一、壓濾機溢流閥故障表現
故障1:壓力不足
處理辦法:溢流閥損壞,維修或更換;油位不夠,補充液壓油;油泵損壞,更換油泵;閥塊和接頭處泄漏,擰緊或更換O型圈;油缸密封圈磨損,更換密封圈。
故障2:保壓不佳
處理辦法:活塞密封圈磨損,更換密封圈;油路泄漏,檢修油路;液控單向閥堵塞或磨損,清洗或更換;電磁球閥堵塞或磨損,清洗或更換。
故障3:濾板破裂
處理辦法:過濾時進料壓力過高,調整進料壓力;進料溫度過高,換高溫板或濾前冷卻;進料速度過快,降低進料速度;濾板進料孔堵塞,清理進料孔;濾布破損,出料口堵塞,更換濾布,清理干凈;濾餅不飽滿,清理檢查使濾餅飽滿。
故障4:濾板向上抬起
處理辦法:安裝基礎不平整,重新修整地基;濾板下部除渣不凈,清除干凈。
故障5:濾液不清
處理辦法:濾布破損,更換濾布;濾布選擇不當,重新試驗,更換濾布;濾布開孔過大,更換濾布;濾布縫合處開線,重新縫合。
故障6:液壓系統有噪聲
處理辦法:吸入空氣,打開放氣閥放氣;緊固件松動,緊固;液壓油粘度過大,降低液壓油粘度。
故障7:主梁彎曲
處理辦法:油缸端地基粗糙自由度不夠,重新安裝;濾板排列不平行,拉板不同步,重新排列濾板,調整拉板小車同步性;頭板不正,壓濾支撐架變形,調整找整。
故障8:濾布損壞
處理辦法:濾布材質的選型是否正確,確認選型;濾布卸料鏟材質不對或過于尖銳,更換PP材質卸料鏟;濾布到了使用壽命,更換濾布
故障9:噴漿
處理辦法:壓緊力不夠,增加壓緊力;濾板邊緣夾餅渣,清理餅渣;濾布折疊,整平濾布。
故障10:止退銷上下不動
處理辦法:接近開關接觸不良,檢查更換接近開關;止退銷機構故障,檢查制動電機。
故障11:壓榨時空板濾液管跑風
處理辦法:濾板破損,檢查更換濾板;濾板進氣孔密封圈掉,補密封圈。
故障12:卸荷松開,面板顯示松開超時
處理辦法:松開接近開關壞,更換接近開關;液壓故障,檢查并維修。
故障13:油泵發熱不上油
處理辦法:電機或油泵轉向不對,油臟,油面低,油泵有問題等,調整油泵或電機轉向;清洗油
二、壓濾機超過上限無法退開
可能原因如下:
輸送高度過高,管內阻力損失過大——降低輸送高度或減小阻力。
6、進水閥門開得過小或有障礙——全開進水閥
7、填料處漏水——壓緊填料。
8、泵的造型不合理——重新選型
三、甘蔗汁壓濾機優缺點
1、凸圓柱點式濾板,以前都是直條式或橫直條式流水槽,其實際導水面積為50%,而我公司采用的凸出圓點式濾面,不僅增加了有效導水面積,而且使濾液可經任意方向流動,從而縮短了流程,提高了過濾速度。
2、進料口在濾板的中間、孔徑大、阻力小且各部位受力均勻,適應于各種難過濾的物料,尤其使用戶感到十分方便的是設計了不用濾布鎖定器的三件夾套,而采用直接縫合,將濾布縫合在一塊既方便又經濟耐用。
3、濾板采用增強聚丙烯材料,具有化學性能穩定,耐腐蝕、耐酸、耐堿、耐鹽、無毒無味、重量輕、強度大、韌性好、卸料操作勞動強度低等特點。
4、機架設計合理,既靈巧又實用,操作過程中采用了進、退行程中液壓與電器相結合的聯合動作設計,大大減輕了勞動強度,并采用電接點壓力表實現自動保壓,具有操作方便、運行穩定、結構可靠等優點。
5、采用隔膜濾板,過濾結束后可向隔膜腔通入空氣對濾餅進行擠壓,使濾餅脫水更加充分,降低濾餅的含水率。特別適合于對濾餅含水率要求較高和難脫水物料的過濾。可提高生產效率。
6、根據用戶需要,我公司還可生產自動拉板式壓濾機,它省去了人工拉板卸料的麻煩。真正做到了省時、省力的效果。
四、壓濾機松開斷電以后油缸往后退是何原因
1.壓濾機松開斷電以后油缸往后退是正常現象。2.因為壓濾機的油缸是通過液壓系統來控制的,當松開斷電后,液壓系統的壓力消失,油缸內的液體會受到外部氣壓的作用而往后退。3.如果想要避免這種情況,可以在松開斷電前先將油缸移動到需要的位置,然后再松開斷電。