項(xiàng)目
某公司多個(gè)分廠均采用高壓隔膜壓濾機(jī)進(jìn)行污泥脫水,在實(shí)際運(yùn)行中,影響脫水泥餅含水率的因素較多,比如污泥性質(zhì)、 污泥調(diào)理和壓濾機(jī)運(yùn)行參數(shù)等,同時(shí)存在 MBR 系統(tǒng)剩余污 泥脫水困難和冬季污泥脫水效果偏低的問題,因此,需要對(duì)高壓隔膜壓濾機(jī)污泥脫水運(yùn)行情況進(jìn)行分析,采取有效措施解決 存在的問題并持續(xù)優(yōu)化運(yùn)行。
研究結(jié)果與討論
1.1 污泥脫水運(yùn)行情況分析 文章僅對(duì)該公司 A、D 兩分廠的工藝運(yùn)行狀況進(jìn)行對(duì)比 分析,并提出有效解決措施持續(xù)優(yōu)化運(yùn)行。A 廠 A 廠污泥脫水采用混合進(jìn)泥方式,新老系統(tǒng)的污泥先混合 后再進(jìn)行調(diào)理和脫水。
(1) 污泥特性及藥耗 污泥有機(jī)份和噸干泥 PAM 用量、噸干泥鐵鹽用量的逐月變化情況 所示。 可以看出,在冬季及春季污 泥有機(jī)份相對(duì)較高,其他時(shí)間有機(jī)份相對(duì)降低。在高壓隔膜壓濾 機(jī)運(yùn)行初期 ,由于在藥劑投加處于摸索期, 噸干泥藥耗變化較大。在隨后的運(yùn)行過程中,噸干泥 PAM 和鐵鹽用量隨時(shí)間變化存在一定波動(dòng),但與污泥有機(jī)份無明顯關(guān)系。
(2) 壓濾參數(shù) ,低壓恒壓時(shí)間因污泥脫水難易程度而有一定 的波動(dòng),一般在 65~80 min。高壓恒壓時(shí)間相對(duì)較為穩(wěn)定,基本 保持在 80 min。壓榨時(shí)間也較為恒定,基本保持在 40~45 min。
污泥特性及藥耗
在冬季及春季污泥有機(jī)份相對(duì) 較高,其他時(shí)間污泥有機(jī)份相對(duì)較低。噸干泥 PAM 和鐵鹽用量 隨時(shí)間變化存在一定波動(dòng),與污泥有機(jī)份不相關(guān)。
壓濾參數(shù)
①進(jìn)料時(shí)間及壓力 低壓進(jìn)料:進(jìn)料時(shí)間約為 2 000~3 000 s。低壓進(jìn)料設(shè) 計(jì)壓力為 0.6 MPa,當(dāng)壓力到達(dá) 0.6 MPa 時(shí),低壓進(jìn)料泵 降低運(yùn)行轉(zhuǎn)速,從而降低進(jìn)料量,將壓力保持在其設(shè)定壓 力值。 由于每一批次調(diào)理池中污泥濃度與藥劑投加量存在少許 差異,故低壓進(jìn)料時(shí)間也存在差異。 高壓進(jìn)料:進(jìn)料時(shí)間約為 3 000~4 000 s。高壓進(jìn)料設(shè)計(jì)壓 力為 1.2 MPa,當(dāng)壓力到達(dá) 1.2 MPa 時(shí),高壓進(jìn)料泵降低運(yùn)行轉(zhuǎn) 速,從而降低進(jìn)料量,將壓力保持在其設(shè)定壓力值。
②壓榨時(shí)間及壓力 壓榨分為一段壓榨與二段壓榨兩部分。一段壓榨設(shè)計(jì) 壓力為 1.2 MPa,設(shè)定時(shí)間為 1 200 s。二段壓榨設(shè)定壓力為 1.5 MPa,設(shè)定約時(shí)間為 1 800 s。 1.2 污泥脫水運(yùn)行優(yōu)化 1.2.1 A 廠 (1) 進(jìn)泥比例 冬季新老系統(tǒng)按照 3:1 比例進(jìn)泥,天氣轉(zhuǎn)暖后,按 2:1 或生 物池污泥濃度進(jìn)行調(diào)整。
污泥調(diào)理藥劑用量
①根據(jù)進(jìn)泥含固率和有機(jī)份變化及時(shí)調(diào)整污泥沉降比低,剩余污泥重力脫水較 好,所以板框機(jī)進(jìn)泥含固率在 3%~4% 左右,個(gè)別時(shí)間超過 4%,但污泥中有機(jī)份含量較低,PAM 投加量可適當(dāng)降低,鐵 鹽投加量提高。 其他月份污泥沉降比升高,進(jìn)泥含固率降低,在 2%~3% 之間,污泥有機(jī)份含量較高,PAM 投加量適當(dāng)提高,鐵鹽投加 量降低。
