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板框壓濾工藝在城區(qū)流域治理中應用

分類:技術文獻 637

生態(tài)治理清淤工程脫水處理,介紹針對流 域治理土質(zhì)多變的特點,對傳統(tǒng)板框壓濾脫水施工工藝及尾水排放系統(tǒng)進行改進優(yōu)化,使得脫水廠布局更合理、適應性更強,壓濾尾水排放更環(huán)保,泥漿沉淀及壓濾效 率更高,達到降低成本、保證工程環(huán)保、提高施工效率的目的。

工程概況

水生態(tài)治理和錦江綠道建設項目清淤工程包含清淤示范段和中心城區(qū)清淤 段,清淤總工程量約為23.36萬方,其中清淤示范段(攀東路至繞城高速段)實施的河 道清淤長度為6.3km,工程量為18.25萬方,施工土質(zhì)以淤泥、細砂和卵石為主,采用 絞吸船清淤輸送至脫水處理廠進行底泥處理;中心城區(qū)清淤段涉及錦江流域中清水 河、府河、南河共9段區(qū)域,總長度9.4km,工程量約5.11萬方,施工土質(zhì)以淤泥、 粉砂為主,采用水陸挖掘機開挖后,自卸車運輸至脫水廠進行底泥處理。 本工程有以下特點:

1)為流域綜合治理項目,施工流域長、施工區(qū)分散、土質(zhì)多變;

3)位于市中心,清淤土內(nèi)雜物含量高;

3)采用多種工藝進行清淤作業(yè),脫水廠參數(shù)選取應綜合考慮。

脫水廠平面布局優(yōu)化

傳統(tǒng)壓濾脫水技術僅針對常規(guī)清淤土,土質(zhì)多以淤泥質(zhì)土為主,脫水廠內(nèi)沉淀池 的尺寸根據(jù)不同粒徑的沉速計算顆粒的流程進行確定,其濃縮池的尺寸和容積往往較 大,主要是考慮調(diào)節(jié)絞吸挖泥船和壓濾設備的產(chǎn)能平衡,同時在絞吸船檢修或停滯期 間,也能為板框壓濾機提供儲備泥漿,保障板框壓濾設備連續(xù)運轉(zhuǎn)。但在流域綜合治 理過程中,因土質(zhì)多變,所以脫水廠內(nèi)各池子的尺寸需要根據(jù)沉淀顆粒粒徑的比例、 挖除的頻率、挖除的方式、挖除設備的占地面積及挖深等因素綜合考慮,否則可能因 沉淀池過小發(fā)生溢流或者沉淀池過大導致濃縮池內(nèi)泥漿不足的現(xiàn)象,造成施工作業(yè)不 連續(xù),施工效率大大降低。 流域綜合治理不光只是對淤積物的清理,其清淤的標準是根據(jù)污染層的深度進行 不同程度的清理,大多數(shù)情況下需要對流域內(nèi)原狀污染層進行清理,加上需要治理的 流域長,施工土質(zhì)極為多變。為了更好得適應此特點,需要在沉淀池布局上做調(diào)整, 使其在面對粉土、黏性土等土質(zhì)更具適應性。通過以往的施工經(jīng)驗,黏性土在開挖輸 送過程中將形成球狀,進入沉淀池后能夠快速沉淀。但粉土顆粒粒徑小 (0.050mm~0.075mm),沉速較慢,易和淤泥質(zhì)土混合,增加板框壓濾機脫水的工程 量,導致設備投入和脫水成本增加。考慮到粉土可通過堆積瀝水實現(xiàn)脫水,只需要將 粉土留在沉淀池內(nèi),并堆積在臨時堆場瀝水一段時間后即可直接外運。通過增大沉淀 池的面積,設置多級沉淀系統(tǒng);將沉淀池平面布置調(diào)整為U型結構,U型內(nèi)部為臨時 堆場并設置排水系統(tǒng)回流至沉淀池內(nèi)。通過優(yōu)化,將大部分粉土通過沉淀池分離出 來,減少了板框壓濾脫水工程量;臨時堆場集中設置,提高了施工便利性;疏浚土分 類收集提高了資源利用率。

