項目
現(xiàn)狀 BDO 裝置炔化催化劑的置換,目前使用圓盤過濾器 (F103)實現(xiàn)廢催化劑的分離。在 BDO 裝置停車后,炔化 催化劑的活性降低不可逆轉(zhuǎn),需對炔化催化劑進(jìn)行大量置 換以滿足催化活性要求。使用現(xiàn)有的圓盤過濾器(F103) 工作量大且分離效率低,炔化催化劑置換速度慢,對裝置 負(fù)荷的影響周期長。每次處理約 1.5 m3 催化劑漿液,時間 為 6 h ~ 8 h。同時,甩出的稀糊狀廢催化劑中帶有 BYD 溶液,危廢量大,處理費用高且處理手續(xù)難度大。單套裝 置,每天過濾器 F103 需運行 3 個周期,員工每班次 需完整地操作一次,每周 6 d,工作量大。每天約排出廢催 化劑 8 桶(200 L 鐵皮桶),約合 1.6 t。每年(按 300 d 計 算)約使用鐵皮桶 300 d×8 個 / d=2400 個,費用高。
BDO 裝置如采用高壓隔膜壓濾機替換原設(shè)計的圓盤 過濾器 F103 進(jìn)行炔化催化劑分離,該設(shè)備運行效果較好, 處理量較大且分離效率高。優(yōu)點如下。
1)回收 BYD 溶液, 節(jié)約生產(chǎn)成本。
2)替換 F103,節(jié)省濾盤采購費用,減少 盛放廢催化劑的鐵皮桶的采購費用。
3)排出的催化劑水液 含量少,減少了廢銅鉍催化劑的產(chǎn)生量,進(jìn)而減少處理難 度和處理費用,緩解環(huán)保壓力。
4)大大降低了員工的勞動 強度。
增加壓濾機前后流程對比
增加壓濾機前,使用圓盤過濾器進(jìn)行分離,F(xiàn)102 濃縮 循環(huán)液進(jìn)入緩沖槽(V104)中,然后進(jìn)入圓盤過濾器 F103 中進(jìn)行過濾。在整個過濾分離期間,如果 F103 的濾盤出現(xiàn) 形變或者催化劑的濃度過稀,都會導(dǎo)致過濾失敗,清液無 法采出。并且圓盤過濾器的濾盤是密封在設(shè)備內(nèi)部,一旦出現(xiàn)無法清液采出的情況,圓盤過濾器就被迫停運,必須 將所有濾盤吊出,才能準(zhǔn)確找出變形位置,造成的檢修工 作量巨大。在正常過濾期間,圓盤過濾器需頻繁甩盤,來 保證過濾效果。圓盤過濾器每天分離物料約 5 m3 ,并且在 甩盤之后,過濾后的廢催化劑呈糊狀,含水量約占 60% 左 右。流程示意如圖 1 所示。 增 加 壓 濾 機 之 后,F(xiàn)102 濃 縮 循 環(huán) 液 進(jìn) 入 緩 沖 槽 (V104)中,進(jìn)入壓濾機,壓濾機共有 29 塊濾板,且濾板 之間都有透明采出管線,能夠準(zhǔn)確判斷壓濾效果,及時調(diào) 整濾布或者催化劑濃度。壓濾后的清液回收至系統(tǒng),每天 分離處理物料可達(dá) 20 m3 ,大大提高了工作效率。處理后 的濾餅成塊狀,含水量約在 10% ~ 15%。同時在現(xiàn)場安 裝的過程中,增加了清液回收緩沖罐,緩沖罐出口增設(shè)一 組袋式過濾器,采用精度為 1μm 的濾袋對清液再次進(jìn)行 過濾回收,避免催化劑的細(xì)小顆粒進(jìn)入后系統(tǒng)中。
壓濾機的結(jié)構(gòu)和技術(shù)參數(shù)
壓濾機的組成有 5 個部分。
1)機架部分:機架是整套 設(shè)備的基礎(chǔ),它主要用于支撐過濾機構(gòu),由止推板、壓緊 板、機座、油缸體和主梁等連接組成。設(shè)備運行時,油缸 體上的活塞桿推動壓緊板,將位于壓緊板和止推板之間的 隔膜板、濾板及濾布壓緊,以保證帶有壓力的濾漿在濾室 內(nèi)進(jìn)行加壓過濾。
2)過濾部分:過濾部分是由整齊排列在主梁上的隔膜濾板、廂式濾板和夾在他們之間的濾布組成。 過濾開始時,濾漿在進(jìn)料泵的推動下,經(jīng)止推板的進(jìn)料口 進(jìn)入各濾室內(nèi),濾漿借助進(jìn)料泵產(chǎn)生的壓力進(jìn)行固液分離, 由于過濾介質(zhì)(濾布)的作用,使固體留在濾室內(nèi)形成濾 餅,濾液則由排液閥排出。排液閥后采出管線采用透明膠 管,能夠更為直觀的觀測過濾效果。
3)液壓部分 :液壓 部分是主機完成壓緊和松開的動力裝置,在電氣控制系統(tǒng) 的作用下,通過油缸、油泵及液壓元件來完成的一系列工 作 ;當(dāng)系統(tǒng)被壓緊時,將各個濾室密封,用于過濾 ;反之, 松開時,用于卸料。
4)卸料部分:卸料機構(gòu)主要由兩臺減 速機、傳動軸、鏈輪、鏈條等部件組成。當(dāng)壓緊板松開后, 支撐座位置的電機啟動,通過鏈輪和鏈條拉動油缸座、壓 緊板,并拉開第一濾板,止推板位置的電機啟動,帶動隔 板拉開第二部分濾板,通過電控信號傳遞,使之反轉(zhuǎn),帶 動隔板拉開剩余的濾板,這樣一個卸料過程完畢。
5)電氣控制部分 :電氣控制是整個系統(tǒng)的控制中心,它主要由電 控柜、斷路器、空氣開關(guān)、接觸器、中間繼電器、行程開 關(guān)以及接近開關(guān)等組成,可控制整個壓濾循環(huán)。