②根據(jù)泥餅含水率變化及時(shí)調(diào)整。 除污泥性質(zhì)對(duì)板框加藥量產(chǎn)生影響外,還有一些其他因 素,如濾布堵塞情況等。污泥調(diào)理藥劑用量調(diào)整,主要是根據(jù) 進(jìn)泥含固率及有機(jī)份進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)也結(jié)合泥餅含水率進(jìn)行 微調(diào)。
污泥調(diào)理時(shí)間
試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),夏季 ( 有機(jī)份含量 55%) 控制攪拌時(shí)間約 15 min 最佳,冬季污泥有機(jī)份含量增加 ( 有機(jī)份含量 60% 以 上 ),為保證泥藥徹底混合,延長攪拌時(shí)間為 20 min。
濾布選型
板框廠家提供的濾布有三種,單絲、單復(fù)絲和復(fù)絲, 板框機(jī)原配濾布是單復(fù)絲,夏季運(yùn)行情況良好,最高進(jìn)泥量達(dá) 到130 m3 。進(jìn)入2018年冬季后,由于個(gè)別板框機(jī)濾布堵塞嚴(yán)重, 及時(shí)更換了 5 套新濾布 (2 套丙綸單復(fù)絲,2 套錦綸單絲,1 套復(fù)絲濾布 )。 單絲板框機(jī)進(jìn)泥量和效果要高于復(fù)絲和單復(fù)絲,大概每板 能多進(jìn) 10~15 立方的泥,但含水率偏高。
壓濾參數(shù)
①進(jìn)料時(shí)間 低壓進(jìn)料:夏季調(diào)試期間 70 min,冬季由于脫水性能變差, 容易出現(xiàn)恒壓壓力較短時(shí)間內(nèi)超過 6 kPa 直接轉(zhuǎn)高壓情況,因 此進(jìn)料時(shí)間定為 100 min,在不超過恒壓上限值的情況下,盡可 能多進(jìn)泥。 高壓進(jìn)料:控制在 80 min。
②壓榨時(shí)間 控制在 45 min。在冬季,進(jìn)泥量超過 60 m3 時(shí),如果壓榨過 程壓力值降低較快,能在較短時(shí)間內(nèi)從 14 kPa 降至 10 kPa 以 下 ( 說明壓榨效果良好,存在較多的壓榨空間 ),可適當(dāng)延長壓 榨時(shí)間,如 60 min,使壓榨進(jìn)行充分,泥餅含水率降低。
濃縮池運(yùn)行
運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn),如停機(jī)時(shí)間過長或剩余泵開啟時(shí)間較 長,污泥在濃縮池中停留時(shí)間過長,會(huì)導(dǎo)致進(jìn)泥與泥餅均發(fā)黑 且伴有明顯臭味,同時(shí)會(huì)明顯降低板框進(jìn)泥量,產(chǎn)出的泥餅含 水率也會(huì)有升高趨勢(shì)。實(shí)際運(yùn)行中可采用倒換濃縮池的方式, 將現(xiàn)用濃縮池抽空并沖洗。
污泥調(diào)理藥劑
在有機(jī)份含量相對(duì)較高的情況下,進(jìn)行了調(diào) 質(zhì)藥劑的小試實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),有機(jī)份占比在 0.63 左右時(shí),加 入相同量的調(diào)質(zhì)藥劑 ( 鐵鹽、鋁鹽 ),鐵鹽調(diào)質(zhì)后的污泥粘性較 鋁鹽的粘性大,且有明顯的分層。廠調(diào)質(zhì)藥劑實(shí)驗(yàn)(左側(cè)燒杯投加鋁鹽,右側(cè)燒杯投加鐵鹽) 在小試試驗(yàn)基礎(chǔ)上,廠進(jìn)行調(diào)質(zhì)藥劑加藥量的上機(jī)實(shí) 驗(yàn),最終得出結(jié)論,在絮凝劑投加量不變,調(diào)質(zhì)藥劑投加量翻倍 的基礎(chǔ)上,冬季泥餅含水率滿足穩(wěn)定達(dá)標(biāo)要求,且粘濾布情況 明顯緩解,進(jìn)泥量增加 30% 左右。 