溢流口結構優(yōu)化

傳統(tǒng)工藝溢流13設計,土質(zhì)較為單一,吹填管頭流速及流量相對固定。故根據(jù)下 式計算,過流高度不變的前提下,溢流口過流寬度為一固定值。 b=Q/(3600‘V.h) (1) 式中: b一一溢流口的過流寬度(m): Q一一泥漿流量(m3/h); v一一過流速度(m/s); h一一過流高度(m); 但在流域治理過程中,土質(zhì)、管線長度、接力泵等因素均會導致絞吸船吹填流量 及流速發(fā)生變化,因兩個變量同時作用,導致過流寬度難以確定。按照傳統(tǒng)工藝設 計,在使用接力泵施工或者遇到土質(zhì)突變的情況下,可能會導致過流寬度不足,造成 漫堤現(xiàn)象的發(fā)生,縮短絞吸船作業(yè)時間。為了解決此問題,考慮將溢流口寬度和高度 優(yōu)化成可調(diào)節(jié)式,溢流口在合理范圍內(nèi)盡量做大,之后用沙包堆砌實現(xiàn)過流寬度和高 度的人工調(diào)節(jié)。通過優(yōu)化溢流口結構設計,實現(xiàn)了人工動態(tài)控制,延長了絞吸船連續(xù) 作業(yè)時間,減少了停復工吹水次數(shù),提高了絞吸船吹填效率,節(jié)約了施工成本。

壓濾尾水排放渠道優(yōu)化

傳統(tǒng)工藝板框壓濾尾水從壓濾機排出后流入濃縮池中,經(jīng)過混合后統(tǒng)一流入中和 池進行酸堿中和,完成后排入溢流池內(nèi)進行固體懸浮顆粒沉淀,經(jīng)檢驗合格后最后排 入原河道內(nèi),傳統(tǒng)工藝流程圖如圖2所示。此舉雖然通過濃縮池內(nèi)大量的水稀釋了一 定濃度的壓濾尾水,但導致濃縮池溢流至中和池的水全部需要進行尾水處理,大大增 加了中和池尾水處理量。假設壓濾出100方泥餅需要處理的尾水約為100方(按照 50%體積壓縮比初略計算),若該部分尾水排入濃縮池后,需要的處理的尾水量擴大 為1000方(按照吹填泥漿濃度10%計算),相差整整9倍。通過對尾水排放渠道的改 造,將壓濾尾水直接接管至中和池內(nèi)進行酸堿中和,之后再將濃縮池的溢流口由中和 池調(diào)整至溢流池,使得壓濾的尾水經(jīng)中和池處理合格后可以直接進入溢流池而不影響濃縮池內(nèi)大量的水體。在單位泥漿脫水劑投入量不變的情況下,壓濾尾水PH值基本 趨于一致,便于中和藥劑的精確添加,減少中和藥劑消耗量。

除渣系統(tǒng)優(yōu)化

常規(guī)項目通過沉淀池及格柵機的過濾攔截后基本能夠?qū)崿F(xiàn)除渣,但因本工程位于 城區(qū),垃圾含量較多,垃圾無法清理干凈,均化池立式泵經(jīng)常性出現(xiàn)堵泵現(xiàn)象,導致 脫水時間大幅延長,極大得影響降低脫水施工效率。通過觀察分析,垃圾多為條狀 物,第一道格柵無法對垃圾進行有效攔截,為了解決此問題,在均化池頂部用鋼絲網(wǎng) 和槽鋼焊接兩個垃圾網(wǎng)交替使用對雜物進行二次過濾,提高泥漿純度,提升板框壓濾 機施工效率。

結論

板框壓濾工藝優(yōu)化取得了較好的應用效果,使得板框壓濾技術在流域綜合治理項 目中更具有適應性,對后續(xù)類似項目提供提供了較好的借鑒作用。總體來說,為上述 優(yōu)化和改進措施有以下優(yōu)點:

1)增強對多變土質(zhì)的適應性。通過增大沉淀池面積,設置多級沉淀系統(tǒng),使顆粒粒徑 較小的粉土也通過沉淀池分離出來,減少了板框壓濾脫水工程量,也實現(xiàn)了土質(zhì)分類 沉淀,提高了疏浚土資源利用率。

2)提高了絞吸船時利率。通過優(yōu)化溢流口結構設計,使得過水面積能夠動態(tài)進行調(diào) 整,延長了絞吸船連續(xù)作業(yè)時間,減少了停復工吹水次數(shù),提高了絞吸船吹填效率, 節(jié)約了施工成本。

3)減少了中和藥劑的消耗。通過調(diào)整壓濾尾水的排放渠道,使得中和池尾水處理量縮 減了90%,減少了中和藥劑的投入,降低施工成本,也更有利于環(huán)境保護。

4)提高了壓濾機產(chǎn)能。通過焊接垃圾網(wǎng)對雜物進行二次過濾,提高泥漿純度,提升板 框壓濾機施工效率。

 

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