng)達(dá)25 min以 上,要提高壓濾機(jī)卸料速度,必須解決濾布粘料的 問(wèn)題,這就涉及到進(jìn)料壓力、壓縮空氣壓力、吹掃 時(shí)間、進(jìn)料流量、漿液固含量等一系列的技術(shù)參數(shù) 調(diào)整。
(2)漿液固含量直接影響著發(fā)生器的運(yùn)行情 況,提高固含量時(shí)需要專(zhuān)人時(shí)刻關(guān)注濃縮池的運(yùn)行 情況,如果出現(xiàn)溢流液含固質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過(guò)1%的情 況,應(yīng)立即調(diào)整濃度。
(3)板框壓濾機(jī)進(jìn)料壓力與壓濾后電石渣濾餅水 含量關(guān)系較為密切,板框壓濾機(jī)進(jìn)料壓力對(duì)濾餅水含 量影響較大,而板框壓濾機(jī)進(jìn)料壓力設(shè)定值、保壓壓力 和保壓時(shí)間這3個(gè)參數(shù)的協(xié)調(diào)成為另一大難點(diǎn),通過(guò) 對(duì)板框壓濾機(jī)進(jìn)料壓力、保壓壓力和保壓時(shí)間進(jìn)行試 驗(yàn),繪制曲線,尋找3個(gè)參數(shù)之間的平衡值。
(4)試驗(yàn)結(jié)果。
①當(dāng)漿液含固質(zhì)量分?jǐn)?shù)在5%一8%、進(jìn)料流量 為400 rn3/h、板框壓濾機(jī)進(jìn)料壓力為0.8 MPa以 上、保壓壓力為0.85 MPa、保壓時(shí)間為120 S時(shí),電 石渣濾餅含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)在38%~41%,由于壓力較 高,板框壓濾機(jī)密封面有漏漿情況。
②當(dāng)漿液含固質(zhì)量分?jǐn)?shù)在10%~20%、進(jìn)料流 量為200 m3/h、板框壓濾機(jī)進(jìn)料壓力為0.5 MPa、保 壓壓力為0.8 MPa、保壓時(shí)間為60 S時(shí),電石渣濾餅 含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)在38%~42%,平均值在40%左右, 板框壓濾機(jī)密封面基本沒(méi)有漏漿情況。
③當(dāng)漿液含固質(zhì)量分?jǐn)?shù)在10%~20%、進(jìn)料流 量為200 1713/h、板框壓濾機(jī)進(jìn)料壓力為0.5 MPa、保 壓壓力為0.65 MPa、保壓時(shí)間為60 S時(shí),電石渣濾 餅含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)在40%~44%,水含量明顯增加, 壓濾機(jī)沒(méi)有漏漿情況。 綜合以上試驗(yàn)結(jié)果,車(chē)間采用試驗(yàn)結(jié)果③的數(shù) 據(jù)。
實(shí)施方案
(1)為了保證濾餅水含量穩(wěn)定,首先完善了渣 漿進(jìn)料程序,由原來(lái)的手動(dòng)進(jìn)料改為程序自動(dòng)控制 進(jìn)料,減少人員操作的影響。
(2)壓濾機(jī)新增壓縮空氣吹掃操作,進(jìn)料結(jié)束 后使用壓縮空氣進(jìn)行二次壓榨,進(jìn)一步降低電石渣 水含量。
(3)降低濃漿泵出口流量,降低壓濾機(jī)進(jìn)料壓 力,確保板框中漿液含水及時(shí)流走,減少因溢流不及 時(shí)而壓損濾布。 (4)提高濃縮池漿液固含量,增加壓濾機(jī)濾餅 單板質(zhì)量。
改造效果驗(yàn)證
(1)完善壓濾機(jī)進(jìn)料控制程序后,操作人員點(diǎn) 擊鼠標(biāo)的次數(shù)從進(jìn)1板料10次降低到1次,大幅降 低了操作人員的勞動(dòng)量,也減少了因人為操作失誤 帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)。
(2)壓濾機(jī)濾餅經(jīng)壓縮空氣二次壓榨后,卸料 時(shí)問(wèn)從25 min降低到15 min左右,減少卸料時(shí)間 約10 min。
(3)濃漿泵出口流量從400 1713/h降低到200 rn3/h,進(jìn)料壓力降低到0.75 MPa,板框壓濾機(jī)密封 面基本沒(méi)有漏漿,濾布因高壓而損壞的情況得到避 免。
(4)濃縮池漿液含固質(zhì)量分?jǐn)?shù)提高到10%以上 后,抵消了因降低進(jìn)料流量而延長(zhǎng)的時(shí)間,進(jìn)料時(shí)間 保持在10 min以?xún)?nèi),同時(shí)高固含量減少了通過(guò)濾布 的水量,減少了濾布網(wǎng)眼因經(jīng)過(guò)大量堿性水而結(jié)垢 堵塞問(wèn)題,延長(zhǎng)濾布使用次數(shù)100次。
結(jié)語(yǔ)
通過(guò)上述改造,渣漿板框壓濾機(jī)卸料時(shí)間大 幅減少,不僅提高了設(shè)備的工作效率,同時(shí)也使操 作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度得到降低。與此同時(shí),還降低 了設(shè)備的維修費(fèi)用,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命。這 些都為企業(yè)帶來(lái)了非常大的效益,提高了企業(yè)的 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。