5 月份開始,隨著氣溫的升高,泥質(zhì) ( 有機(jī)份占比由 0.65 左右逐漸降至 0.53 左右 ) 逐漸發(fā)生變化,進(jìn)料量相對(duì)穩(wěn)定。聚 合氯化鋁鐵的有效成分為 10% 左右,三氯化鐵的有效成分為 30% 左右,進(jìn)行了兩種藥劑的試驗(yàn): 三氯化鐵從原來的投加時(shí)間 600 d,提高到 700 d 使藥劑 和污泥混合充分,進(jìn)泥量由原來 27 m3 降低到 23 m3 ,且泥餅含 水率較高,出現(xiàn)“粘濾布”現(xiàn)象。將投加量降低到 500 s 后,泥餅 成型比 600 s 投加量較好,但含水率高,泥餅松散。投加量降低 到 350 s,進(jìn)泥量有所提高在 30 m3 左右,且泥餅成型率較好, 泥餅較好 . 同時(shí)調(diào)整 PAM 配置量由原來千分之一,調(diào)千分之 二后,進(jìn)泥量與泥餅未見明顯改善。 更換聚合氯化鋁鐵后,在同調(diào)理池進(jìn)泥、藥劑投加為 450 s 情況下,1 號(hào)機(jī)進(jìn)泥量為 28 m3 左右,2 號(hào)機(jī)進(jìn)泥量為 25 m3 左右,運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn),泥餅含水率比較前期有明顯好轉(zhuǎn)。逐步 降低調(diào)質(zhì)藥劑用量,最終在調(diào)質(zhì)藥劑的噸干泥藥耗穩(wěn)定在 400 kg/t DS 左右時(shí),泥餅含水率相對(duì)穩(wěn)定。
壓濾參數(shù)
①進(jìn)料時(shí)間及壓力 低壓進(jìn)料:為保證經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,低壓進(jìn)料時(shí)間隨進(jìn)料壓力與 進(jìn)料流量而調(diào)整進(jìn)料時(shí)間,即當(dāng)?shù)蛪哼M(jìn)料流量低于 10 m3/h 時(shí), 就可以調(diào)整進(jìn)料時(shí)間,使其進(jìn)入高壓進(jìn)料程序。 高壓進(jìn)料:為保證經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,降低電耗與藥耗,當(dāng)高壓進(jìn)料 流量低于 4 m3/h 時(shí),就可以調(diào)整進(jìn)料時(shí)間進(jìn)入壓榨程序。
②壓榨時(shí)間及壓力 通過壓榨壓力與進(jìn)料壓力差值來預(yù)估泥餅含水率,當(dāng)壓榨 壓力與進(jìn)料壓力差值達(dá)到 0.8 MPa 以下時(shí),泥餅含水率基本在 60% 左右,可以隨數(shù)據(jù)與經(jīng)驗(yàn)來調(diào)整二段壓榨時(shí)間。
?結(jié)語
(1) 高壓隔膜壓濾機(jī)污泥脫水運(yùn) 行情況進(jìn)行分析及優(yōu)化,解決了污泥脫水過程中存在的難 題。可有效指導(dǎo)工藝運(yùn)行調(diào)控,確保污泥脫水系統(tǒng)穩(wěn)定、高 效、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,滿足污泥脫水處理要求,運(yùn)營效益達(dá)到預(yù)期 目標(biāo)。
(2) 文章總結(jié)的部分運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),可為后續(xù)新建項(xiàng)目采用該 系統(tǒng)在前期設(shè)計(jì)和后期運(yùn)行等方面提供經(jīng)驗(yàn)借鑒。