壓濾機的工作原理
該高壓隔膜壓濾機擺脫了傳統(tǒng)箱式壓濾機僅靠流體靜 壓力進(jìn)料擠壓脫水的方式,它在入料初期的工作過程和傳 統(tǒng)箱式壓濾機一樣,通過給料泵不斷地將物料壓入濾室, 擠壓室內(nèi)的物料,料漿通過濾布過濾分離,在過濾期結(jié)束 后即停止入料,濾餅的進(jìn)一步脫水是采用壓縮空氣充填隔 膜,由隔膜變形產(chǎn)生兩維方向的壓力,來破壞顆粒間形成 的拱橋,將殘留在顆粒空隙間的濾液擠出 ;濾餅中的毛細(xì) 水,則通過強氣流進(jìn)行穿流置換排出。因而高壓隔膜壓濾 機可以最大限度地降低濾餅的水分。 壓濾機工作時, 液壓站上的柱塞泵給油缸的無桿腔供 油,油缸體上的活塞桿推動壓緊板, 將隔膜濾板、廂式濾 板及濾布壓緊(當(dāng)達(dá)到壓力上限時,柱塞泵停止工作), 使 相鄰濾板之間形成封閉濾室。然后啟動入料泵,含有催化 劑的物料由入料泵以 0.8 MPa 的壓力通過濾板的中心孔進(jìn) 入各濾室(止推板的中心孔和壓緊板的側(cè)面兩端同時進(jìn)料) 通過入料壓力進(jìn)行固液分離, 利用濾布的透水性, 使催化 劑留在濾室內(nèi)形成濾餅, 濾液由濾板的排水孔排出。待濾 餅形成后, 再向隔膜濾板內(nèi)通入除鹽水, 進(jìn)行壓榨, 進(jìn)一 步降低濾餅水分。通過泄壓閥排出系統(tǒng)中的壓力后,柱塞 泵啟動給油缸的有桿腔供油,活塞桿收回油缸,第一組濾 板松開,通過拉板機構(gòu)依次拉開每組濾板, 實現(xiàn)最終卸料。 至此, 一個壓濾循環(huán)結(jié)束 。
效益分析
降低廢催化劑處理成本 原 F103 分離出的廢催化劑為稀糊狀,現(xiàn)壓濾機分離出 的廢催化劑為干塊狀。 單套裝置使用 F103,每天分離出廢催化劑 8 桶,1 周運 行 6 d,一年(300 d)產(chǎn)生廢催化劑 300 d×8 桶 / 天 =2400 桶,2 套裝置共計 4800 桶,約合 4800 桶 ×0.2 t/ 桶 =960 t; 使用壓濾機,每天分離出廢催化劑 8 桶,1 周運行 3 d,一 年(300 d)產(chǎn)生廢催化劑 150 d×8 桶 / d=1200 桶,2 套裝 置共計 2 400 桶,約合 2400 桶 ×0.2 t/ 桶 =480 t。 原稀糊狀的廢催化劑處理費用約 600 元 / 噸(該公司 付給處理方),每年處理費用約為 600 元 / t×960 t=57.6 萬 元 ;現(xiàn)干塊狀的催化劑外售費用為 280 元 / t(處理方付給 我公司),每年外售費用為 280 元 / t×480 t=13.44 萬元。每 年節(jié)省費用為 57.6+13.44=71.04 萬元。
降低原料消耗,提高產(chǎn)能
多回收 BYD 溶液(25%)約 480 m3 。每年多回收 BYD 溶液(25% 濃度)約 480 m3 ,約合成品 BDO 溶液 120 t,價 值 96.0 萬元。 6.3 減少濾盤采購成本 F103 停用,每年少采購 2 套濾盤,濾盤使用周期為一 年,單套濾盤費用約為 27.0 萬元,每年節(jié)省采購費用約 54.0 萬元。 6.4 降低催化劑空桶消耗成本 由于排出的催化劑水液含量少,減少了廢銅鉍催化劑 的產(chǎn)生量,使得廢催化劑空桶使用數(shù)減少 2 400 個,空桶費用為 80 元 / 個,合人民幣 1200 個 ×80 元 / 個 =19.2 萬元。 以上共計產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益約為 71.04 萬元 +96.0 萬元 +54.0 萬元 +19.2 萬元 =240.24 萬元 / 年。 同時由于壓濾機操作方便,分離效率高,操作頻次低, 大大降低員工的勞動強度 ;并且壓濾機能夠迅速判斷無法 清液采出的要因,避免了 F103 濾盤重復(fù)拆裝的問題,降低 了設(shè)備檢修頻次,間接降低了勞動強度和生產(chǎn)負(fù)擔(dān) 。
結(jié)語
高壓隔膜壓濾機在 Reppe 合成 1-4 丁炔二醇過濾系統(tǒng) 的生產(chǎn)使用過程中, 突出體現(xiàn)了其對入料的適應(yīng)能力強、 處理能力大、過濾速度快、卸料速度快等優(yōu)點,故在處理 黏度大、粒度細(xì)及濃度高的物料領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。 增加了回收 BYD 溶液的處理能力, 有效減少了廢銅鉍催化 劑的產(chǎn)生量, 減少了灑落地面造成污染, 進(jìn)而減少公司危 廢的處理難度和處理費用, 滿足了生產(chǎn)系統(tǒng)的需要, 經(jīng)濟 效益顯著, 取得了預(yù)期效果。